[发明专利]一种减少1Cr13钢制零件氮化起泡的工艺方法在审

专利信息
申请号: 201510824758.1 申请日: 2015-11-20
公开(公告)号: CN105331779A 公开(公告)日: 2016-02-17
发明(设计)人: 牛静;张尊礼;张凡云;王丹;施国梅 申请(专利权)人: 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司
主分类号: C21D1/18 分类号: C21D1/18;C23C8/02;C21D6/00
代理公司: 沈阳优普达知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 21234 代理人: 张志伟
地址: 110043 *** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 减少 cr13 钢制 零件 氮化 起泡 工艺 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于热处理领域,具体为一种减少1Cr13钢制零件氮化起泡的工艺方法。

背景技术

发动机膜盒盖与壳体盖零件配合,在发动机中主要用于放气,零件图见图1。为了增加耐磨性,在长杆的内孔进行渗氮处理,该内孔为盲孔,设计图要求渗氮层深度0.10mm~0.23mm,表面硬度HR15N≥88,工艺保证渗氮层深度0.12mm~0.23mm,磨加工余量0mm~0.015mm。

因发动机膜盒盖内孔尺寸小,为φ7mm,且采用内孔定位,所以氮化前已将内孔加工到尺寸,氮化后仅研磨去除0.005mm余量,所以根据该零件特点选择气体渗氮工艺方法。膜盒盖材料为1Cr13马氏体-铁素体型不锈钢,该材料在航空工业中应用广泛,与一般结构钢相同,都是通过淬火+回火达到强化的。由于该钢调质处理后的马氏体能完全分解成回火索氏体组织,因此可以获得比较好的强度和韧性配合。该材料经氮化处理后还能形成稳定性高,弥散度大的氮化物,显著提高了工作表面硬度、耐磨性、疲劳强度和热稳定性,所以常被用作氮化零件。但是渗氮处理后零件渗氮表面存在起泡现象,有这种缺陷的零件经磨加工后起泡处破裂,造成内孔表面存在剥落掉块情况,形成严重的麻点,此现象一直存在,不可避免,导致大量的零件报废,所以避免1Cr13材料制马氏体不锈钢膜盒盖内孔渗氮起泡成为一项技术难题。

发明内容

本发明的目的在于提供一种减少1Cr13钢制零件氮化起泡的工艺方法,可以有效地减轻该不锈钢制零件氮化起泡现象。

本发明的技术方案是:

一种减少1Cr13钢制零件氮化起泡的工艺方法,预备热处理工序工艺步骤为:首先对来件进行检查有无裂纹、多余物,检查盒格后将毛坯零件均匀地平铺在淬火夹具表面;待加热炉升温至910℃~950℃后,将装有零件的夹具放入炉内,加热炉温度回升至910℃~950℃时,保温90min~120min出炉浸入油槽冷却,待降到室温后出油槽,放入清洗机中洗净零件表面油污;接下来将零件装入加热炉中回火,在580~620℃,保温120min~150min,水冷,冷至室温;最后对零件表面进行吹砂,清除表面氧化皮。

所述的减少1Cr13钢制零件氮化起泡的工艺方法,回火后切取金相试样检查晶粒度及组织,基体组织为回火索氏体,晶粒度为8~9级,基体硬度为25.0~28.2HRC。

所述的减少1Cr13钢制零件氮化起泡的工艺方法,采用气体氮化法渗氮后,渗氮后检查零件表面无明显起泡现象,渗氮层硬度大于90HR15N,渗氮层深度0.225mm~0.25mm。

本发明的优点及有益效果是:

1、本发明通过开展调质热处理工艺、渗氮热处理工艺、表面粗糙度等因素对1Cr13棒材制零件的晶粒度、渗氮组织、性能等影响的试验研究。通过工艺试验,最终找出1Cr13马氏体-铁素体不锈钢膜盒盖氮化起泡的原因。

2、本发明工艺简单,易于操作,通过改变预备热处理制度,即1Cr13不锈钢制膜盒盖在预备热处理工序中采用低温淬火技术,可大大减少渗氮起泡现象,在研磨后麻坑也随之消失,提高了零件制造合格率。

3、本发明采用特定的预备热处理工艺参数(包括淬火温度、冷却方式、回火温度、热处理次数、晶粒度控制等级),能够显著地减少1Cr13不锈钢渗氮起泡现象,特别适用于长期工作在高磨损环境下的马氏体不锈钢氮化类零件。该方法可应用于航空发动机膜盒盖等零件的生产,实现工程化应用,也可推广到1Cr13不锈钢材料制零件渗氮前处理,具有广泛的应用价值。

附图说明

图1(a)-图1(b)为发动机膜盒盖不合格零件的外貌图。其中,图1(a)为自上而下拍摄;图1(b)为自下而上拍摄。

图2为实施例1~3渗氮后的试样心部金相组织图。其中,(a)为实施例1;(b)为实施例2;(c)为实施例3。

图3为实施例1~3渗氮后的试样渗层截面形貌图。其中,(a)为实施例1;(b)为实施例2;(c)为实施例3。

图4为实施例1~3渗氮后的试样表面形貌图。其中,(a)为实施例1;(b)为实施例2;(c)为实施例3。

具体实施方式

在具体实施过程中,发动机膜盒盖为增加耐磨性,在内孔进行渗氮处理,该零件材料为1Cr13马氏体-铁素体型不锈钢,渗氮处理后零件渗氮表面存在起泡现象,磨加工后起泡处破裂,造成内孔渗氮层表面存在剥落掉块情况,并产生不同大小、深度的麻坑,此现象一直存在,不可避免。因该起泡现象与多种因素影响有关,经多组试验后,找到了可以减轻1Cr13马氏体不锈钢渗氮起泡现象的工艺方法。

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