[发明专利]钻杆柱高抗弯强比组件无效
| 申请号: | 87106383.2 | 申请日: | 1987-09-14 |
| 公开(公告)号: | CN1009122B | 公开(公告)日: | 1990-08-08 |
| 发明(设计)人: | 罗伊·L·达德曼 | 申请(专利权)人: | 罗伊·L·达德曼 |
| 主分类号: | E21B17/02 | 分类号: | E21B17/02 |
| 代理公司: | 中国专利代理有限公司 | 代理人: | 王峰章 |
| 地址: | 美国得*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 钻杆 柱高抗弯强 组件 | ||
本发明与钻杆柱组件有关,诸如用于石油,天然气及采矿工业和自来水工程等,特别有关其在公接头端上使用打捞颈,保持可打捞性的组件,在公接头向上的方向上使用组件,还可提高钻杆柱的抗弯强比(BSR),在尺寸上可允许使用较大而较坚固的接头。
钻铤接头的许多故障,都由弯曲应力造成,而非扭应力。美国石油学会所作BSR的定义如下:
式中BSR=抗弯强比
D=公母接头外径
d=内孔径
b=公接头端上母接头螺纹的螺纹牙底直径。
R=距公扣台肩3/4英寸处的螺纹牙底直径。
BSR 2.50∶1的接头,一般被承认为平均平衡接头。但是,容许范围可在3.20∶1至1.90∶1之间变化,以钻进条件为定。由于母接头外径的磨损,比公接头内径的磨损迅速,便造成抗弯强比的相应下降。这种磨损速度的不平衡,是因为外表面在携带钻屑形成的磨粒的泥浆造成的侵蚀状态中暴露,并对内孔的孔侧面磨擦。相比之下,公接头的内径增大非常缓慢,因为通过内孔泵送的泥浆相对清洁。当抗弯强比低于2.00∶1时,接头故障开始出现。故障可能包括母接头膨胀,母接头破裂,或在最后的啮合螺纹上,母接头发生疲劳裂缝。
应注意到抗弯强比不决定于工具组件主体的内外径,而仅决定于公母接头各自的量度,或组件接头端的量度。
通常钻杆柱放进钻孔时,组件的公接头端向下,而组件的母接头端朝上。当由于许多理由中之一个,钻杆柱在钻孔中某一地点卡死时,标准操作是停止钻进作业,在卡死的第一管段的上方处,将钻杆柱分开。然后用一个打捞筒的打捞工具,连接落井物(即留在井中管段),将落井物夹抓,然后提出。夹抓件一般为螺旋夹抓件或篮式夹抓件,运转极象“中国手指”(chinese finger)。夹抓件有内编条(wickers)和锥形外部,将夹抓件张开,把落井物放入,和打捞工具导向筒的锥形螺旋段,作松螺纹配合。提出落井物时,用导向筒中的锥形收紧夹抓件,当拉力增高时,和齿的啮合更紧。将打捞筒的打捞工具向下压,使夹抓件的锥形和导向筒中的锥形分离,然后边将打捞筒徐徐向右旋,而同时向上拉引,便可将打捞筒的打捞工具松卸。
假如不能通过拉引松解打捞工具,便常必须在卡死段上“冲洗”。“冲洗”这种方法,是开始时将若干节无接箍平口套管接头插进井中,无接箍平口套管接头的内径略大于落井物,外径小于钻井的直径。然后将冲洗管插进井中,套在钻杆上,将落井物旋转,同时作切削将形成物冲洗,试将落井物松动,使之能如上所述,用一个打捞筒的打捞工具,从井中取出。
如上所述,减小母接头的外径可降低BSR。在大钻井的条件下,认识到上述的打捞问题后,便可以使用有管接头端外径,从而有较高BSR的钻杆柱组件。但是,相当小尺寸的钻井要求较紧的公差,必须用有低BSR的小钻杆柱组件。普通的磨损或打捞操作,使BSR降低到容许限度以下,在符合上述的临界BSR数方面造成了困难。例如,在钻井的6英寸范围内,通常使用4.75英寸外径的钻铤,和组件内径为2.25英寸的相应钻杆柱,新组件只有1.85∶1的抗弯强比。这数字已小于理想操作的要求。
如下文所示,公接头内径增大时BSR增高,而当母接头外径减小时BSR迅速降低。
接头 内径 4.75英寸外径 5英寸外径 5.5英寸外径
N.C.38/3 1/2英寸2.5英寸 2.12∶1 2.62∶1 3.17∶1
I.F. 2.25英寸 1.85∶1 2.38∶1 2.84∶1
2英寸 1.80∶1 2.25∶1 2.67∶1
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