[发明专利]一种晃动式内筒分料下料机构有效
申请号: | 201611143846.6 | 申请日: | 2016-12-13 |
公开(公告)号: | CN106643333B | 公开(公告)日: | 2018-05-18 |
发明(设计)人: | 钟自奇;邱建;刘勇章 | 申请(专利权)人: | 东信烟花集团有限公司 |
主分类号: | F42B4/30 | 分类号: | F42B4/30 |
代理公司: | 长沙市融智专利事务所 43114 | 代理人: | 潘传军 |
地址: | 410300 湖*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 晃动 式内筒分料下料 机构 | ||
本发明公开了一种晃动式内筒分料下料机构,烟花内筒在下料斗内沿径向堆叠;其特征在于,包括承接下料斗的下料口的内筒分配卡槽,内筒分配卡槽由若干左右并列的槽腔组成,若干烟花内筒在该槽腔内逐个依次径向上下叠放排列;所述槽腔由相互独立的侧壁和底面组合构成,所述侧壁采用摇摆框体结构:侧壁上端铰接于连杆组上,侧壁下端铰接于转轴上,转轴活动装置于固定座的安装槽内,连杆组连接左右晃动驱动机构。该机构对烟花内筒冲击力小,在确保安全的前提下保障了分料下料的快速顺畅进行,大大提高了工作效率;同时机构精巧工作可靠。
技术领域
本发明涉及一种向组合烟花的发射孔内装填内筒的自动装置,尤其是内筒分料和下料的机构。
背景技术
目前的烟花组装过程中,向组合烟花发射孔(也称为外筒)内置入效果件(也称为内筒)的工作还是采用人工作业,手工将内筒逐个装配到发射孔内,其弊端有如下几个方面:其一,内筒里面都是易燃易爆炸的效果烟火药,采用人工作业的方法,一旦出现意外,将危及作业人员的生命安全;其二,手工作业容易造成内筒漏装、错装等问题,导致组合烟花质量参差不齐,达不到预设的燃放效果;其三,生产效率极其低下。
在机械化生产过程中,在进行烟花内筒填装之前,首先要对烟花内筒进行分料下料处理,将无序堆积在储存机构(如下料斗)内的烟花内筒进行有序化处理,使之处于可控状态。对于无药筒体而言,该过程一般采用仅允许一个筒体通过的格体或槽腔实现,格体或槽腔承接下料斗的出料口,通过摇摆振动等方式促使筒体进入格体或槽腔,以实现有序化处理。但是,用于填装的烟花内筒已灌装烟花药物,摇摆振动的频率或幅度太大的话,冲击太大容易导致事故隐患;减小摇摆振动的频率或幅度又难以保证分料下料质量和效率;故而,现有摇摆振动方式难以兼顾安全和分料下料效果。
发明内容
为了解决上述弊端,本发明所要解决的技术问题是,提供一种内筒分料下料机构,安全高效,分料下料工作可靠。确保组合烟花的内筒装填工作顺利完成。为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是,一种晃动式内筒分料下料机构,烟花内筒在下料斗内沿径向堆叠;其特征在于,包括承接下料斗的下料口的内筒分配卡槽,内筒分配卡槽由若干左右并列的槽腔组成,若干烟花内筒在该槽腔内逐个依次径向上下叠放排列;所述槽腔由相互独立的侧壁和底面组合构成,所述侧壁采用摇摆框体结构:侧壁上端铰接于连杆组上,侧壁下端铰接于转轴上,转轴活动装置于固定座的安装槽内,连杆组连接左右晃动驱动机构。
采用上述技术方案,下料斗内的烟花内筒基于重力作用下落,摇摆框体结构柔和晃动,侧壁上端拨弄烟花内筒堆的底部,力度小确作用直接,安全有效地促使下落过程快速顺畅,避免筒体挤卡桥搭等现象的出现,晃动的侧壁整理导向筒体顺序进入槽腔并有序叠放排列。
为了与晃动框体结构柔和晃动的特性匹配,优选地,所述左右晃动驱动机构包括伸缩杆,伸缩杆连接驱动件实现左右伸缩摆动;伸缩杆带动摇摆框体晃动;伸缩杆上设置限制左右摆动行程的限位机构。
优选地,所述槽腔后端对应设有推杆,推杆连接前后直线驱动机构将位于槽腔底层的内筒向前端推出。以便于与下一工序衔接。
本发明的有益效果在于,所述下料机构对烟花内筒冲击力小,在确保安全的前提下保障了分料下料的快速顺畅进行,大大提高了工作效率;同时机构精巧工作可靠。
下面将结合附图和具体实施方式对本发明做进一步说明。
附图说明
图1为内筒装填装置的整体结构原理示意图;
图2为内筒预分配机构整体结构示意图;
图3为内筒预分配机构整体结构爆炸示意图;
图4为内筒分配卡槽的摇摆框体结构示意图;
图5为内筒填装单元整体结构示意图;
图6为中转料盘结构示意图;
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