[实用新型]高含水含尘煤气分析样气预处理系统有效
申请号: | 201420482430.7 | 申请日: | 2014-08-26 |
公开(公告)号: | CN204008254U | 公开(公告)日: | 2014-12-10 |
发明(设计)人: | 龙晓华;赵新国;李文锋;胡郑堃;鲍文戬;陈志平 | 申请(专利权)人: | 方大特钢科技股份有限公司 |
主分类号: | G01N1/28 | 分类号: | G01N1/28 |
代理公司: | 无 | 代理人: | 无 |
地址: | 330029 江*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 含水 煤气 分析 预处理 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及转炉煤气分析技术,特别涉及高含水含尘煤气分析样气预处理系统。
背景技术
转炉煤气是转炉炼钢过程中,铁水中的碳在高温下和吹入的氧生成一氧化碳、少量二氧化碳和微量O2的混合气体,其中CO的含量约占60%-80%,它是一种有毒、有害、易燃、易爆的危险性气体,也是一种很好的化工原料和工业生产能源。因此,对转炉煤气进行回收和再利用是企业节能降耗、降低成本、提高效益的重要手段和措施,也是钢铁企业保护环境、节约能源应尽的义务和责任。
煤气分析仪主要检测转炉CO和O2的含量,根据分析仪分析结果,决定对煤气进行回收还是放散。一氧化碳的含量大于等于25%,且氧含量小于1.5%,那么就回收,否则处于放散状态。
煤气分析仪通过取样管路从转炉烟气管道采样进行分析,转炉煤气中粉尘含量大,采用OG湿式除尘和转炉风机叶轮高速冲洗,含水高,若样气预处理系统处理效果差,则会触发流量(低)和湿度(大)检测装置动作,保护分析仪停止回收。一旦粉尘和水汽进入分析仪,分析仪就会造成不可逆转的损坏。
实用新型内容
本实用新型的目的是,为了解决现有煤气回收系统因采用了叶轮高速冲洗新工艺,故障增多影响煤气回收的问题,克服现有工艺造成煤气回收检测系统使用中存在的问题,及有效“除水”关键基础技术问题,降低煤气回收检测系统故障,提供一种高效预处理系统,可以降低系统故障,提高煤气回收率。
为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案,高含水含尘煤气分析样气预处理系统,转炉烟气管道内安装有取样探头,取样探头连接水汽分离器的入口,水汽分离器的出口通过管道依次连接样气入口电磁阀、抽气泵和K.O罐的入口,K.O罐的出口一路连接电子冰箱的入口,另外一路与排空流量计连接至出口,K.O罐连接有第二排水电磁阀,第二排水电磁阀通过管道与集中排水罐连接;电子冰箱的出口连接校验采样转换开关的入口,校验采样转换开关的入口还连接校验标气入口,校验采样转换开关的出口依次连接第一、第二膜式过滤器,第二膜式过滤器的出口通过样气流量计连接分析仪的入口,分析仪的出口连接至室外出口;水汽分离器还通过第一排水电磁阀连接集中排水罐;电子冰箱还依次通过储水罐和第三排水电磁阀连接集中排水罐,集中排水罐连接排水口。
进一步地,所述取样探头设置有高密度过滤器,高密度过滤器与取样管的一端连接,且取样管另一端设置有斜口,且斜角为45°。
本实用新型的有益效果是:提高转炉煤气回收量, 不仅有效的降低了炼钢工序生产成本, 为实现“负能”炼钢打下基础,而且有效降低钢厂污染物排放总量,实现清洁生产;K.O罐和排空管路能有效的除水,并控制样气流量,保证分析仪的正常工作;排水罐能有效的储蓄冷凝器电子冰箱排出的水,防止水在冷凝器内结冰导致管路堵塞;采用两个膜式过滤器,当两个膜式过滤器同时报警时,才连锁停止取样,可以减少维护设备对生产的影响。
附图说明
图1是本实用新型的系统结构示意图。(图中实线为样气管道,虚线为排水管道)。
图2是本实用新型中取样探头的结构示意图。
图中:1.取样探头,101.高密度过滤器,102.取样管,2.分析仪,3.水汽分离器,4.样气入口电磁阀,5.抽气泵,6.排空流量计,7.样气流量计,8.第一排水电磁阀,9. K.O罐,10.第二排水电磁阀,11.第二膜式过滤器,12.第一膜式过滤器,13.校验采样转换开关,14.电子冰箱,15.储水罐,16.第三排水电磁阀,17.集中排水罐,18.转炉烟气管道。
具体实施方式
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