[实用新型]真空多级解吸脱气除氧器无效
| 申请号: | 97223913.8 | 申请日: | 1997-06-04 |
| 公开(公告)号: | CN2327896Y | 公开(公告)日: | 1999-07-07 |
| 发明(设计)人: | 黄河清 | 申请(专利权)人: | 黄河清 |
| 主分类号: | F22D1/50 | 分类号: | F22D1/50 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 150316 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 真空 多级 解吸 脱气 | ||
本发明涉及一种锅炉补给水真空多级解吸脱气除氧器,属于动力锅炉和一般工业锅炉补给水除氧。
锅炉薄垢或无垢运行,解吸除氧器燃烧活性碳锅水中CO2反而增加,除氧效果欠佳,全国50多万台锅炉给水除氧延长使用寿命当务之急,亟待要解决。
本发明的目的,不断抽吸脱气塔(9)内气体,在较高真空度和温度条件下多次解吸除氧,除氧稳定效果高,完全能取代现行解吸除氧、热力除氧、真空除氧器的先进除氧器。
用如下方式实现本技术方案:
该设备包括:软水箱(2)、脱气塔(9)、反应炉(12)、压力泵(3)(4)、给水泵(16)、喷射器(5)(6)、抽气泵(8)、调节阀(7)、电加热电路及相关仪器仪表组成。
脱气塔(9)分隔成两间室,各室间的顶部(10)和下部(11)互连通。第一压力泵(3)把软水箱(2)内软化水雾化打入第一脱气室内脱气气水分离,第二压力泵(4)抽吸第一脱气室内已脱气的残氧水喷射器(6)再次喷射雾化打入第二脱气室内脱气气水分离,无氧水通过给水泵(16)打入锅炉。
图(1)是本发明的工艺流程图,图(2)是电加热温控电路图,图(3)是反应炉(12)结构图。
结合图(1)(2)(3)详细说明本方案的实施:
第一压力泵(3)抽吸软水箱(2)内软化水打压喷射器(5)喷射雾化在第一脱气塔内气水分离,第二压力泵(4)抽吸第一脱气间内已脱氧的残氧水喷水泵(6)再次喷射雾化打入第二脱气间内再次气水分离;抽水泵(8)不断抽吸脱气塔(9)内气体,各室间上部(10)连通气,下部(11)连通水,抽气泵(8)的运转脱气塔(9)内真空度进一步提高,抽出的气体(O2、CO2)在软水箱(2)内排放空。软水箱(2)内设有加热器(19),由于两个喷射器(5)(6)和抽气泵(8)的抽吸脱气塔(9)内形成高负压水变轻水位上升,用抽水泵(8)的调节阀(7)调节脱气塔(9)内真空度来控制脱气塔(9)内水位上涨。
试运转时内循环,第一压力泵(3)第一喷射器(5)第一脱气室内循环脱气;第二压力泵(4)第二喷射器(6)第二脱气间内再次循环脱气,脱出的气体集中到第一脱气室被反应炉(12)和抽气泵(8)抽出;反应炉(12)内电加热管(13)加热至(200℃)燃烧活性碳(18),活性碳(18)在氧气的助燃下燃烧活性碳(18)除氧,无氧气体被两个喷射器(5)(6)抽出再次参与气水喷射雾化。
电加热电路采用双向可控硅(KS)阻容(RC)触发,加热管(13)大功率安装低电压小功率运行,大大延长加热管(13)使用寿命,温度指示调节仪(ST01)通过热电偶(14)自动调节温度,停补给水时恒温低电压触发电路(R3),使反应炉(12)内保持除氧温度200℃以上,反应炉(12)多层冷热交换体积小,交换效果高,多层炉条(19)孔上层孔径大,下层孔径小,避免了炉条(19)孔的堵塞。
本发明的积极效应:
脱气塔(9)分隔成两间室以上,设备体积小,保温效果好,结构紧凑,多个喷射器(5)(6)……把含氧水传接脱气极大的提高除氧效果,抽气泵(8)的不断抽气排放,不但提高脱气塔(9)内真空度,还减轻反应炉(12)的用电负荷和活性碳(18)的用量,降低除氧单耗。
本系统压力泵(3)(4)压力≥4kg,真空度≥0.02MPa;水温≥30℃,炉内温度≥200℃,两次解吸除氧后残氧量≤0.02mg/L。
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