[发明专利]一种软包锂离子电池电芯抽气工艺在审
申请号: | 201910473639.4 | 申请日: | 2019-06-01 |
公开(公告)号: | CN112018422A | 公开(公告)日: | 2020-12-01 |
发明(设计)人: | 崔日俊;李国敏 | 申请(专利权)人: | 深圳格林德能源集团有限公司 |
主分类号: | H01M10/04 | 分类号: | H01M10/04;H01M10/058 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518105 广东省深圳市宝安区*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 锂离子电池 电芯抽气 工艺 | ||
本发明公开了一种软包锂离子电池电芯抽气工艺,包括以下步骤:步骤一:预辊压:将活化后的电芯固定在平台上,施加压力进行数次预辊压;步骤二:抽气:将步骤一后的电芯放置在二封机内,抽真空,抽气;步骤三:二封:将步骤二后的电芯进行二封,然后称重,记录液失量,液失量超标电芯返工补液,达标即可。本发明在真空抽气前进行多次预辊压,可有效地将卷芯内部的气体从底部排出,然后结合真空抽气,可有效地将电芯内部气体排出,防止电芯发软,提高电芯硬度,确保了锂离子电池的性能。
技术领域
本发明属于锂离子电池制造技术领域,具体涉及到一种软包锂离子电池电芯抽气工艺。
背景技术
随着对锂离子电池能量密度要求不断提高,软包锂离子电池在动力电池领域越来越受到重视。由于软包锂离子电池外壳采用的铝塑膜,其硬度不及圆柱型锂离子电池和方形锂离子电池,尤其是在抽气工序时,若电芯内部气体未排除干净,将会造成电芯发软,影响出货,同时也将影响锂离子电池性能及后期使用。因此,需要完善现阶段的抽气工艺,以保证电芯气体排除完全,防止电芯发软和影响出货率,确保锂离子电池的性能。
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种软包锂离子电池电芯抽气工艺,旨在有效排除电芯内部气体,防止电芯发软,提高电芯硬度,确保锂离子电池的性能。
为实现上述目的,本发明所采用的技术方案为:
一种软包锂离子电池电芯抽气工艺,包括以下步骤:
步骤一:预辊压:将活化后的电芯固定在平台上,施加压力进行数次预辊压;
步骤二:抽气:将步骤一后的电芯放置在二封机内,抽真空,抽气;
步骤三:二封:将步骤二后的电芯进行二封,然后称重,记录液失量,液失量超标电芯返工补液,达标即可。
所述的预辊压压力为0.01~0.1MPa,进一步地,所述的预辊压压力为0.05~0.1MPa。
所述的预辊压是从电芯极耳一端滚向电芯底端。
所述的预辊压次数为1~5次,进一步地,所述的预辊压次数为2~3次。
所述的步骤二真空度≤-90KPa。
本发明的有益效果在于:本发明在真空抽气前进行多次预辊压,可有效地将卷芯内部的气体从底部排出,然后结合真空抽气,可有效地将电芯内部气体排出,防止电芯发软,提高电芯硬度,确保了锂离子电池的性能。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细描述,本部分的描述仅是示范性和解释性,不应对本发明的保护范围有任何的限制作用。
实施例1:
步骤一:将活化后的电芯固定在平台上,施加0.01MPa压力进行预辊压1次;
步骤二:将步骤一后的电芯放置在二封机内,抽真空至-90KPa,抽气;
步骤三:将步骤二后的电芯进行二封,然后称重,记录液失量,液失量超标电芯返工补液,达标即可。
实施例2:
步骤一:将活化后的电芯固定在平台上,施加0.05MPa压力进行预辊压3次;
步骤二:将步骤一后的电芯放置在二封机内,抽真空至-93KPa,抽气;
步骤三:将步骤二后的电芯进行二封,然后称重,记录液失量,液失量超标电芯返工补液,达标即可。
实施例3:
步骤一:将活化后的电芯固定在平台上,施加0.07MPa压力进行预辊压5次;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于深圳格林德能源集团有限公司,未经深圳格林德能源集团有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910473639.4/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。