[发明专利]一种炭素电极的变频振动成型工艺有效
申请号: | 201210166267.9 | 申请日: | 2012-05-26 |
公开(公告)号: | CN102672793A | 公开(公告)日: | 2012-09-19 |
发明(设计)人: | 王金铎;杨海春;唐济革;陶国新;李鹏;卢国成 | 申请(专利权)人: | 河北顺天电极有限公司 |
主分类号: | B28B1/087 | 分类号: | B28B1/087;B28B3/08 |
代理公司: | 石家庄新世纪专利商标事务所有限公司 13100 | 代理人: | 董金国 |
地址: | 074100 河*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 炭素 电极 变频 振动 成型 工艺 | ||
技术领域
本发明涉及一种炭素电极的变频振动成型工艺,适用于φ800~φ1400mm电极的立式振动成型。
背景技术
目前电极的振动成型工艺,一般采用统一的1100-1150 r/min(18.3-19.2赫兹)的高频振动工艺,一次快速加压至额定压力,振动时间15分钟以上,振动频率高,振动时间长,采用这种工艺生产的电极生坯体积密度1.68-1.70g/cm3,内部质量缺陷率高,使用中发生折断事故率达到5%以上。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的缺点,提供一种电极生坯体积密度大、内部质量缺陷率低的炭素电极的变频振动成型工艺。
本发明采用的技术方案:
一种炭素电极的变频振动成型工艺,具体步骤如下:
(一)入模振动
(1)将混捏好的炭素电极糊料投入双向液压振动成型机的模具中,分两部分下料,下第一部分(糊料总量的75%)时,将调速器转速用3~5秒由0增至700r/min,下料速度0.5-1吨/分钟。
(2)下第二部分料(糊料总量的25%)时,将调速器转速用3~5秒由700 r/min增至1100~1150r/min,下完料后直接进入步骤(二);
(二) 低频变压振动
(1)下料结束后将调速器转速用3~5秒由1100~1150 r/min减至700r/min,低频空振60-90秒;
(2)低频空振结束后,启动上油缸开始下压,直至上压头接近料面,仪表显示压力为1Mpa为止;
(3)下压
保持调速器转速700r/min,按每25-35秒加压2Mpa的速度逐步下压,直到达到相应规格电极所下压的最大压力为止;不同规格电极下压的最大压力如表1所示。
表1 不同规格电极下压的最大压力
(三)低频高压振动
低频变压振动中加压结束后,将调速器转速由700r/min用2~3秒时间调整至850r/min,低频高压振动2分钟;在低频高压振动中,下压头上顶不少于4次;
(四) 高频高压振动
低频高压振动后,将调速器转速由850r/min用3~5秒时间调整至1100r/min~1150 r/min,压力保持相应规格下压的最大压力,高频振动5-6分钟。
步骤(二)中下压的具体步骤如下:
(1)手推上油缸手柄至压力表显示1Mpa,手柄拉回原位保持3~5秒,然后手拉摇杆,当压力表显示零位时手柄恢复原位保持3~5秒;
(2)手推上油缸手柄至压力表显示3Mpa,手柄拉回原位保持3~5秒,然后手拉摇杆,当压力表显示零位时手柄恢复原位保持3~5秒;
(3)手推上油缸手柄至压力表显示5Mpa,手柄拉回原位保持3~5秒,然后手拉摇杆,当压力表显示零位时手柄恢复原位保持3~5秒;
(4)如上述步骤重复加压,直到达到工艺规程中规定的相应规格电极所下压的最大压力。
步骤(三)的具体步骤如下:
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