[发明专利]一种转炉低磷钢的冶炼工艺有效

专利信息
申请号: 202011250909.4 申请日: 2020-11-10
公开(公告)号: CN112481439B 公开(公告)日: 2022-05-27
发明(设计)人: 王耀;刘飞;马建超;邹长东;耿涛 申请(专利权)人: 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司;张家港荣盛特钢有限公司;江苏沙钢集团有限公司
主分类号: C21C5/28 分类号: C21C5/28;C21C5/35;C21C5/36;C21C7/064;C21C7/068;C21C7/00
代理公司: 苏州市港澄专利代理事务所(普通合伙) 32304 代理人: 汤婷
地址: 215600 江苏省苏州市张家港市锦*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 转炉 低磷钢 冶炼 工艺
【权利要求书】:

1.一种转炉低磷钢的冶炼工艺,所述工艺适用于120t顶底复吹转炉,根据实时监测的转炉烟气数据,由依次进行的转炉放渣阶段控制步骤、转炉正常冶炼阶段控制步骤构成,其特征在于;包括:S1转炉装入脱硫铁水为主的物料;

S2转炉开始吹练作业时,氧枪枪位控制在钢液上方2000~1900mm,氧枪流量为28000~29000m3/h,向转炉中投入2000~2500kg石灰,400~500kg氧化铁球,并观察转炉烟气中CO含量的变化趋势;

S3转炉冶炼过程中,当转炉烟气中CO含量低于10%时,则随后每间隔1min均匀加入300~400kg氧化铁球和200~300kg石灰,直至烟气中CO含量开始逐渐增加;当转炉烟气中CO含量增加后,氧枪枪位控制在钢液上方1800~1700mm,并向转炉中加入800~1000kg轻烧白云石;当转炉烟气中CO含量增加到30%~35%,向转炉中后加入300~500kg石灰;当烟气中CO含量升至45%~50%后,向转炉中加入300~500kg石灰,并控制炉渣碱度为3.2左右;

S4转炉正常吹炼作业至终点,转炉烟气含量下降至50%,并逐渐下降时,氧枪枪位控制在钢液上方1500~1450mm处,钢水温度在1630~1645℃,钢水成分:C≥0.08%、P≤0.008%,提枪停吹。

2.根据权利要求1所述的一种转炉低磷钢的冶炼工艺,其特征在于:当冶炼结束后,将炉渣留在转炉炉内进行固渣固磷,采用高低枪位进行溅渣,溅渣后将炉中全部或部分炉渣留在炉内用于下一炉次的冶炼。

3.根据权利要求1所述的一种转炉低磷钢的冶炼工艺,其特征在于:所述步骤S2中,转炉开始吹练作业时,氩气底吹强度为0.08~0.1m3/t﹒min。

4.根据权利要求1所述的一种转炉低磷钢的冶炼工艺,其特征在于:所述步骤S3中,当转炉烟气中CO含量达到45%~50%后,氩气底吹强度为0.05~0.06m3/t﹒min。

5.根据权利要求1所述的一种转炉低磷钢的冶炼工艺,其特征在于:所述步骤S4中,当转炉烟气中CO含量下降到40%以下后,氩气底吹强度控制在0.08~0.1m3/t﹒min。

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