[发明专利]一种转炉终渣稠化方法在审
| 申请号: | 201510003376.2 | 申请日: | 2015-01-05 |
| 公开(公告)号: | CN104531940A | 公开(公告)日: | 2015-04-22 |
| 发明(设计)人: | 李洪建;王键;刘志民;张学民;魏义胜;张昭平;姜兴辰;赵圣功;纪瑞东;王尖锐;郭达;梁景玥;孙翠华;苗金鹏;刘文凭;王玉春 | 申请(专利权)人: | 山东钢铁股份有限公司 |
| 主分类号: | C21C5/30 | 分类号: | C21C5/30;C21C5/36 |
| 代理公司: | 北京方安思达知识产权代理有限公司 11472 | 代理人: | 王宇杨;吕爱霞 |
| 地址: | 271104 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 转炉 终渣稠化 方法 | ||
技术领域
本发明涉及冶金技术领域,具体涉及一种转炉终渣稠化方法。
背景技术
转炉炼钢时存在如下问题:转炉终渣FeO含量为16%左右,操作中存在补吹次数多、时间短的问题,这会造成终渣过泡、粘度较低。而采用全留渣的过程操作模式,在拉碳及放钢倒炉的过程中,存在跑渣量过多的问题,石灰消耗偏高,终渣碱度偏低,对全留渣造成一定的影响。若出钢过程中采用挡渣球挡渣,过泡的炉渣造成挡渣成功率低,出钢后期卷渣量大,钢包渣量较多,对钢包回磷造成不利影响。
此外,目前转炉终渣MgO含量为7.5%左右,炉渣耐火度偏低,溅渣护炉效果较差,无法满足留渣操作的渣量要求。
发明内容
针对上述问题,本发明提供了一种转炉终渣稠化的方法,通过调整冶炼10分钟后的吹氧模式及加料方式,形成具有一定粘度、合适耐火度的炉渣,起到减少跑渣、减少钢包渣量、提高溅渣护炉效果的作用。
本发明所采用的技术方案如下:
1)吹氧至10分钟时,进行压枪操作,即将枪位降低200mm,氧压保持0.75~0.80MPa,持续时间大于40秒。
本步骤中,压枪操作可通过转炉炉口火焰进行监控,当钢水中的碳含量较低时,脱碳速度明显变慢,火焰要收缩、发软打晃,颜色白亮,逐渐变得软而细长,并隐约看见氧枪轮廓时,此时钢水碳含量约0.1~0.15%,钢水温度约1620~1670℃,应提枪结束吹炼,进行测温、取样操作。
优选的,步骤1)总供氧时间为11分~11分30秒。
2)通过取样化验,钢水碳含量大于冶炼钢种要求或钢水温度低于冶炼钢种要求时,进行补吹处理。
优选的,补吹时间要不小于15秒(补吹时间对温度及碳含量的影响估算值如表1),枪位与压枪操作枪位相同,氧压保持0.75~0.80MPa。
表1、补吹时间对温度及碳含量的影响估算表
3)放钢前加入生白云石或石灰作为稠化料,加入量为2~5kg/t钢。
优选的,所述转炉为40~150吨的氧气顶底复吹转炉。
优选的,步骤3)中稠化料为生白云石。生白云石中CaO含量为30%,MgO含量为19.5%。在放钢前加入生白云石,可降低炉渣温度,减少炉渣泡沫化,起到稠化的作用,同时可增加炉渣中的MgO含量,提高炉渣耐火度,提高了溅渣护炉效果。
进一步的,所述方法还进一步包括前置步骤:
在转炉出钢完毕后,进行溅渣护炉,使炉渣溅粘,然后进行加废钢、兑铁水操作。转炉冶炼采用单渣、留渣操作方式,按照正常模式冶炼,控制过程渣况良好。
优选的,冶炼前、中期枪位1100~1250mm,开吹氧压0.9~1.0MPa,过程氧压0.7~0.85MPa,渣料采用一批料方式,开吹40-60秒后,加入全部石灰料、污泥球、生白云石(预留5kg/t钢)、烧结矿(预留15kg/t钢);吹炼5分钟后,将余量的烧结矿均分为4份或5份,每分钟加入一批,每批次加入量约3kg/t钢,增加渣中FeO含量,保持炉渣具有较好的流动性。
本发明的具有如下的有益效果:
1)本发明通过优化转炉终点压枪及补吹操作方式,降低了炉渣FeO含量,提高了金属收得率。
2)本发明通过放钢前加入稠化料的方式,减轻了炉渣泡沫化,起到稠化的作用,有利于提高挡渣成功率,减少钢包渣量,减少回磷。
3)本发明通过加入稠化料的方式提高了炉渣MgO含量,有利于提高溅渣护炉效果,提高炉龄。
4)本发明通过稠化炉渣,减少了拉碳、放钢摇炉过程中的跑渣量,保证了留渣操作的渣量需求,有利于降低石灰消耗。
具体实施方式
下面结合实施例、对比例对本发明做进一步说明,但本发明的保护范围不限于此。
实施例1:采用50吨氧气顶底复吹转炉,加料量均为每炉的用量。
1)在转炉出钢完毕后,进行溅渣护炉,使炉渣溅粘。然后进行加废钢、兑铁水操作。转炉采用单渣、全留渣操作方式,留渣量约为4.5吨,按照正常模式冶炼。冶炼前、中期枪位1200mm。开吹氧压0.9~1.0MPa,过程氧压0.7~0.75MPa。渣料采用一批料方式,开吹40秒后,加入全部石灰1900kg、污泥球400kg、生白云石300kg(预留250kg)、烧结矿500kg(预留750kg);吹炼5分钟后,将余量的烧结矿均分为5批,每分钟加入一批,每批次加入量为150kg,过程渣况良好。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于山东钢铁股份有限公司,未经山东钢铁股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201510003376.2/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





