[实用新型]内消烟除尘热增效锅炉无效
| 申请号: | 96240891.3 | 申请日: | 1996-09-28 |
| 公开(公告)号: | CN2286295Y | 公开(公告)日: | 1998-07-15 |
| 发明(设计)人: | 韩振荣 | 申请(专利权)人: | 邓润和 |
| 主分类号: | F24H1/08 | 分类号: | F24H1/08 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 034000 山*** | 国省代码: | 山西;14 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 内消烟 除尘 增效 锅炉 | ||
本发明涉及一种内消烟除尘热增效锅炉。
目前市场上销售的常压热水锅炉,一般没有消烟除尘设备和烟气回收管,因此其缺点在于热能利用率低,一般烧100kg开水需3-4kg煤,甚至高达5-6kg,烟尘浓度大,一般为3度(林格曼黑度)。这样既浪费了能源又污染了环境。有的常压热水锅炉,在烟囱出口处虽有除尘设备,但设备笨重,占地面积大,价格昂贵,清除下的煤粒、尘灰等物质不能很好回收利用,又造成了二次污染,因而使用效果不理想。
本发明的目的是提供一种常压热水锅炉。除保留一般热水锅炉的结构和功能外,对其内部进行了改造,设置了内消烟除尘系统以及烟气回收管,使大部分污染物(可燃物)和烟气(可燃气体)再送入燃烧室进行多次反复燃烧,强化了锅炉的燃烧条件,提高了热能利用率,使每烧开600kg水(从室温到95℃)仅需劣质煤5kg,用时间为15分,经测试热效率达80%(国家标准热效率为73%),所排出的烟尘浓度为1度(林格曼黑度),消除了烟尘对环境的污染。
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的描述。
图1是本发明内消烟除尘热增效锅炉的正面图。
图2是本发明内消烟除尘热增效锅炉的剖面图。
内消烟除尘热增效锅炉主要由炉体1气室2燃烧室3除尘室4炉膛水箱5以及烟囱15组成。其结构特点是:锅炉燃烧室3的顶部为凸园形顶板8,在其上部的周围有五根短吸火管9和四根长吸火管10,从下而上略向中间倾斜,短吸火管9与除尘室4底部钢板相接,长吸火管10则伸至除尘室4内,作为烟道的除尘室4内有拱形除尘罩6内部有水管12,在烟囱15侧面有一烟气回收管13,当燃烧室3内原料燃烧时,由于顶板为凸园形,使燃烧得到了较充分燃烧,而后烟尘即从吸火管9、10进入除尘室4的拱形除尘罩6内,未充分燃烧的重物碳粒等碰壁后返回燃烧室3,而较轻的烟气从拱形除尘罩6下部进入除尘室4,一部分继续上升到除尘罩6顶,较重物在此又落下,由于除尘罩顶为尖顶无法停留,又自动落入除尘室4经吸火管回燃烧室3燃烧,而另一部分烟气又从烟囱15的侧面烟气回收管13经鼓、引风机送到气室2和炉篦7上方的鼓风支管24作为二次风送入燃烧室3强化燃烧效果。
另外吸火管9、10烟气回收管13真空管11以及用来冷却烟尘的水管12均在炉膛水箱内,在这里经热交换后,水被烟尘加热,烟尘被冷却后再排放或回收,提高了热能利用率。
通过上述对常压热水锅炉内部结构的改造,使大部分粉尘污染物(可燃物)和烟气(可燃气)经除尘室和烟气回收均被送回到燃烧室进行四次强化燃烧,除尘室内烟气余热又与水管内的水进行了充分的热交换,提高了热能利用率,并消除了烟尘对环境的污染。
上述发明的结构特征可以在一切热力锅炉上推广使用。
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