[发明专利]一种吡啶生产用的催化剂均布器有效
申请号: | 201710983441.1 | 申请日: | 2017-10-20 |
公开(公告)号: | CN107628986B | 公开(公告)日: | 2021-07-13 |
发明(设计)人: | 赵彦平;郭彦超;颜明;韩刚;李袁;李坚 | 申请(专利权)人: | 山东明化新材料有限公司 |
主分类号: | C07D213/16 | 分类号: | C07D213/16;B01J38/02 |
代理公司: | 北京圣州专利代理事务所(普通合伙) 11818 | 代理人: | 王振佳 |
地址: | 250200 山东省济南市章丘市*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 吡啶 生产 催化剂 均布器 | ||
本发明公开了一种吡啶生产用的催化剂均布器,包括主管和支管,所述的支管与所述的主管侧面连通,所述的主管内安装有主输风管和支输风管,所述的主输风管的出风口与所述的主管内腔连通,所述的支输风管的出风口与所述的支管的内腔连通。本发明的一种吡啶生产用的催化剂均布器和现有技术相比,解决了再生器内来自反应器的催化剂的均匀分布及充分燃烧的问题,进而达到再生烟气的达标排放、催化剂损耗降低及产品收率的提高;经过实际应用表明,本发明技术使得催化剂损失减少、催化剂再生效果提高、排放烟气中氮氧化物和固体颗粒有所降低,产品收率提高了约5%。
技术领域
本发明涉及吡啶生产合成技术领域,具体地说是一种吡啶生产用的催化剂均布器。
背景技术
传统的吡啶生产合成工艺,收率低,再生风量大,催化剂再生效果不好,排放的再生烟气中氮氧化物及固体颗粒也较多。随着环保形式的日渐严峻,烟气排放指标要求越来越低,为了充分实现吡啶生产工艺的再生烟气排放达标,同时也提高催化剂的再生效果,达到更高的产品收率,需要再生器内对催化剂进行合理的分布利用。
发明内容
本发明的技术任务是提供一种催化剂损失少、催化剂再生效果高的吡啶生产用的催化剂均布器。
本发明的技术任务是按以下方式实现的:
一种吡啶生产用的催化剂均布器,包括主管和支管,所述的支管与所述的主管侧面连通,所述的主管内安装有主输风管和支输风管,所述的主输风管的出风口与所述的主管内腔连通,所述的支输风管的出风口与所述的支管的内腔连通。
所述的支管相对所述的主管向前倾斜350-450角。
所述的主管的侧面安装有2-4个支管。
所述的支管均匀分布在所述的主管的侧面。
所述的主管底部的管壁上开有A型槽口,所述的A型槽口为正方形,尺寸为20mm*20mm。
所述的支管的底部的管壁上开有至少一排AA型槽口,每排有3-5个AA型槽口。
所述的AA型槽口为矩形,尺寸为10mm*40mm;
所述的AA型槽口有两排或两排以上时,相邻两排之间的AA型槽口交错分布于支管的底部的管壁上。
所述的主管的前端口安装有密封的主管堵板,所述的支管的前端口安装有支管堵板,所述的支管堵板上开有至少一个端缝,所述的端缝尺寸为10mm*40mm。
所述的主管和支管的内壁衬有高温耐磨衬里。
所述的高温耐磨衬里为10-30mm厚的龟甲网高温耐磨陶瓷材料。
本发明的一种吡啶生产用的催化剂均布器和现有技术相比,解决了再生器内来自反应器的催化剂的均匀分布及充分燃烧的问题,进而达到再生烟气的达标排放、催化剂损耗降低及产品收率的提高;经过实际应用表明,本发明技术使得催化剂损失减少、催化剂再生效果提高、排放烟气中氮氧化物和固体颗粒有所降低,产品收率提高了约5%。
附图说明
附图1为吡啶生产用的催化剂均布器的结构示意图。
附图2为图1中E-E向的结构示意图。
附图3为图1中I-I向的结构示意图。
附图4为图1中J-J向的结构示意图。
图中:1、主管,2、支管,3、主输风管,4、支输风管,5、A型槽口,6、AA型槽口,7、高温耐磨衬里,8、主管堵板,9、支管堵板,10、端缝。
具体实施方式
实施例1:
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