[发明专利]一种出钢钢液预精炼的方法有效
申请号: | 202110399532.7 | 申请日: | 2021-04-14 |
公开(公告)号: | CN113234893B | 公开(公告)日: | 2022-10-21 |
发明(设计)人: | 邵肖静;李海波;董文亮;邓小旋;季晨曦;陈斌;朱志远;吕利鸽 | 申请(专利权)人: | 首钢集团有限公司 |
主分类号: | C21C7/064 | 分类号: | C21C7/064;C21C7/072 |
代理公司: | 北京华沛德权律师事务所 11302 | 代理人: | 王瑞琳 |
地址: | 100041 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 出钢钢液预 精炼 方法 | ||
本发明公开了一种出钢钢液底吹二氧化碳预精炼的方法,所述方法包括,获取冶炼钢液,后进行出钢;在所述出钢过程中,对出钢钢液以100~1000Nl/min的流量底吹含有二氧化碳的气体进行搅拌;所述出钢完成时,增加出钢钢液底吹二氧化碳气体流量至1000~1600Nl/min,以进行预精炼,获得预精炼钢液。采用本发明的预精炼方法,预精炼成本低,且预精炼后脱硫率为47.1~54.7%,脱硫效果好,且成本低廉,易于推广。
技术领域
本发明属于炼钢生产技术领域,具体涉及一种出钢钢液预精炼的方法。
背景技术
炼钢工艺复杂,涉及到碳、磷、硫、氧、氮、氢等关键元素的去除。转炉出钢过程钢渣混冲具有良好的动力学条件。如果配合合理的底吹气体搅拌,可以显著降低钢液中的硫和氧。
由于底吹氮气会增加钢液中的氮,恶化钢液洁净度。目前,常采用惰性气体氩气作为底吹气体,但是,氩气较贵,导致炼钢成本增加。因此,亟需一种全新的底吹气体,在降低成本的同时,保证钢液的洁净度。
发明内容
本发明实施例提供了一种出钢钢液底吹二氧化碳预精炼的方法,以解决现有技术中采用惰性气体Ar作为底吹气体,成本高的技术问题。
本发明实施例提供了一种出钢钢液底吹二氧化碳预精炼的方法,所述方法包括,
获取冶炼钢液,后进行出钢;
在所述出钢过程中,对出钢钢液以100~1000Nl/min的流量底吹二氧化碳气体进行搅拌;
所述出钢完成时,增加出钢钢液底吹二氧化碳气体流量至1000~1600Nl/min,以进行预精炼,获得预精炼钢液。
进一步地,所述出钢钢液的目标碳质量分数0.1-0.35%。
进一步地,在所述出钢过程中,底吹总压力为0.3~0.8MPa。
进一步地,所述出钢过程中挡渣出钢,所述出钢时间为3~10min。
进一步地,所述出钢中,加入4~8kg/t的造渣剂进行造渣,所述造渣剂由如下质量分数的组分组成:CaO:50~70%,Al2O3:5~10%,其余为CaF2。
进一步地,所述预精炼时间为3~4min。
进一步地,所述冶炼钢液的重量为280~320t。
进一步地,所述含有二氧化碳的气体为如下任意一种气体:二氧化碳气体、二氧化碳和氩气的混合气体、二氧化碳和氩气的混合气体。
进一步地,所述含有二氧化碳的气体为二氧化碳和氩气的混合气体时,所述出钢钢液的目标N质量分数≤0.002%;当所述含有二氧化碳的气体为二氧化碳和氮气的混合气体时,所述出钢钢液的目标N质量分数>0.002%。
本发明实施例中的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
本发明实施例提供了一种出钢钢液底吹二氧化碳预精炼的方法,首先通过冶炼获取冶炼钢液,然后对冶炼钢液进行出钢,在出钢过程中,对出钢钢液以100~1000Nl/min的流量底吹二氧化碳气体进行搅拌;在出钢完成时,增加出钢钢液底吹二氧化碳气体流量至1000~1600Nl/min,以进行预精炼,采用CO2替代传统底吹气体Ar气,一方面其成本低,另一方面,对于碳含量要求较低的钢种,在搅拌过程中可以减弱钢中的碳与底吹CO2气体进行反应,既保证了钢种的目标成分,少量的碳与底吹CO2气体反应生成的一氧化碳气体还可以提高搅拌精炼效果,为脱硫提供良好的动力学条件,其最大脱硫率为54.7%,精炼进站氧可以控制在0.0020%以下;本发明提供的方法预精炼结束脱硫率为47.1~54.7%,脱硫效果好,且成本低廉,易于推广。
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