[发明专利]推杆式调质生产线的淬火方法无效
申请号: | 201010297842.X | 申请日: | 2010-09-30 |
公开(公告)号: | CN101962711A | 公开(公告)日: | 2011-02-02 |
发明(设计)人: | 甄丙辰;李建勋;赵留安;马喜岭;陈云升;韩利;尚国生;王文;苏相培;张鹏超;卜造理;张俊华;陈宗申;冯明贤;袁浩然 | 申请(专利权)人: | 许昌远东传动轴股份有限公司 |
主分类号: | C21D11/00 | 分类号: | C21D11/00;C21D1/25 |
代理公司: | 郑州联科专利事务所(普通合伙) 41104 | 代理人: | 刘建芳 |
地址: | 461111*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 推杆 式调质 生产线 淬火 方法 | ||
技术领域
本发明涉及推杆式调质生产线的淬火方法。
背景技术
如图1和图2所示,现有推杆式调质生产线淬火方法包括如下步骤:
第一步骤是在高温回火料筐13从回火加热炉2中被拉出后,先将高温回火料筐13中回火后的工件卸掉,再用电动葫芦沿行车导轨4把高温回火料筐13吊到固定架7上的提升架9上,其中回火加热炉2内的温度为550℃~660℃。
第二步骤是通过行程开关及PLC系统中的时间继电器控制液压缸11启动,液压缸11通过铰链8和提升架9将高温回火料筐13送至淬火液面以下的淬火工位18,淬火工位18处的高温回火料筐13顶端位于淬火液面以下300~340mm。
第三步骤是待淬火的工件从淬火加热炉1(炉内温度为850±10℃)中被拉出来后经液压翻转机构5倒入淬火工位18处的高温回火料筐13内,然后在高温回火料筐13中淬火,淬火液6的温度为20℃~60℃,淬火时间为1~2分钟(最好为2分钟);淬火后,通过行程开关及PLC系统中的时间继电器控制液压缸11动作,液压缸11通过铰链8和提升架9将高温回火料筐13送至淬火液面以上的沥水工位17进行沥水,沥水时间为1~2分钟(最好为1分钟);
第四步骤:高温回火料筐13由回火加热炉2进口进入回火加热炉2进行回火。
配合上述淬火方法,现有推杆式调质生产线的淬火结构包括淬火加热炉1、回火加热炉2、行车导轨4(回转机构)和淬火液池3,行车导轨4与所述的淬火加热炉1以及回火加热炉2对应设置,淬火加热炉1的炉口处设有翻转机构5,淬火液池3内盛有淬火液6,淬火液池3底部向上固定连接有固定架7,固定架7上设有铰链8,铰链8一端吊装有提升架9且其另一端传动连接设有液压缸11,液压缸11固定连接在所述固定架7上,液压缸11与行程开关(行程开关采用常规的现有行程开关,图未示)及PLC系统中的时间继电器控制连接,工作时液压缸11通过铰链8带动提升架9上升或下降;提升架9用于盛放高温回火料筐13,在行程开关及PLC系统中的时间继电器的控制下,提升架9将高温回火料筐13向下带至淬火工位18或向上带至沥水工位17。其中,液压翻转机构5的倾倒位置位于淬火工位18的上方。
使用中发现这种推杆式调质生产线的淬火方法存在如下的缺陷:
1.高温回火料筐13从回火加热炉2内出来时其温度为550℃~660℃,进入20℃~60℃的淬火液池3中时易炸裂,使用寿命短,从而增加了使用成本。
2.淬火后,20℃~60℃的高温回火料筐13进入回火加热炉2中回火时,其温度又需要从20℃~60℃回升至550℃~660℃,每次工作周期,高温回火料筐13都需要经过降温-升温的过程,温度一降一升之间浪费了大量的能源,进一步提高了使用成本。
发明内容
本发明的目的在于提供一种推杆式调质生产线的淬火方法,采用这种方法,既能够延长高温回火料筐的使用寿命,又能够节省能源。
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