[实用新型]冷却器芯强制除垢装置有效
申请号: | 201520134335.2 | 申请日: | 2015-03-10 |
公开(公告)号: | CN204495166U | 公开(公告)日: | 2015-07-22 |
发明(设计)人: | 赵有德;谈世龙;张翀 | 申请(专利权)人: | 马钢(集团)控股有限公司;马鞍山钢铁股份有限公司 |
主分类号: | F28G9/00 | 分类号: | F28G9/00 |
代理公司: | 马鞍山市金桥专利代理有限公司 34111 | 代理人: | 周宗如 |
地址: | 243000 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 冷却器 强制 除垢 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于零部件清洁设备,尤其涉及一种用于由带翅片多管束构成的冷却器芯结垢的清除装置。
背景技术
透平空压机级间冷却器使用的冷却器芯由上固定板、下固定板和多根铜管组合而成圆筒状,铜管并列设置且两端分别固定在上固定板和下固定板通孔内,铜管内均设有翅片,工作时,冷却器芯的铜管外设净循环冷却水,铜管内为加压高温空气,冷却水通过铜管与加压空气进行热交换,从而对加压高温空气进行冷却。在实际使用过程中,一方面由于净循环冷却水中含有一定的杂质,随着水温升高溶解度降低而结晶析出,杂质沉积在铜管的外表面;另一方面由于空压机吸入虽经过滤的空气,但其中不可避免地含有少量灰尘,这些灰尘粘附在铜管内表面及翅片上,一段时间后,透平空压机冷却器芯的铜管内外表面均结垢且越来越厚,造成冷却器的换热效率降低,换热效果差,由冷却器排出的加压高温气体影响下游机组设备的运行安全,因此,需定期对冷却器芯结构进行除垢。目前使用的冷却器芯强制除垢装置包括清洗液箱,将冷却器解体抽芯后,置于清洗液箱中,清洗液没过冷却器芯。浸泡10~12h,然后取出冷却器芯,用清水对其冲洗,恢复安装。存在的问题是:1)冷却器芯由多根直径为18mm的铜管构成,且铜管内设翅片,浸泡过程中,铜管内清洗液几乎处于静止状态,流动效果差,使得清洗液浓度不均匀,除垢效果不佳,同时还会出现局部除垢不彻底,影响换热,或局部过度除垢造成冷却器芯铜管腐蚀,再次上线使用透平空压机运行周期不长,检修频繁,人力、物力消耗大;2)冷却器芯浸泡时间长,且操作过程繁琐,劳动强度大,工作效率低,影响设备的正常运行。
实用新型内容
为了克服现有技术的缺陷,本实用新型的目的是提供一种冷却器芯强制除垢装置,结构简单,提高冷却器芯除垢效果,延长透平空压机运行周期,降低检修频次,节约人力、物资费用,提高机组的保产能力。
冷却器芯强制除垢装置,包括清洗液箱和冷却器芯,其特点是该装置由连接座、循环泵和连接管连接构成,所述的冷却器芯两端分别与两个连接座连接成一体,且置于填满清洗液的清洗液箱中;所述的连接座由连接管与循环泵、清洗液箱连接连通,构成强制循环回路。
本实用新型进一步改进,所述的连接座由外罩壳、支撑板和清洗液均衡板连接构成,外罩壳呈圆筒状,外罩壳筒口外侧设连接法兰与冷却器芯法兰相对应,筒底中心设进液管,进液管上设外螺纹;环形支撑板固定在外罩壳筒底,清洗液均衡板固定在支撑板上,均衡板中心开设通孔,通孔的周围均设小直径喷射孔与冷却器芯的铜管直径相一致,外罩壳、支撑板、清洗液均衡板形成喷射腔,清洗液在循环泵的作用下,以一定的压力进入喷射腔,并经喷射孔和通孔形成喷射流,喷射流不仅对铜管进行冲洗,而且在清洗液箱中形成扰动,加快液体流动,均衡清洗液浓度,有效地避免局部除垢不彻底和过度除垢。
本实用新型进一步改进,所述的清洗液箱呈长方体,其长度和宽度均为冷却器芯的长度和直径的2~3倍,满足不同型号尺寸冷却器芯的要求,同时可以节约清洗液使用;清洗液箱体靠近底部一侧开设出液口,连接管接入出液口中,加强清洗液箱中的液体扰动,均衡清洗液浓度;与出液口相对的箱体上设放料管,放料管上设有阀门,用于排放箱中的清洗液。
本实用新型进一步改进,所述的连接管的头部设快接头,快接头与进液管的外螺纹配合,快接头与进液管之间设有密封垫圈,保证连接的密封性,不漏清洗液。
使用时,该装置的具体除垢步骤为:1)将冷却器进行解体,抽出冷却器芯;2)根据冷却器芯的尺寸,制作连接座和清洗液箱;3)在清洗液箱中倒入适当浓度的清洗液;5)将冷却器芯与连接座装配后,放入清洗液箱中,并与清洗循环泵连接;6)开启清洗循环泵进行循环除垢6~8小时,期间定期检测清洗液PH值变化趋势,当PH值稳定即告除垢结束;7)排空清洗液,在清洗液箱中注入清水冲洗后,清洗工作全部结束;8)进行冷却器组装、恢复工作。
与现有技术相比,优点是构思新颖,结构简凑、合理;该装置采用连接座、循环泵和连接管形成清洗液强制循环回路,清洗液可以在铜管中流动,缩短清洗时间,均衡清洗液的浓度,提高除垢效果,避免局部除垢不彻底和过度除垢,消除对冷却器芯铜管的局部腐蚀,除垢后的冷却器出气温度下降7~8℃,冷却器气侧更畅通,消除了空压机喘振;检修周期至少延长一倍,按现有24台空压机,原一年清洗一次,现二年清洗一次,大大减轻了检修工作量,节约人力、物资费用,提高机组的保产能力。
附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步地说明。
图1是冷却器芯强制除垢装置的结构示意图;
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