[发明专利]一种转炉底吹富氧炼钢的方法在审
申请号: | 202111483744.X | 申请日: | 2021-12-07 |
公开(公告)号: | CN114317869A | 公开(公告)日: | 2022-04-12 |
发明(设计)人: | 余慧;王红国;窦为学;史志鹏;智新龙 | 申请(专利权)人: | 河北敬业高品钢科技有限公司 |
主分类号: | C21C5/35 | 分类号: | C21C5/35;C21C7/072 |
代理公司: | 北京中强智尚知识产权代理有限公司 11448 | 代理人: | 王妍 |
地址: | 050400 河北省*** | 国省代码: | 河北;13 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 转炉 底吹富氧 炼钢 方法 | ||
本发明提供了一种转炉底吹富氧炼钢的方法,其特征在于:转炉底吹透气砖采用双层套管式透气砖,转炉吹炼期的前80%阶段双层套管式透气砖的外层供天然气、内层供氧气,底吹的氧气和天然气与顶吹氧气同步供气,转炉吹炼期的80‑100%阶段底吹的天然气和氧气切换为底吹氩气,转炉出钢后底吹氩气切换为底吹氮气,转炉出钢得到的钢水进行RH真空处理脱[H]。本发明提供的一种转炉底吹富氧炼钢的方法,能够缩短转炉冶炼时间、减少转炉喷溅、控制转炉出钢钢水的过氧化。
技术领域
本发明涉及钢铁冶金技术领域,特别涉及一种转炉底吹富氧炼钢的方法。
背景技术
上世纪西欧卢森堡和奥地利的钢厂试验在转炉底吹一定量的氧气,实现顶底复吹供氧,开发出了的一种转炉炼钢新工艺,后来新日铁広畑厂也采用该技术。运用中发现主要存在转炉吹炼后期进行底吹氧的操作会导致钢中的氧含量高、遮盖气体导致钢中的氢含量高、合金收得率低、钢中夹杂物多、底吹透气砖寿命低与转炉炉衬寿命不同步问题,新日铁其后建设的君津、大分厂转炉都没有再使用该技术。
国内少数科研院校和钢厂对该项技术开展了后续研究,现有的研究成果转炉底吹透气砖完全供氧气,比转炉炉衬寿命低很多。转炉出钢钢水过氧化的情况非常严重,普钢和低碳钢冶炼出钢氧都在900PPm左右,合金收得率低,遮盖气体导致钢中的氢含量高,限制了部分品种钢的冶炼。目前炉底吹富氧技术对解决上述问题缺乏有效的手段。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种能够缩短转炉冶炼时间、减少转炉喷溅、控制转炉出钢钢水过氧化的转炉底吹富氧炼钢的方法。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种转炉底吹富氧炼钢的方法,转炉底吹透气砖采用双层套管式透气砖,转炉吹炼期的前80%阶段双层套管式透气砖的外层供天然气、内层供氧气,底吹的氧气和天然气与顶吹氧气同步供气,转炉吹炼期的80-100%阶段底吹的天然气和氧气切换为底吹氩气,转炉出钢后底吹氩气切换为底吹氮气,转炉出钢得到的钢水进行RH真空处理脱[H]。
进一步地,所述底吹氧气的供气方式包括:
转炉吹炼期的前60%阶段底吹氧气的流量Q1按公式Q1=Q*K1计算控制,底吹氧气的供气强度按公式Q1/(60*钢水量)计算;
转炉吹炼期的60-80%阶段底吹氧气的流量Q2按公式Q2=Q*K2计算控制,底吹氧气的供气强度按公式Q2/(60*钢水量)计算;
Q为顶吹氧气流量,
K1为转炉吹炼期前60%阶段底吹氧气流量系数,K1的大小范围为8-15%,
K2为转炉吹炼期的60-80%阶段底吹氧气流量系数,K1的大小范围为6-10%。
进一步地,所述转炉吹炼期的前80%阶段底吹的天然气的供气强度控制为0.01-0.033NM3/min﹒t,底吹的天然气的流量控制为底吹的氧气和天然气总气量的16~30%。
进一步地,所述转炉吹炼期的80-100%阶段底吹氩气的供气强度按如下方式控制:
转炉冶炼的是低碳钢时底吹氩气的供气强度为0.05-0.15NM3/min﹒t,转炉冶炼的是其他钢种时底吹氩气的供气强度为0.03-0.09NM3/min﹒t。
进一步地,所述转炉吹炼结束后需要补吹时,底吹气体为氩气,底吹氩气的供气强度按如下方式控制:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于河北敬业高品钢科技有限公司,未经河北敬业高品钢科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202111483744.X/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种防碰撞的交通警示柱
- 下一篇:一种2J85T磁滞合金及其变形加工工艺