[实用新型]膨化机停机清料装置有效
申请号: | 201820620308.X | 申请日: | 2018-04-27 |
公开(公告)号: | CN208639601U | 公开(公告)日: | 2019-03-26 |
发明(设计)人: | 张良玉;闫冰雪;王参参;张雯雯 | 申请(专利权)人: | 河南神农膨化饲料科技有限公司 |
主分类号: | A23P30/32 | 分类号: | A23P30/32 |
代理公司: | 郑州立格知识产权代理有限公司 41126 | 代理人: | 田磊 |
地址: | 450000 河南省*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 膨化机 膨化腔 联动 气缸 停机 切刀装置 清料装置 模具 活塞 快速释放 切割装置 物料喷射 中间连杆 出料口 钢模组 滞留的 气压 清料 收缩 脱离 | ||
膨化机停机清料装置,通过在切割装置后端连接一个联动气缸,并该联动气缸与切刀装置、钢模组中的模具通过第一连杆、第二连杆和中间连杆连接为一个共同体,可实现当停机时启动该联动气缸,活塞向外收缩,带动切刀装置及出料口端的模具可从膨化腔脱离出来,膨化腔气压从高压到低压的快速释放过程中,膨化腔内滞留的物料喷射出来,从而节省清理膨化机的时间,提高膨化机清料效率,同时降低清理成本。
技术领域
本实用新型属于膨化设备技术领域,具体涉及一种膨化机停机清料装置。
背景技术
现有技术中,当膨化机加工玉米、大米、小麦等高淀粉类原料时,由于从喂料器到从膨化腔模孔挤出需要一定时间,当膨化机停机,喂料停止时,膨化腔内高温高压使未排出的玉米等淀粉类物料体积膨胀,留在膨化腔中不能从模孔中挤出,且由于物料淀粉含量高,极易过度糊化变黑,因此停机后需要立即将膨化腔及出料装置拆卸下来,人工清除滞留在膨化腔腔壁及膨化腔螺杆上的玉米等淀粉类物料,再次启动主机,进行膨化腔残余物料的清理,整个清理过程需要人工至少两个小时,造成人力电力的浪费,清理成本较高。在清理过程中如清理不完全,会将糊化的物料带入机筒内,混入正常生产的物料中,造成产品质量不稳定。且人工清理是用锤子等工具敲打进行清除,会对螺杆、机筒和磨具等造成一定的损害,影响膨化机使用寿命。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种膨化机停机清料装置,以达到提高膨化机清料效率的目的。
为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:
膨化机停机清料装置,包括膨化机,所述膨化机的出口端依次连接钢模组、切刀装置和联动气缸,所述联动气缸和切刀装置的外部设置壳体,所述壳体包括第一腔体和第二腔体,第一腔体和第二腔体之间设置隔板支撑板;所述切刀装置包括切料电机和切刀组,所述切刀组位于第一腔体,切料电机、联动气缸均位于第二腔体内,所述第一腔体下方设置与切刀组对应的出料口;所述切料电机的输出轴穿过隔板支撑板与切刀组相连,所述钢模组包括钢模座和位于钢模座的模具,钢模座与膨化机的出口端固定连接,模具与切料电机相连;所述联动气缸包括活塞,活塞的一端连接活塞杆,另一端通过连接轴与切料电机尾端固定连接;所述联动气缸的侧部设置第一连杆,联动气缸通过第一连杆与壳体固定连接。
所述切料电机的侧部设置与模具连接的第二连杆,第二连杆与模具之间设置中间连杆,中间连杆穿过隔板支撑板与模具固定相连。
所述第一连杆和第二连杆均为四个。
与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:
本装置的创新点是对膨化机进行改造,在切割装置后端连接一个联动气缸,该联动气缸与切刀装置、钢模组中的模具通过第一连杆、第二连杆和中间连杆连接为一个共同体。本装置中的第一连杆与隔板支撑板起到与壳体固定支撑的作用,当停机时启动该联动气缸,活塞向外收缩,带动切刀装置及出料口端的模具可从膨化腔脱离出来,膨化腔气压从高压到低压的快速释放过程中,膨化腔内滞留的物料喷射出来,从而节省清理膨化机的时间,提高膨化机清料效率,同时降低清理成本。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型中模具的结构示意图。
具体实施方式
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