[发明专利]一种提高转炉大废钢比开吹打火成功率的方法在审
| 申请号: | 202211110284.0 | 申请日: | 2022-09-13 |
| 公开(公告)号: | CN115287391A | 公开(公告)日: | 2022-11-04 |
| 发明(设计)人: | 郭庆军 | 申请(专利权)人: | 郭庆军 |
| 主分类号: | C21C5/28 | 分类号: | C21C5/28;C21C5/46 |
| 代理公司: | 北京精翰专利代理有限公司 11921 | 代理人: | 王立 |
| 地址: | 271104 *** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 提高 转炉 废钢 打火 成功率 方法 | ||
本发明提供了一种提高转炉大废钢比开吹打火成功率的方法,包括以下步骤:S1、转炉采取留渣操作炉次,出钢后通过转动机构带动转炉进行转动后,通过降下氧枪至转炉内,需要对每炉次留在转炉内的炉渣全部溅干;S2、向废钢斗内加废钢时,先将轻薄料加入废钢斗的前部,此时龙门吊行车吊装废钢斗倾斜移动至转炉的炉口处,向转炉内依次加入轻薄料和废钢后,通过转动机构带动转炉向出钢口的一侧进行摇炉。本发明轻薄料加入废钢斗的前部,此时龙门吊行车吊装废钢斗倾斜移动至转炉的炉口处,向转炉内加入废钢,用于保证使废钢和轻薄料一起滑入炉底部,减少兑铁过程上浮,其中转炉内加入废钢后向出钢口的一侧进行摇炉,保证废钢滑入转炉的炉底部。
技术领域
本发明涉及钢铁冶炼技术领域,特别涉及一种提高转炉大废钢比开吹打火成功率的方法。
背景技术
随着转炉铁耗不断降低、废钢比不断增加,部分含铁轻薄料加入转炉后,在兑铁过程出现上浮,并与上炉次留在炉内的炉渣粘合在一起,覆盖在铁水表面,开吹打火过程阻碍了氧气流与铁水的接触,造成打不着火;未利用的氧气在转炉内对炉衬形成冲刷,多次打火不良容易造成炉衬涮漏;未利用的氧气进入烟道内,与打火正常后产生的CO气体混合后,容易造成泄爆,造成安全环保事故,为此,提出一种提高转炉大废钢比开吹打火成功率的方法。
发明内容
有鉴于此,本发明希望提供一种提高转炉大废钢比开吹打火成功率的方法,以解决或缓解现有技术中存在的技术问题,至少提供一种有益的选择。
本发明实施例的技术方案是这样实现的:一种提高转炉大废钢比开吹打火成功率的方法,包括以下步骤:
S1、转炉采取留渣操作炉次,出钢后通过转动机构带动转炉进行转动后,通过降下氧枪至转炉内,需要对每炉次留在转炉内的炉渣全部溅干;
S2、向废钢斗内加废钢时,先将轻薄料加入废钢斗的前部,此时龙门吊行车吊装废钢斗倾斜移动至转炉的炉口处,向转炉内依次加入轻薄料和废钢后,通过转动机构带动转炉向出钢口的一侧进行摇炉;
S3、在转炉转动至兑铁角度时,转炉每炉次兑铁后,先将转炉向出钢口的一侧进行摇炉,摇炉完毕后,然后将转炉摇回为零位;
S4、将氧枪降至转炉的炉内后,首先将氧枪打开氮气,并逐渐降氧枪至距离铁水液面1.0~1.5米处停留,转炉的炉口处出现铁花;
S5、如果氧枪降至铁水液面1.0~1.5米处后,仍不见铁花,则将氧枪从转炉内提枪取出,来回将转炉进行摇炉处理,处理完毕后,将转炉摇回零位,并再次重复上述的操作步骤;
S6、将氧枪开启的氮气转换为氧气,进行开吹打火正常。
进一步优选的,在所述S1中,转炉通过出钢口、炉帽部、炉底部、炉壁部和渣线部组成。
进一步优选的,在所述S1、所述S2和所述S3中,转动机构带动转炉进行转动的角度为30~45°。
进一步优选的,在所述S1、所述S4、所述S5和所述S6中,氧枪开启的氮气和氧气的压力大于1.0Mpa。
进一步优选的,在所述S2中,转炉内加废钢后,在转炉摇炉时,使废钢和轻薄料一起滑入炉底部,并且废钢将轻薄料压在下面。
进一步优选的,在所述S2、所述S3和所述S5中,转炉摇炉的角度大于40°,转炉在不摇炉处于零位(垂直位置),转炉摇炉的时间为3~5min。
本发明实施例由于采用以上技术方案,其具有以下优点:
一、本发明轻薄料加入废钢斗的前部,此时龙门吊行车吊装废钢斗倾斜移动至转炉的炉口处,向转炉内加入废钢,用于保证使废钢和轻薄料一起滑入炉底部,减少兑铁过程上浮,其中转炉内加入废钢后向出钢口的一侧进行摇炉,保证废钢滑入转炉的炉底部。
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