[发明专利]脱硫渣改性剂及铁水脱硫方法有效
申请号: | 202111486012.6 | 申请日: | 2021-12-07 |
公开(公告)号: | CN114250334B | 公开(公告)日: | 2023-03-17 |
发明(设计)人: | 周剑丰;齐江华;邓必荣;李明晖;罗钢;梁亮;劳栋;陈杰;苏风光;成志强 | 申请(专利权)人: | 湖南华菱涟源钢铁有限公司;湖南华菱涟钢特种新材料有限公司 |
主分类号: | C21C1/02 | 分类号: | C21C1/02;C21C7/064 |
代理公司: | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 11258 | 代理人: | 廖欢 |
地址: | 417000 湖南省娄底*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 脱硫 改性 铁水 方法 | ||
本发明提供一种脱硫渣改性剂及铁水脱硫方法,以100重量份计,脱硫渣改性剂包括如下重量配比的原料组分:Na2CO3的重量百分含量不低于90wt%的苏打粉,60~75重量份;CaO的重量百分含量不低于80wt%的石灰粉,15~25重量份;CaF2的重量百分含量不低于80wt%的萤石粉,10~15重量份。使用本发明提供的脱硫渣改性剂进行脱硫时,可保留一部分前渣于铁水包中,脱硫渣改性剂能改性前渣,使前渣脱硫能力得到提高,由此减少了前渣的扒渣时间,避免铁水降温过大,从而有效提高脱硫效率,为企业带来显著的经济效益。
技术领域
本申请涉及铁水预处理技术领域,具体涉及一种脱硫渣改性剂及钢水脱硫方法。
背景技术
随着科学技术和钢铁行业的快速发展,现代工业对钢材质量的要求越来越高,S在钢中是有害元素,会降低钢材的塑性和韧性,且容易使钢产品产生热脆。铁水预处理脱硫是现代化炼钢生产中提高钢铁产品质量、扩大钢材品种、降低成本的重要工艺手段。目前常用的铁水预处理脱硫方法主要有喷吹法和KR法。
利用现有的脱硫剂进行KR法脱硫前,必须将铁水包中的前渣扒干净,否则会导致脱硫后渣子过多,难以扒净,在炼钢时发生回硫,从而导致钢材的机械性能变差。通常,脱硫前扒渣需要耗费较长时间,铁水温度降低严重,这会降低后续的脱硫效率,严重影响钢铁企业的经济效益。
发明内容
本申请提供一种脱硫渣改性剂及钢水脱硫方法,旨在解决钢水脱硫前扒渣时间过长,导致铁水降温严重,影响钢水脱硫效率的问题。
一方面,本申请实施例提供了一种脱硫渣改性剂,以100重量份计,所述脱硫渣改性剂包括如下重量配比的原料组分:Na2CO3的重量百分含量不低于90wt%的苏打粉,60~75重量份;CaO的重量百分含量不低于80wt%的石灰粉,15~25重量份;CaF2的重量百分含量不低于80wt%的萤石粉,10~15重量份。
可选地,所述脱硫渣改性剂为平均粒径不大于1mm的粉末混合物。
可选地,所述石灰粉与萤石粉中S的含量均不高于0.1wt%。
可选地,所述脱硫渣改性剂的脱硫率为89~94%。
另一方面,本申请实施例提供了一种铁水脱硫方法,包括如下步骤:
(1)将上述脱硫渣改性剂加入铁水包中,并扒动铁水包中的前渣,以使所述脱硫改性剂与所述前渣充分反应;
(2)搅拌所述铁水包中的铁水,以使所述铁水充分脱硫。
可选地,步骤(1)之前还包括对铁水包中的前渣进行扒渣处理,并保留10~15wt%的前渣于铁水包中。
可选地,步骤(1)中扒动所述前渣的时间为20~30s。
可选地,步骤(2)中搅拌时间为9~10min,搅拌速度为90~110r/min。
可选地,脱硫后,所述脱硫渣改性剂相对铁水的消耗量为6~10Kg/T。
可选地,脱硫后,所述铁水的损失量为1.8~2.5%。
与现有技术相比,本发明至少具有以下有益效果:
本发明采用60~75重量份、Na2CO3的重量百分含量不低于90wt%的苏打粉作为脱硫渣改性剂的主要原料。上述含量的苏打粉具有很强的脱硫能力,可降低脱硫渣的熔点和粘度,还能起到同时脱磷的作用。在1300℃的铁水环境下,Na2CO3分解成Na2O,Na2O与S反应,生成Na2S,实现脱硫。
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