[发明专利]铁路客车轮对动平衡后的去重修正工艺有效
申请号: | 200910217882.6 | 申请日: | 2009-11-20 |
公开(公告)号: | CN101716687A | 公开(公告)日: | 2010-06-02 |
发明(设计)人: | 刘晓岩 | 申请(专利权)人: | 长春轨道客车股份有限公司 |
主分类号: | B23B1/00 | 分类号: | B23B1/00 |
代理公司: | 吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 22100 | 代理人: | 余岩 |
地址: | 130062 *** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 铁路 客车 轮对 动平衡 修正 工艺 | ||
技术领域
本发明涉及轮对动平衡后的去重修正工艺。
背景技术
目前,中国铁道客车轮对动平衡检测之后,采用落后的添重法进 行修正,此法是在轮对较轻的一面,用一定重量的金属条贴在该位置, 然后用螺栓紧固。车辆运行的事实表明,此方法很不可靠,修正用的 金属条在运行一段时间后基本丢失,这样,使车辆运行平稳性、舒适 性受到了影响。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种去重修正工艺,适用于目 前所有轨距的轨道客车轮对,方法可靠,使用成本低,效率高。 为解决上述技术问题,本发明提供一种铁路客车轮对动平衡后的 去重修正工艺,其特征在于包括下列步骤:
(1)根据车轴轴端的螺纹孔结构,设计主轴端夹具和尾座端夹 具;
(2)将主轴端夹具与车轴固定;
(3)将轮对吊起,主轴端夹具中心孔对准车床主轴端的顶尖, 夹具的柄部插入拨盘孔;
(4)将尾座端夹具的偏心孔目测对准动平衡的去重端刻线,然 后套在车轴上,将车床尾座顶尖对准该夹具的偏心孔并顶紧;
(5)将刀具对准去重部位,启动车床,根据需要修正的重量完 成去重工作;
(6)启动按钮,停止车床转动,由天车吊住轮对后,松开车床 尾座,逐一卸下主轴端夹具和尾座端夹具。
本发明适用性强,适用于目前所有轨距的轨道客车轮对;使用成 本低,对比动平衡数控去重专机,其刀具成本仅为它的10%;效率高, 适合工序分散性工艺。
附图说明
图1是主轴端夹具结构示意图;
图2是沿图1中A-A线的剖视图;
图3是尾座端夹具结构示意图;
图4是图3的剖视图。
具体实施方式
参照图1、图2,主轴端夹具包括头部1和柄部4,头部和柄部 焊接组成,头部中心开有中心孔3,上表面加工有圆形凹槽并开有三 个固定孔2。
参照图3、图4,尾座端夹具是在圆形金属板6一面加工有凹槽, 另一面加工有凸台5,凹槽内是硫化橡胶层7,夹具上加工有偏心孔 8。
去重修正工艺如下:
(1)根据车轴轴端的螺纹孔结构,设计主轴端夹具和尾座端夹 具;
(2)将主轴端夹具用对应轴端螺纹孔的三个内六角螺栓通过固 定孔与车轴紧固;
(3)用天车将轮对吊起,主轴端夹具中心孔对准车床主轴端的 顶尖,夹具的柄部插入拨盘孔;
(4)将尾座端夹具的偏心端目测对准动平衡的去重端刻线,然 后通过凹槽套在车轴上,将车床尾座顶尖对准该夹具的偏心孔并顶 紧;
(5)将刀具对准去重部位,启动车床,转速10-15转/分,将刀 具对准去重部位,以每转0.15毫米的进给量,手动进给,根据需要 修正的重量,判断钢屑切下的重量,直至完成去重工作(在工作完成 5条左右轮对之后,基本会作出正确判断);车削修正的范围不大于 120°,深度不大于4毫米,粗糙度Ra12.5-6.3范围内;根据需要修 正的重量完成去重工作;
(6)启动按钮,停止车床转动,由天车吊住轮对后,松开车床 尾座,逐一卸下主轴端夹具和尾座端夹具。
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