[实用新型]乙酸乙酯高效反应精馏装置有效
申请号: | 201320177303.1 | 申请日: | 2013-04-10 |
公开(公告)号: | CN203212506U | 公开(公告)日: | 2013-09-25 |
发明(设计)人: | 张超;马晓丽;张立省;张思武;何晓芳;王学波 | 申请(专利权)人: | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 |
主分类号: | C07C69/14 | 分类号: | C07C69/14;C07C67/08;C07C67/54;B01D3/14 |
代理公司: | 青岛发思特专利商标代理有限公司 37212 | 代理人: | 董宝锞 |
地址: | 276700 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 乙酸乙酯 高效 反应 精馏 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于化工设备领域,具体的说,尤其涉及一种乙酸乙酯高效反应精馏装置。
背景技术
在化工生产中常采用连续酯化法生产乙酸乙酯,即将原料乙酸和乙醇在强酸均相催化剂中于一定温度、压力下发生酯化反应,并将反应产物通过一系列精馏塔进行分离制得乙酸乙酯产品。传统的酯化法生产装置采用的是陶瓷填料塔作为酯化器使用,这样易使反应系统存在以下问题:
1、由于在酯化反应中采用强酸作为催化剂,强酸具有的强氧化性易引起磺化、炭化等副反应,且陶瓷填料受冲刷、腐蚀,致使在化工生产中反应系统腐蚀快,清洗周期频繁,容易使精馏效果下降。
2、在使用陶瓷填料塔作为酯化器使用的传统酯化法反应—精馏过程中,因乙醇转化率较低,在陶瓷填料塔顶部的含醇量较高,致使未反应完全的乙醇带入后续分离系统,而未反应完全的醇需要经过分离后再次进入反应系统参加酯化反应,如此一来,势必造成酯化反应的过程中反应及分离系统的能耗增加。
发明内容
本实用新型公开了一种乙酸乙酯高效反应精馏装置,用以解决上述酯化法合成乙酸乙酯装置中存在的设备腐蚀快、精馏效果差、乙醇转化率低及能耗增加的问题。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
本实用新型公开的乙酸乙酯高效反应精馏装置,包括酯化釜、再沸器、冷凝器、冷却器、分相器,冷凝器、冷却器和分相器通过管线及管件相连接,所述乙酸乙酯高效反应精馏装置中设有板式塔,在板式塔上设有反应液循环进料口,并通过管线和反应液循环泵与酯化釜连接;所述酯化釜和再沸器通过管线及管件相互连接并与板式塔连接,冷凝器通过管线连接于板式塔的顶部,分相器通过管线和回流泵与板式塔连接。
所述反应液循环进料口位于板式塔的中下部。这样能使反应液中的催化剂进入板式塔中下部,与未反应完全的乙醇、乙酸逆向接触,进一步反应使乙酸乙酯反应产物中的醇含量降到最低,提高反应转化率,提高效果。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型能够有效的将生产过程中的副产物进行分离,并将塔顶反应物中的醇含量降到最低,减轻后续系统的分离负荷;
2、本实用新型能够减少生产过程中的物料循环量,以达到节能降耗、增加产能的目的;
3、本实用新型能够有效的降低反应系统的清理频率,反应系统污染较慢。
附图说明
图1为传统酯化法的生产设备示意图;
图2为本实用新型的生产设备示意图。
图中:1、酯化釜;2、再沸器;3、陶瓷填料塔;4、冷凝器;5、冷却器;6、分相器;7、回流泵;8、反应液循环泵;9、板式塔。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步描述说明。
如图1所示,传统的酯化法生产装置采用的是陶瓷填料塔3作为酯化器使用,在传统的酯化法反应—精馏过程中,因乙醇转化率较低,在陶瓷填料塔3顶部的含醇量较高,致使未反应完全的乙醇带入后续分离系统,而未反应完全的醇需要经过分离后再次进入反应系统参加酯化反应,如此一来,势必造成酯化反应的过程中反应及分离系统的能耗增加,而如图1所示的酯化法生产装置没有有效的方法解决这个问题。
如图2所示,本实用新型包括酯化釜1、再沸器2、冷凝器4、冷却器5、分相器6,冷凝器4、冷却器5和分相器6通过管线及管件相连接,所述乙酸乙酯高效反应精馏装置中设有板式塔9,在板式塔9上设有反应液循环进料口,并通过管线和反应液循环泵8与酯化釜1连接;所述酯化釜1和再沸器2通过管线及管件相互连接并与板式塔9连接,冷凝器4通过管线连接于板式塔9的顶部,分相器6通过管线和回流泵7与板式塔9连接,
所述反应液循环进料口位于板式塔9的中下部。
本实用新型在使用时,原料乙酸和乙醇按照一定比例在配料混合槽中混合后,以混合物料的形式加入到反应釜中,在蒸汽加热的条件下于反应釜中发生反应,生成的产物为乙酸乙酯、水;以酯、水、醇三元共沸物或酯、水两元共沸物经板式塔9精馏,从板式塔9顶部得到含有水、醇、酸较低的粗酯半成品;位于板式塔9中下部的反应液循环进料口使反应液中的催化剂进入板式塔9中下部,与未反应完全的乙醇、乙酸逆向接触,进一步反应使乙酸乙酯反应产物中的醇含量降到最低,提高反应转化率和效果,同时也减轻了系统的分离负担,并减少了生产过程中的物料循环量,达到了节能降耗、提高产能的目的。
使用本实用新型后,在板式塔的顶部生成的粗酯半成品中的醇含量低于1%,且设备使用的时间及维护周期较原有的传统设备有明显的提高,从而降低了生产的成本,提高了生产的效率。
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