[发明专利]一种减少高炉降料面停炉爆震的方法有效
申请号: | 201810159783.6 | 申请日: | 2018-02-26 |
公开(公告)号: | CN108315515B | 公开(公告)日: | 2020-03-06 |
发明(设计)人: | 卢建光;李志明;高远;霍红岩;李会肖;姜曦;霍志军;李迎利 | 申请(专利权)人: | 邯郸钢铁集团有限责任公司;河钢股份有限公司邯郸分公司 |
主分类号: | C21B5/00 | 分类号: | C21B5/00 |
代理公司: | 石家庄冀科专利商标事务所有限公司 13108 | 代理人: | 赵红强 |
地址: | 056015 河*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 减少 高炉 降料面停炉爆震 方法 | ||
1.一种减少高炉降料面停炉爆震的方法,其特征在于:所述高炉在降料面停炉过程中,通过炉顶打水管、炉顶气密箱溢流孔、炉顶阀箱、炉身静压孔和炉顶料罐二均装置向炉内通入的氮气,所述方法步骤为:
(1)降料面开始前,打开炉身静压氮气吹扫管道阀门通入氮气,流量为正常生产时氮气流量的2倍,直至降料面完成;
(2)降料面开始后,打开炉顶气密箱通入氮气,流量为正常生产时氮气流量的2~2.5倍;
(3)炉顶打水后,打开炉顶阀箱通入氮气,流量为正常生产时氮气流量的1.5~2倍;
(4)降料面到炉身中部,打开炉顶一个料罐二均通入氮气,流量为正常生产时氮气流量的4~5倍;
(5)降料面到炉腹后,打开炉顶另一个料罐二均通入氮气,流量为正常生产时氮气流量的4~5倍;
(6)降料面过程中,尽量控制高炉煤气H2含量控制不超过6vol%;如H2含量频繁持续波动超过10vol%,切煤气。
2.根据权利要求1所述的减少高炉降料面停炉爆震的方法,其特征在于:所述降料面停炉过程中,降料面到炉腹后通入炉内的氮气流量为高炉煤气流量的8~12%。
3.一种减少高炉降料面停炉爆震的方法,高炉容积为3200m3,其特征在于,具体工艺如下:
(1)降料面开始前,排查炉身三段静压氮气吹扫管道,开展氮气阀门,吹扫氮气流量由正常流量的200m3/h增大到400m3/h;
(2)降料面开始后,增大炉顶气密箱氮气流量,由1400m3/h提高到3080m3/h;
(3)炉顶打水开始后,炉顶阀箱氮气流量由正常流量的800m3/h增加至1200m3/h;
(4)降料面到炉身中部,打开一个料罐二均,阀门开度95%,氮气流量由正常流量的2000m3/h增加到9000m3/h;
(5)降料面到炉腹后,打开另一个料罐二均,阀门开度92%,氮气流量由正常流量的2000m3/h增加到9600m3/h;两个二均氮气流量合计达到18600m3/h;
料面降到炉腹后,此时充入炉内的全部氮气流量可达到23280m3/h,占到该处高炉煤气总量的8%,有效降低煤气中H2含量;大部分时间保证煤气中H2含量上限7.0vol%以内的较为安全的范围;
(6)降料面过程中出现H2含量频繁持续波动超过危险值10vol%时就进行切煤气操作,待高炉煤气H2含量小于6vol%后继续支持操作;
(7)切煤气操作:打开炉顶直径1000mm放散阀,半切煤气;关闭炉顶料罐二均氮气阀;打开炉顶两个直径750mm放散阀,关重力除尘器切断阀,全切煤气。
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