[发明专利]一种提高透气砖吹开率的方法无效
申请号: | 200810010816.7 | 申请日: | 2008-03-31 |
公开(公告)号: | CN101549401A | 公开(公告)日: | 2009-10-07 |
发明(设计)人: | 邢贵彬;白鹏;李泽林 | 申请(专利权)人: | 鞍钢股份有限公司 |
主分类号: | B22D43/00 | 分类号: | B22D43/00 |
代理公司: | 鞍山嘉讯科技专利事务所 | 代理人: | 张 群 |
地址: | 114000辽宁*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 提高 透气 砖吹开率 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种提高透气砖吹开率的方法。
背景技术
传统方法使用的钢水处理用钢包的操作过程是:装入转炉钢水→精炼处理→连铸→排出钢包内的残留物→钢包清理→装入转炉钢水。在大罐浇铸结束后排出钢包内的残留物时,残留的钢渣经常粘在透气砖上,这些附着物要在空包状态下用氧气管进行烧氧处理去除,否则将造成透气砖吹氩不起翻,影响生产。
发明内容
为解决上述问题,本发明的目的是提供一种提高透气砖吹开率的方法,该方法可有效防止大罐浇铸结束后残留的钢渣粘在透气砖上,避免造成透气砖吹氩不起翻的现象,降低了生产成本。
为实现上述目的,本发明通过以下技术问题实现:
一种提高透气砖吹开率的方法,其特征在于:当钢水罐浇铸结束后翻罐排渣过程中,将高压氮气与透气砖相连进行吹氮,直至排渣结束;氮气压力为80-120MPa。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
采用高压氮气吹氮后,粘在透气砖上的钢渣基本吹净,不但提高了透气砖的吹氩效果和吹开率,还节省了氧气管和透气砖的使用量,降低了生产成本。由于精炼跨翻罐采用高压氮气吹氮,有90%以上的透气砖已不用氧气处理,既节省氧气管又节省了氧气能源。另外,大大减少了座砖和透气砖由于氧气处理造成的侵蚀,确保了透气砖的长度及座砖的厚度。
具体实施方式
一种提高透气砖吹开率的方法,当钢水罐浇铸结束后翻罐排渣过程中,将高压氮气与透气砖相连进行吹氮,直至排渣结束;氮气压力为80-120MPa。采用高压氮气反吹氮后,粘在透气砖上的钢渣可基本吹净。
采用反吹氮后可减少人工烧氧,节省透气座砖和透气砖的使用量,透气砖可多用1-2次。透气砖的使用寿命受座砖因素影响较大,目前规定座砖残厚大于180mm的透气砖可以使用4次,现使用该方法后的残砖厚度平均在220mm以上,大大提高了残砖不小于180mm的标准要求。采用该方法时,要求所有管路不能漏气。
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