[发明专利]超低碳钢顶渣控制生产方法有效
| 申请号: | 201911088076.3 | 申请日: | 2019-11-08 |
| 公开(公告)号: | CN110643779B | 公开(公告)日: | 2021-09-14 |
| 发明(设计)人: | 杨克枝;李应江;张乔英;常正昇;张正群 | 申请(专利权)人: | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
| 主分类号: | C21C5/35 | 分类号: | C21C5/35;C21C7/00;C21C1/02;C21C7/06;C21C7/10;B22D11/11;B22D41/18 |
| 代理公司: | 芜湖安汇知识产权代理有限公司 34107 | 代理人: | 朱顺利 |
| 地址: | 243041 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 低碳钢 控制 生产 方法 | ||
1.超低碳钢顶渣控制生产方法,其特征在于,包括步骤:
S1、铁水预处理:对铁水进行预处理,使铁水中硫含量的重量百分比≤0.005%;
S2、转炉炼钢:将铁水倒入顶底复吹式转炉,并添加废钢和辅料进行转炉炼钢,顶吹时间控制在11~14min,底吹供气强度控制在0.13~0.16m3/(min·t);
S3、钢水包开至吹氩站,进行钢液测温、取样;
S4、RH精炼;
S5、连铸;
其中,所述步骤S2中,转炉终点C含量控制在0.035%~0.050%,终点氧含量控制在302~492ppm,终点温度控制在1669~1688℃;转炉终渣碱度控制在3.1~4.3,终渣TFe含量控制在11.5%~14.8%;
所述步骤S2中,出钢采用滑板与挡渣锥配合使用的挡渣方式,出钢过程根据下渣量的不同加入2.4~3.6kg/t钢的活性石灰,出钢至1/3时随钢流加入;
所述步骤S1中,开始处理前将铁水包前渣扒渣至铁水裸露面积≥80%,通过喷吹石灰搅拌的方式进行铁水脱硫,处理后扒渣至铁水裸露面积≥90%;
所述步骤S3中,钢水包开至吹氩站,进行钢液测温、取样,吹氩站出站渣中(FeO+MnO)控制在6.3%~7.9%;
所述步骤S4中,RH钢水进站浸渍管插入深度控制在400~600mm,脱碳期、脱氧及合金化期的提升气体流量为150~190Nm3/h;脱碳后钢中活度氧含量控制在125~189ppm;脱碳结束后进行定氧,并根据定氧结果加入铝粒进行脱氧,铝粒加入后纯循环3~4min后进行合金化,合金加入后进行4~5min纯循环后破空,控制纯循环过程前2~3min的提升气体流量大于后3~4min的提升气体流量,其中前2min提升气体流量控制在170~180Nm3/h,后2~3min提升气体流量控制在85~95Nm3/h;破空后钢包开至软吹位,进行3~5min的软吹,软吹流量控制在60~80L/min,软吹结束后钢水加盖运出;
RH出站顶渣成分的重量百分比为:CaO:45.5%~50.5%,SiO2:4.3%~6.1%,Al2O3:35.2%~41.6%,MgO:7.1%~8.2%,(FeO+MnO):5.3%~7.8%以及少量P、Ti的氧化物;
所述步骤S5中,钢水上连铸台后进行25~40min的镇静,开浇前及浇铸过程做好全程保护浇铸,并采用塞棒吹氩的方式减轻夹杂物在水口的粘结,塞棒吹氩流量控制在3.0~7.0NL/min;
所述超低碳钢顶渣控制生产方法生产的钢种为DC04,该钢种的成分为:C:≤0.0030%,Si:≤0.03%,Mn:0.08%~0.16%,P:≤0.015%,S:≤0.012%,Als:0.025%~0.060%,Ti:0.050%~0.070%。
2.根据权利要求1所述的超低碳钢顶渣控制生产方法,其特征在于,所述步骤S5中,钢水上连铸台后进行26~35min的镇静,开浇前进行中包充氩置换,开浇前中包内氧含量控制在3%以下浇铸过程做好全程保护浇铸,塞棒吹氩流量控制在4.5~5.5NL/min。
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