[发明专利]一种转炉双渣冶炼钢渣去泡沫化的方法在审
申请号: | 202110390440.2 | 申请日: | 2021-04-12 |
公开(公告)号: | CN113278760A | 公开(公告)日: | 2021-08-20 |
发明(设计)人: | 张胤;唐建平;麻晓光;王鹏飞;刁望才;韩春鹏;云霞 | 申请(专利权)人: | 包头钢铁(集团)有限责任公司 |
主分类号: | C21C5/36 | 分类号: | C21C5/36 |
代理公司: | 北京律远专利代理事务所(普通合伙) 11574 | 代理人: | 穆云 |
地址: | 014010 内*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 转炉 冶炼 钢渣 泡沫 方法 | ||
本发明公开了一种转炉双渣冶炼钢渣去泡沫化的方法,包括:在双渣冶炼第一次倒炉前,通过转炉高位料仓向炉内加入适量氧化铁皮球或除尘灰泥球,打开泡沫渣,形成气体排出通道,将泡沫渣中的气体释放,去除泡沫化。本发明的目的是提供一种转炉双渣冶炼钢渣去泡沫化的方法,使转炉双渣工艺冶炼第一次倒渣炉渣泡沐化情况明显减少;减少了倒渣操作时间;降低了炉渣带金属量,减少金属损失,降低了钢铁料消耗。
技术领域
本发明涉及钢铁冶金技术领域,尤其涉及一种转炉双渣冶炼钢渣去泡沫化的方法。
背景技术
由于炉渣中的含铁比率基本为15-20%之间,为了减少氧化铁水及废钢形成氧化铁进入炉渣,特在转炉开始冶炼时,加入总渣料的20-30%含铁原料,用来弥补钢铁料消耗(成本价格便宜),同时在碱度、温度及渣量一定的情况下,提高转炉氧化性,也可提高转炉的脱磷效率。由于提前加入大量的含铁氧化物及高速射流的氧气流股,将部分[C]被氧化,从实验结果看,氧化碳的比率基本在0.5%左右,为造泡沫渣提供的气体条件,形成的泡沫渣可以增大反应面积,提高脱磷效率,通过枪位等条件的控制,在实际生产中确实脱磷率高的炉次,势必炉渣形成泡沫化。
泡沫渣将炉渣渣成“加厚”,在吹炼5分钟左右抬枪倒渣,由于冶炼时间短,也为尽量延长泡沫渣留存时间,在转炉倒渣的过程中可能造成倒渣时炉位较高,甚至其中夹杂大量的铁珠,影响倒渣时间及增加钢铁料的消耗。
发明内容
本发明的目的是提供一种转炉双渣冶炼钢渣去泡沫化的方法,解决了背景技术中双渣冶炼工艺炉渣泡沫化严重造成铁损失。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
一种转炉双渣冶炼钢渣去泡沫化的方法,在双渣冶炼第一次倒炉前,通过转炉高位料仓向炉内加入适量氧化铁皮球或除尘灰泥球,打开泡沫渣,形成气体排出通道,将泡沫渣中的气体释放,去除泡沫化。
进一步的,加入量为吨钢4kg/t-5kg/t。
进一步的,加入氧化铁皮球或除尘灰泥球后,静置转炉30秒使得加入的渣料充分打开泡沫渣。
进一步的,去除泡沫化后静置30秒后开始正常倒炉倒渣操作。
与现有技术相比,本发明的有益技术效果:
采用本方法后,转炉双渣工艺冶炼第一次倒渣炉渣泡沐化情况明显减少;减少了倒渣操作时间;降低了炉渣带金属量,减少金属损失,降低了钢铁料消耗。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述方面、特征和优点,下面结合具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。
一种转炉双渣冶炼钢渣去泡沫化的方法,包括:
在双渣冶炼第一次倒炉前,通过转炉高位料仓向炉内加入适量氧化铁皮球或除尘灰泥球,重量核算吨钢4kg/t-5kg/t,加入后,静置转炉约30秒使得加入的渣料充分打开泡沫渣,形成气体排出通道,将泡沫渣中的气体释放,去除泡沫化。静置30秒后开始正常倒炉倒渣操作。
采用本发明的方法,经实际操作,在双渣冶炼过程中有效的去除了冶炼钢渣的泡沫,从而达到了“减少了倒渣操作时间,降低炉渣带金属量,减少金属损失,降低钢铁料消耗”的目的。
本发明通过在未倒炉前少量的加入造渣材料,迅速去除炉渣的泡沫化。主要是通过加入适量氧化铁皮球或除尘灰泥球迅速打开泡沫渣,形成通道,将泡沫渣中的气体释放,去除泡沫化,使渣中铁珠回到钢水中。
以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。
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