[发明专利]一种强力搅拌充气式浸出槽有效
申请号: | 201710204265.7 | 申请日: | 2017-03-30 |
公开(公告)号: | CN106834671B | 公开(公告)日: | 2018-08-28 |
发明(设计)人: | 唐云;马德全 | 申请(专利权)人: | 贵州大学 |
主分类号: | C22B3/02 | 分类号: | C22B3/02;C22B3/04;C22B11/00 |
代理公司: | 贵阳中新专利商标事务所 52100 | 代理人: | 朱法恒;程新敏 |
地址: | 550025 贵州省贵*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 强力 搅拌 充气式 浸出 | ||
本发明公开了一种强力搅拌充气式浸出槽,包括箱体、以及设置在箱体内的外槽和内槽,所述的搅拌电机和减速离合器通过螺栓固定在浸出槽外槽底部,搅拌电机和减速离合器通过皮带传动,减速离合器转轴穿过外槽以及内槽的底部后与内槽内的波轮相连,在内槽的侧壁上设有与外槽连通的排浆孔,在内槽内壁上嵌有圆形回浆管,在回浆管上端设置有喷浆孔,排浆电磁阀固定在浸出槽外槽底部,排浆电磁阀与伸出箱体外的排浆管连接。本发明能够把底部矿浆通过回浆管抛射到浸出槽顶部,增加矿浆与空气的接触面积,从而增加矿浆中含氧量,提高金矿的浸出率。
技术领域
本发明涉及一种强力搅拌充气式浸出槽,属于浸出设备技术领域。
背景技术
目前,现有的金矿浸出设备在搅拌过程中由于叶轮为单面,导致其搅拌能力不足,并且充气方式为导气管从浸出槽槽盖上斜插至两个叶轮之间,该法缺点是气泡直径大且分布不均匀,气泡与矿浆接触不充分,浸出效果差,而且还有矿浆沉淀现象产生,导致浸出率较低。
发明内容
本发明的目的是:提供一种便于维护、实用、操作简单的强力搅拌充气式浸出槽,该浸出槽搅拌力强,能够把底部矿浆通过回浆管抛射到浸出槽顶部,增加矿浆与空气的接触面积,从而增加矿浆中含氧量,提高金矿的浸出率。
本发明的一种强力搅拌充气式浸出槽,包括箱体、以及设置在箱体内的外槽和内槽,所述的搅拌电机和减速离合器通过螺栓固定在浸出槽外槽底部,搅拌电机和减速离合器通过皮带传动,减速离合器转轴穿过外槽以及内槽的底部后与内槽内的波轮相连,在内槽的侧壁上设有与外槽连通的排浆孔,在内槽内壁上嵌有圆形回浆管,在回浆管上端设置有喷浆孔,排浆电磁阀固定在浸出槽外槽底部,排浆电磁阀与伸出箱体外的排浆管连接,在箱体的口部通过螺栓固定有法兰,在法兰上设有阀门,在箱体的外壁上设置有控制面板,控制面板通过导线分别与排浆电磁阀以及搅拌电机连接。
所述波轮顶面和底面均设有叶片,即顶面设有6个叶片,底面设有4个叶片。
所述波轮底部叶片与内槽挡圈构成一个离心泵。
所述回浆管镶嵌在内槽侧壁上,其直径小于内槽的壁厚。
所述回浆管下端设置有进浆口,进浆口置于内槽底部。
所述喷浆孔的形状为圆形或长条形。
所述控制面板上设有控制箱总开关、转速显示屏、时间显示屏、速度设定旋钮、时间设定旋钮、速度控制开关以及排浆控制开关。
由于采用了上述技术方案,本发明的优点在于:本发明能够把底部矿浆通过回浆管抛射到浸出槽顶部,增加矿浆与空气的接触面积,从而增加矿浆中含氧量,提高金矿的浸出率。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明中内槽的结构示意图;
图3为图2的俯视图;
图4为本发明中波轮的底部结构示意图;
图5为本发明中控制面板结构示意图。
附图标记说明:1-法兰,2-阀门,3-螺栓,4-内槽,5-排浆孔,6-外槽,7-箱体,8-波轮,9-搅拌电机,10-减速离合器,11-搅拌电机皮带轮,12-减速离合器皮带轮,13-皮带,14-排浆管,15-排浆电磁阀,16-控制面板,17-回浆管,18-喷浆孔,19-进浆口,161-控制箱总开关,162-时间显示屏,163-速度显示屏,164-速度设定旋钮,165-时间设定旋钮,166-速度控制开关,167-排浆开关。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。
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