[发明专利]一种铝电解槽修补重启的电解工艺有效
申请号: | 201710945413.0 | 申请日: | 2017-10-12 |
公开(公告)号: | CN107641819B | 公开(公告)日: | 2019-11-01 |
发明(设计)人: | 李跃民;王瑞奇;王宏伟;李小宝;马占国;郭同民;赵红星;裴晓斐;贾志成 | 申请(专利权)人: | 河南万基铝业股份有限公司 |
主分类号: | C25C3/06 | 分类号: | C25C3/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 471000 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电解槽 修补 电解 工艺 | ||
本发明涉及电解槽技术领域,具体为一种铝电解槽修补重启的电解工艺,包括以下步骤:S1、运行指标降低;S2、检修;S3、重新启动;S4、调整技术参数建立新的热平衡;S5、清理。本铝电解槽修补重启的电解工艺,炉面保温料完全做好后,分子比调控到2.75左右,电解质流动性变好,阳极电流分布均匀,电压波动减少,槽子稳定性增强,炉底沉淀结壳逐渐融化,系列电流又逐渐回升到296KA达到新的热平衡,炉底压降从本方案实施前的453mv降到了370mv,槽压波动槽基本消失,达到了长期稳定运行,电解温度长期稳定在905℃,本发明具有突出的实质性特点和显著的进步。
技术领域
本发明涉及电解槽技术领域,具体为一种铝电解槽修补重启的电解工艺。
背景技术
在河南、山西等地的铝土矿富含锂盐、钾盐,并且在铝矿石转化成氧化铝的过程中,这些锂盐、钾盐又不能有效除去。这些锂盐、钾盐会随着氧化铝带入电解铝的电解质中,并逐渐在电解质中富集,锂盐浓度高达9-10%。导致电解温度下降到890-900℃,电解质粘度大,流动性差,溶解氧化铝的能力急剧下降,电解槽炉底产生大量沉淀、结壳。电解槽的炉底压降上升,运行稳定性变差,电流效率下降,吨铝电耗大幅上升,生产成本居高不降,电解槽运行一段时间后,需要更换阳极板,但是,上槽新阳极导电慢,阳极电流分布不均引发病槽多,电流效率低,吨铝电耗高达14900kwh/t-Al以上,生产成本居高不降,为此,我们提出一种铝电解槽修补重启的电解工艺。
发明内容
本发明的目的在于提供一种铝电解槽修补重启的电解工艺,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种铝电解槽修补重启的电解工艺,包括以下步骤:
S1、运行指标降低:电解槽的运行电流从298KA降低至290KA,降低温度至50-60℃,降低电解槽液位;
S2、检修:加强电解槽的保温,首先用厚度为0.1-0.5mm的氧化铝结壳料加厚阳极保温料与阳极钢梁齐平,再在槽盖板的下端贴覆一层保温层,保温层的厚度为1-10mm;
S3、重新启动:提高铝水平淹没槽底沉淀结壳改善阴极电流分布,降低阴极压降,规整炉膛,增加阳极垂直电流;
S4、调整技术参数建立新的热平衡:分子比调控在2.65-2.85范围内,电解温度稳定在900-910℃,电流升至296KA;
S5、清理:清捡槽周金属搭接物、清理母线积料,用以降低母线黑电压,减少电能损失,拉大有效极距,降低卡具压降。
优选的,所述步骤S2中,当遇到大修槽的时候,对电解槽内衬加装10-15mm厚的纳米隔热板,对槽壳进行内保温。
优选的,所述步骤S2中保温层是由珍珠岩、聚乙烯树脂、细镁砂、氟化钙按质量比为(3-5):(1.2-1.4):(1.1-1.6):(0.7-1.1)比例均匀混合。
优选的,所述步骤S4中温度稳步提升,控温曲线分为三个阶段:
第一阶段:0-20h,0-700℃,升温梯度为32-45℃/h;
第二阶段:20-50h,700-850℃,升温梯度为5-9℃/h;
第三阶段:50-60h,850-910℃,升温梯度为3-7℃/h。
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