[发明专利]避免3200m3高炉停炉过程中产生炉内爆震的方法在审
申请号: | 201810520645.6 | 申请日: | 2018-05-28 |
公开(公告)号: | CN110541051A | 公开(公告)日: | 2019-12-06 |
发明(设计)人: | 董跃玲;杨文光;王启敏 | 申请(专利权)人: | 上海梅山钢铁股份有限公司 |
主分类号: | C21B5/00 | 分类号: | C21B5/00 |
代理公司: | 32245 南京同泽专利事务所(特殊普通合伙) | 代理人: | 闫彪<国际申请>=<国际公布>=<进入国 |
地址: | 210039 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高炉炉身 高炉停炉 静压力 高炉炉 喷吹 爆震 炉内 喷煤 氮气 氮气管路 氮气流量 高炉风口 高炉炉顶 开始阶段 空料线 炉身 内料 停炉 高炉 蒸汽 连通 增设 | ||
本发明公开了避免3200m3高炉停炉过程中产生炉内爆震的方法,主要解决现有技术中3200m3高炉停炉过程中存在的安全性低、效率低和成本高的技术问题。本发明的技术方案是,一种避免3200m3高炉停炉过程中产生炉内爆震的方法,包括:高炉开始停炉前,分别增设连通高炉炉身喷煤孔和炉身静压力孔的氮气管路;高炉停炉空料线开始阶段,通过高炉炉顶向高炉炉内喷吹蒸汽,通过高炉风口、高炉炉身喷煤孔和高炉炉身静压力孔分别向高炉炉内喷吹氮气;从高炉炉内料线降低至高炉炉身静压力孔处时起至高炉停炉结束,控制从高炉炉身静压力孔处喷吹的氮气流量为6800‑7200Nm3/h。本发明方法安全可靠,操作简便,成本低。
技术领域
本发明涉及一种高炉安全停炉的方法,特别涉及一种避免3200m3高炉停炉过程中产生炉内爆震的方法,具体而言,涉及3200m3高炉停炉空料线过程中,避免高炉炉内产生爆震的方法,属于钢铁冶金高炉炼铁技术领域。
背景技术
高炉停炉空料线过程中,随着料线持续下降,料面的温度不断上升,炉顶打水与红热焦炭发生水煤气的反应加剧;随着料线持续下降,矿石层不断减薄,间接还原区不断消融直至消失,下部高温区反应产生的H2→H2O(CO→CO2)转化反应不断减弱。当料面降至炉腰附近,矿石层消失,间接还原反应基本结束,下部产生的H2、CO直接进入煤气;炉身冷却壁损坏严重,煤气成分中H2含量偏高。高炉停炉空料线后期煤气中O2含量上升。煤气中H2含量或煤气O2含量超标,炉内易产生爆震的现象,不利于安全停炉。
申请公布号CN103789473A的中国专利申请公开了高炉停炉打水装置,该打水装置能够既大地提高打水的雾化效果,稀释煤气中的H2,提高煤气降温效果,减少因产生的CO、H2和O2易发生炉顶着火和爆震现象。但对于需中修或大修的高炉,其炉腹、炉腰及炉身冷却壁损坏较多,大量冷却壁冷却水漏入炉内,产生水煤气反应,煤气中H2含量较高,高炉炉内极容易产生爆震现象,不能实现高炉安全停炉。
申请公布号CN102041332A的中国专利申请公开了一种高炉停炉空料线控制方法,主要通过控制高炉鼓风量,降低炉顶温度,减少炉顶打水量,从而确保炉顶煤气中H2含量不超过规定上限。该方法存在问题:对于炉腹、炉腰及炉身冷却壁损坏较多的高炉,大量冷却壁冷却水漏入炉内,若控制高炉鼓风量,炉内压力减小,炉身冷却水调节不及时,炉身冷却水与炉内压力差值增大,漏入炉内水量增大,易形成恶性循环;无法降低煤气O2含量;降低高炉鼓风量,延长了空料线时间,耽误工期,影响后续开炉时间。
文献《高炉炼铁生产技术手册》(周传典主编,449页),介绍了炉顶通蒸汽的方法,用炉顶通蒸汽的方法存在问题:炉顶蒸汽流量偏小,稀释效果有限;炉顶蒸汽通入高炉炉顶,无法有效的稀释高炉中部和下部的煤气,高炉中部和下部煤气H2含量或煤气O2含量超标,在高炉中部和下部容易发生爆震现象。
现有技术中缺乏安全性高、低成本的高炉停炉技术。
发明内容
本发明的目的是提供一种避免3200m3高炉停炉过程中产生炉内爆震的方法,主要解决现有技术中3200m3高炉停炉过程中存在的安全性低、效率低和成本高的技术问题;本发明方法有效避免了高炉停炉空料线过程中产生炉内爆震,延长高炉停炉空料线过程中的煤气回收时间,增加了煤气回收量,实现了高炉停炉全程的安全环保。
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