[发明专利]发动机活塞销冷精拔工艺无效
| 申请号: | 201210313237.6 | 申请日: | 2012-08-30 |
| 公开(公告)号: | CN102896166A | 公开(公告)日: | 2013-01-30 |
| 发明(设计)人: | 姚伟强 | 申请(专利权)人: | 镇江中虎弹簧有限公司 |
| 主分类号: | B21C23/00 | 分类号: | B21C23/00 |
| 代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
| 地址: | 212133 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 发动机 活塞 销冷精拔 工艺 | ||
技术领域
该发明涉及一种活塞销的加工工艺,特别涉及一种发动机活塞销冷精拔工艺,属于发动机制造技术领域。
背景技术
目前市场上的活塞销的种类很多,在汽车发动机上已被广泛使用,但活塞销基本上都是采用传统的冷挤加工。传统的加工方法有效率低下、设备投资过大及产品质量不稳定等缺陷。活塞销是一种承载机构,有很高的强度要求,同时对产品的金相要求极高(晶粒度等级为6级),传统方法制造的活塞销,价格高,交货周期长。
传统的工艺路线:下料→车外圆、端面→退火→皮膜→对挤深孔→打孔
此生产方式效率低下,每班仅可生产毛坯2000件左右,设备、刀具投资过大(共需压机5台计100W RMB ,车床10台40W RMB),此外原材料浪费严重(单个毛坯浪费0.05Kg左右),而且由于对挤深孔本身的缺陷(金属纤维异向拉伸等)无法通过后续的加工予以弥补,给产品质量带来隐患。
发明内容
发明目的:本发明的目的是提供一种生产效率高、质量稳定可靠的发动机活塞销冷精拔工艺。
技术方案:一种发动机活塞销冷精拔工艺,所述冷精拔工艺包括以下步骤:
a)退火:采用井式真空退火炉抽真空并充氮气保护退火,退火后氧化脱碳单边深度小于等于0.1毫米,退火后材料硬度为HB113-120;
b)冷精拔:孔直径误差小于等于0.1毫米,外圆误差小于等于0.05毫米,表面粗糙度1.6,拉拔长度为6米;
c)下料;
d)平端面。
有益效果:本发明与传统的活塞销加工工艺相比提高了生产效率,降低了成本,提高了产品质量的稳定性和可靠性。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步说明。
发明所述工艺路线:退火→冷精拔→全自动下料→自动平端面
此生产方式的生产效率得到极大的提高,每班可生产毛坯20000件左右,设备、工装投资较低(仅需拉拔机一台30WRMB、自动车床2台10WRMB及一些辅助的配套设施共计50WRMB),此外单个毛坯可节约原材料0.1Kg左右,而且由于深孔是经单向拉拔成型,避免了金属纤维异向拉伸的缺陷,保证了产量质量。
退火:采用井式真空退火炉抽真空并充氮气保护退火,退火后氧化脱碳单边≤0.1毫米,退火后材料硬度HB113-120。
要求:1、加热速度<150℃/ h,降温速度<50℃/ h;
2、预抽真空,每次抽完充入氮气,其压力≥0.01Mpa;
3、退火金相组织为F+P球,级别为4-6级
冷精拔:采用1000KN的拉拔机进行拉拔,挤压力P=20T,孔直径误差0.1以内,外圆误差0.05以内,工件表面粗糙度1.6,拉拔长度6米。
实践证明经挤压后的活塞销毛坯的主要技术特征:
1、晶粒度好于6级
2、力学性能:σb≥1300MPa σs≥900MPa
3、机械耐久性:≥200万次
综上所述:经冷锻所生产的活塞销质量、性能可靠,生产效率大幅提高,成本明显下降,可以满足客户的需求。
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