[发明专利]石英退火炉在审
申请号: | 202010534625.1 | 申请日: | 2020-06-12 |
公开(公告)号: | CN111517627A | 公开(公告)日: | 2020-08-11 |
发明(设计)人: | 刘旭勃;彭自兵 | 申请(专利权)人: | 五冶集团上海有限公司 |
主分类号: | C03B25/00 | 分类号: | C03B25/00;C03B20/00 |
代理公司: | 上海诺衣知识产权代理事务所(普通合伙) 31298 | 代理人: | 衣然 |
地址: | 201900 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 石英 退火炉 | ||
本发明实施例公开一种石英退火炉,包括炉体和台车,台车上端面安装轨道,炉体的下端放置在轨道上,炉体内部设置有内轨道,炉体的下端为承棉台,台车上安装保温棉,炉体安装保温棉,炉体内安装热电偶和若干个硅碳棒,退火炉的炉体顶部布置母线排,连接各个硅碳棒,硅碳棒与可控硅整流器连接,炉体的炉门位于炉体的端面,炉门上安装保温棉,本发明实施例温度偏差小,降温幅度小,能耗低,对石英设备纯度没有影响,操作方便,安全性更好,使用寿命长。
技术领域
本发明涉及石英技术领域,具体是一种石英退火炉。
背景技术
石英设备由于其特性限制,加工好的石英设备都需要进行退火处理。以往的石英退火炉都采用天然气加热,用耐火砖砌筑燃烧室,天然气燃烧产生的热量穿过砖墙到达退火炉炉膛,整个过程热量损失大,温度难以实现精准控制,耐火砖内的杂质在高温下析出,降低石英纯度。
现有技术存在以下缺点:
(1)加热温度不均匀,主要原因是燃烧室纵向温差大导致退火炉内温度不均匀。
(2)温度控制不精准,主要原因是不能精准控制天然气流量,温差普遍在50℃以上。
(3)能源消耗量大,主要原因是废气排出时带走了大量的热量。
(4)容易导致杂质进入石英设备,主要原因是耐火砖内含有较多杂质,这些杂质在高温下会析出,进入石英设备内。
(5)安全隐患大,主要原因是容易导致火灾、爆炸事故。
(6)退火炉体积大但有效空间小,主要原因是燃烧室占用了大量空间。
(7)砖砌炉墙遇到较强震动是容易垮塌损坏石英设备,而且耐火砖长期使用后表面会剥蚀,脱落的砖块也会损坏石英设备。
(8)不易把炉膛做的过大,主要原因是受其加热系统的影响,做的越大加热就越不均匀。
发明内容
为解决现有石英退火设备的缺点,本发明实施例提供一种石英退火炉。
为达此目的,本发明实施例提供如下的技术方案:
石英退火炉,包括炉体和台车,台车上端面安装轨道,炉体的下端放置在轨道上,炉体内部设置有内轨道,炉体的下端为承棉台,台车上安装保温棉,炉体安装保温棉,炉体内安装热电偶和若干个硅碳棒,退火炉的炉体顶部布置母线排,连接各个硅碳棒,硅碳棒与可控硅整流器连接,炉体的炉门位于炉体的端面,炉门上安装保温棉。
进一步的,炉体的框架为10#槽钢,炉体的外端的蒙皮为3mm厚的钢板。
进一步的,轨道型号为15kg/米。
进一步的,台车包括上部和下部,台车的下部为3组车轮,3组车轮的上方安装车轮架,车轮的上方安装上部,车轮的上方安装3mm厚的钢板,台车的上部安装保温棉。
进一步的,台车的上部高度为400mm,台车从下往上100mm高用600×900mm陶瓷纤维板材经分割加工后砌筑;300mm高的上部用600×400mm陶瓷纤维板材经分割加工后砌筑,台车的上部的顶面再用玻璃纤维软棉铺一层。
进一步的,陶瓷纤维板材与台车之间,板材与板材之间均用水玻璃粘接。
进一步的,炉体保温棉采用600mm*900mm*50mm的陶瓷纤维板和玻璃纤维板,炉体的保温棉分层压实,每隔200-250mm厚压一次,压板为400×200×10mm的钢板。
进一步的,炉门采用10#槽钢制作框架,外蒙3mm钢板,里面砌陶瓷纤维板。
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