[发明专利]一种提高新上线钢包底吹透气率的冶炼方法在审
申请号: | 202310336587.2 | 申请日: | 2023-03-31 |
公开(公告)号: | CN116555525A | 公开(公告)日: | 2023-08-08 |
发明(设计)人: | 汪晛;黄琼;彭小奇;金海兵 | 申请(专利权)人: | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 |
主分类号: | C21C7/072 | 分类号: | C21C7/072;C21C7/06;C21C7/00;B22D11/11;B22D11/117 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 徐瑛 |
地址: | 436000 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 提高 上线 钢包 透气 冶炼 方法 | ||
本发明公开一种提高新上线钢包底吹透气率的冶炼方法,包括如下步骤:步骤一、将移动钢包包底加热;步骤二、出钢前,移动钢包开底吹氩气;出钢过程移动钢包全程底吹氩,转炉出钢时温度≥1635℃,出钢时仅加入金属铝0.4‑0.5Kg/t,金属铝作为脱氧及发热剂使用;步骤三、出钢完成后氩气流量调整至300‑500L/min强吹氩2‑3min,通过强吹氩进行搅拌避免包底凝结冷钢,搅拌后氩气软吹30‑60s后关闭氩气并将移动钢包连接移动小汽包;将移动钢包转运至LF,移动钢包转运至LF过程中通过移动小汽包维持移动钢包底吹氩气;步骤四、移动钢包入LF后接通钢包氩气源,强搅拌避免包底凝结冷钢,之后正常精炼;本发明有着钢水精炼透气率高、降低结冷钢量、透气砖防堵的优点。
技术领域
本发明涉及炼钢技术领域,具体涉及到一种提高新上线钢包底吹透气率的冶炼方法。
背景技术
钢包是炼钢厂的主要设备,主要用于盛接钢水,用钢板制作外壳,内部砌筑耐材。钢包包底设计有透气砖,在包底接通气源后,钢包就具备了吹气功能。常规冶炼流程“转炉出钢-钢包盛接钢水-钢包执行底吹氩均匀温度、成分-钢包入LF炉并底吹氩并完成精炼-钢包上连铸浇注”,钢包具备良好的吹氩、调温及精炼功能,钢包底吹氩贯穿出钢后至精炼结束等关键过程,是炼钢厂非常重要的冶炼及精炼工具。但采用“转炉-LF-连铸”工艺流程时,移动钢包新上线投入使用时,经常出现转炉底吹透气正常,但转炉关气后,移动钢包吊入LF再次开启底吹气体时,底吹无透气(即透气堵),如出现钢包底吹无透气,则钢水需倒包(即倒入另一个钢包)或回炉处理,会造成连续浇注中断,对炼钢生产影响较大。
现有技术中,关于如何改善转炉-LF工艺流程出现的新上线钢包底吹无透气,缺少操作性较强的方案,为了解决“转炉-LF-连铸”工艺出现的移动钢包在LF炉底吹无透气或透气率低问题,需要研发一种新的技术方案。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术存在的问题,提供一种提高新上线钢包底吹透气率的冶炼方法,该方案有着钢水精炼透气率高、降低结冷钢量、透气砖防堵的优点。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种提高新上线钢包底吹透气率的冶炼方法,包括如下步骤:
步骤一、将移动钢包包底加热到温度≥800℃,移动钢包结束加热至出钢的间隔时间≤15min,移动钢包揭包盖时间到出钢的间隔时间≤7min;
步骤二、出钢前,移动钢包开底吹氩气,流量为100-200L/min;出钢过程移动钢包全程底吹氩,转炉出钢时温度≥1635℃,出钢时仅加入金属铝0.4-0.5Kg/t,金属铝作为脱氧及发热剂使用;
步骤三、出钢完成后氩气流量调整至300-500L/min强吹氩2-3min,通过强吹氩进行搅拌避免包底凝结冷钢,搅拌后氩气调整为80-150L/min,软吹30-60s后关闭氩气并将移动钢包连接移动小汽包;将移动钢包转运至LF,移动钢包转运至LF过程中通过移动小汽包维持移动钢包底吹氩气,氩气流量50-80L/min;
步骤四、移动钢包入LF后接通钢包氩气源,氩气流量400-500L/min强吹氩1-2min,强搅拌避免包底凝结冷钢,之后调整氩气流量至正常状态并进行精炼处理。
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