[发明专利]一种低碳冷轧钢板的退火工艺有效
申请号: | 201710537347.3 | 申请日: | 2017-07-04 |
公开(公告)号: | CN107119175B | 公开(公告)日: | 2018-09-11 |
发明(设计)人: | 杨自芬 | 申请(专利权)人: | 合肥市大卓电力有限责任公司 |
主分类号: | C21D1/26 | 分类号: | C21D1/26;C21D1/74;C21D9/52 |
代理公司: | 合肥道正企智知识产权代理有限公司 34130 | 代理人: | 闫艳艳 |
地址: | 230000 安徽省合肥市经济技*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 冷轧 钢板 退火 工艺 | ||
本发明公开了一种低碳冷轧钢板的退火工艺,所述退火工艺包括退火炉密封、气体吹扫、退火作业、清洗干燥四个步骤。本发明的低碳冷轧钢板的退火工艺通过精确的气体吹扫和降温升温,能够去除钢板的毛边和弯曲边,使其平整度提高,且钢铁损耗减小,降低了能耗,减小了处理噪音,适合推广应用。
技术领域
本发明涉及钢板退火技术领域,具体涉及一种低碳冷轧钢板的退火工艺。
背景技术
冷轧钢板是以热轧板卷为原料,在常温下再于结晶温度以下进行轧制而成,简称冷板。冷轧板的厚度一般是0.1-8.0mm之间,大部份工厂生产的冷轧钢板厚度是4.5mm以下。和热轧钢板比较,冷轧钢板的厚度更加精确,而且表面光滑、美观。经过裁剪后的冷轧钢板通常会带有毛边及弯曲边,退火过程中容易形成涡流使处理噪音增大,导致电量损耗加大。因此,需要一种能耗较低,噪音较小且处理高效的低碳冷轧钢板的退火工艺。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种低碳冷轧钢板的退火工艺,该退火工艺通过精确的气体吹扫和降温升温,能够去除钢板的毛边和弯曲边,使其平整度提高,且钢铁损耗减小,降低了能耗,减小了处理噪音。
本发明解决技术问题采用如下技术方案:
一种低碳冷轧钢板的退火工艺,包括以下步骤:
(1)退火炉密封:将堆叠夹紧后的低碳冷轧钢板放入退火炉内,将退火炉密封,预热至温度达到350~380℃;
(2)气体吹扫:首先向预热后的退火炉内进行20~30min的氮气吹扫,直至退火炉内的氧气含量小于2%;吹氮除氧后,在向退火炉内进行40~50min的氢气吹扫,直至退火炉内的氮气含量小于5%;
(3)退火作业:将退火炉内温度升高至620~680℃,保温3~5小时,保持氢气的持续吹扫;待退火炉内温度降低至500~550℃时,保温1~2小时;待退火炉内温度降低至450~500℃时,保温0.5~1小时;最后将炉内温度升高至700~720℃,保温30~40min;
(4)清洗干燥:将退火后的低碳冷轧钢板使用冷却油急冷降温至室温后,使用50~60℃碱液冲洗表面的灰尘杂质,再用去离子水冲洗干净,自然晾干至表面水分含量小于5%后,再用鼓风机进行鼓风干燥处理。
优选地,所述步骤(1)堆叠夹紧具体为将剪切好的低碳冷轧钢板堆垛平整后,上下使用紧固螺栓固定后,再置于退火炉内摆放整齐。
优选地,所述步骤(2)氮气的吹扫流量为2.6~3.5m3/min,氢气的吹扫流量为0.6~1.5 m3/min。
优选地,所述步骤(3)氢气持续吹扫的流量为1~3 m3/min。
优选地,所述氮气吹扫和氢气吹扫的吹扫时间、吹扫流量,退火炉的加热温度、保温时间均由预先设计好的自动控制程序进行控制。
优选地,所述步骤(3)退火作业时的降温速率保持在30~40℃/min,升温速率保持在35~45℃/min。
优选地,所述步骤(4)冷却油为市售的退火专用冷却油。
优选地,所述步骤(4)碱液为质量浓度15~25%的氢氧化钠水溶液。
与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:
(1)本发明的低碳冷轧钢板的退火工艺,包括退火炉密封、气体吹扫、退火作业、清洗干燥等步骤,该退火工艺通过精确的气体吹扫和降温升温,能够去除钢板的毛边和弯曲边,使其平整度提高,且钢铁损耗减小,降低了能耗,减小了处理噪音,适合推广应用。
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