[发明专利]一种LF炉精炼SS400薄板钢降低铝耗的方法无效
申请号: | 201210242494.5 | 申请日: | 2012-07-13 |
公开(公告)号: | CN102776329A | 公开(公告)日: | 2012-11-14 |
发明(设计)人: | 韩志颜;耿立唐;杨晓江;么洪勇;王峰;张大勇;李军明;崔宝民;周晓红;马慧竹;刘少芹;王广忠;田俊强;席晓利;卢彬;周士伟;董继亮;张春余;陈波 | 申请(专利权)人: | 河北钢铁股份有限公司唐山分公司 |
主分类号: | C21C7/10 | 分类号: | C21C7/10;C22C38/06 |
代理公司: | 石家庄冀科专利商标事务所有限公司 13108 | 代理人: | 曹淑敏 |
地址: | 063016*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 lf 精炼 ss400 薄板 降低 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种LF炉精炼SS400薄板钢降低铝耗的方法,属于冶金精炼技术领域。
背景技术
在钢铁冶炼中,LF炉精炼工序在技术上是铁水脱硫预处理—转炉—精炼—连铸的中心环节,所有成分的精准控制、钢水温度、纯净度等钢材的质量指标都依靠精炼来完成,是炼钢体系钢水由液体变为固态的最后一道工序。实现了100%的精炼率,炼钢厂的炼钢节奏、成本、质量控制的重心由过去的转炉转移到了现在的精炼工序;精炼决定品种与质量,是冶炼的成败的关键环节。SS400薄板钢是1810线连铸机生产的主要薄板钢种,SS400薄板钢是铝镇静钢,主要是用铝粉和铝线脱氧,铝的价格比较贵重,使用量又大,而成为影响SS400成本的重要因素之一。在满足工艺质量要求的前提下,如何降低铝耗、降低成本,是本领域亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明目的是提供一种LF炉精炼SS400薄板钢降低铝耗的方法,在满足工艺质量要求的前提下,节能降耗,解决背景技术存在上述问题。
本发明的技术方案是:一种LF炉精炼SS400薄板钢降低铝耗的方法,包含预处理工序、转炉炼钢工序、LF炉精炼工序和板坯连铸工序, SS400薄板钢终点化学成分质量百分比为:C 0.18-0.22,Mn 0.20-0.40,S ≤0.008,P ≤0.025,Si ≤0.15,Als ≥0.010,其余为Fe;
所述的LF炉精炼工序,钢水进精炼站后添加石灰加入量保证渣中CaO质量比达到45-55%,能充分保证快速脱硫,减少脱硫过程中铝的烧损;钢水进精炼站后添加萤石,石灰和萤石按重量比3:1的比例添加。
根据钢中硫含量确定石灰的加入量,当钢水中S≥0.025%时,平均吨钢加入石灰2.61-3.92kg,S<0.025%时,平均吨钢加入石灰1.31-1.96kg。
所述的LF炉精炼工序加入脱氧剂铝粉和铝线,加入量使得还原渣中FeO≤1.0%,保证钢水的可浇性。
根据钢水中酸铝含量确定铝粉、铝线加入量,钢水S≥0.025%时,Als含量在100ppm时,平均吨钢加入铝粉0.07-0.13kg和铝线0.22-0.32kg。Als含量有变化时,用增加或减少铝线加入量进行调整;如果钢水中Als含量已达到超过150ppm,不要补铝,补加石灰,如果钢渣流动性差,补加萤石化渣,改善钢渣的流动性。根据进站温度确定所需供电时间,争取一次供电后形成的钢渣有以下特点:良好的流动性、高碱度、低氧化铁、渣指数在0.25-0.35范围。然后通过氩气搅拌完成整个脱硫过程。
本发明采用铝粉、铝线搭配使用,多用铝线少用铝粉脱氧,铝线吨钢用量3.2kg,铝粉吨钢用量0.09kg。
所述的LF炉精炼工序,通过钢水重量和终点铝含量,以及钙线的使用情况,准确计算出钙处理所需钙线的使用量,使钢水中的钙铝比达到0.4-0.6即可,避免钙铝比低而补喂钙线以及钙铝比过高的情况发生。
所述的LF炉精炼工序,控制好底吹氩气,氩气搅拌贯穿LF的整个精炼过程,不同的精炼阶段氩气搅拌强度不同的:精炼过程在加入渣料、脱硫、增碳、合金微调、均匀钢水温度时,采用强搅拌,氩气流量要控制在800-1000NL/min;在供电过程中采用中等强度搅拌,氩气流量控制在300-500 NL/min;钙处理后采用弱搅拌,氩气流量控制在150-200 NL/min。强搅过程伴随着铝烧损和温度损失,所以在整个精炼过程中,要尽量减少强搅拌的次数,保证铝的收得率。
在精炼过程中要求搅拌脱硫、增碳、合金化各项工作同时进行,同时达到工艺控制要求。在强搅氩气增碳的同时,微调合金Mn,同时把铝线喂入钢水中搅拌脱硫,减少成分调整次数,减少加热升温次数;减少氩气强搅次数。每一项精炼任务都需要Ar气强搅拌,会造成铝烧损。精炼任务同时进行可减少铝烧损,加快精炼节奏。
本发明的有益效果:①通过实践表明,LF炉精炼SS400薄板钢,降低铝耗显著; ②各精炼小组的成本差距减少,解决了以前铝耗居高不下的难题,取得了较大的经济效益;③由于在造还原渣时脱氧剂铝粉和铝线加入量有效控制,减少了Al2O3夹杂物的来源,钢渣吸附夹杂的能力提高,改善了钢水的纯净度。
具体实施方式
本发明在某钢厂实施,拥有两座单工位,一座双工位的三座LF精炼炉,一座RH-TB双工位真空精炼炉。工艺路线:预处理→转炉→LF→板坯连铸机。
SS400薄板钢化学成分%:
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