[发明专利]一种强疏水改性淀粉的捏合制备方法及应用方法在审
| 申请号: | 201310510842.7 | 申请日: | 2013-10-27 |
| 公开(公告)号: | CN104558216A | 公开(公告)日: | 2015-04-29 |
| 发明(设计)人: | 张鹏;蓝强;郑成胜;李公让;乔军;徐运波;张敬辉 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工集团公司;中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院 |
| 主分类号: | C08B31/00 | 分类号: | C08B31/00;C09K8/035 |
| 代理公司: | 东营双桥专利代理有限责任公司 37107 | 代理人: | 侯华颂 |
| 地址: | 100728 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 疏水 改性 淀粉 捏合 制备 方法 应用 | ||
技术领域
本发明涉及石油勘探井和生产井在钻井过程中用于储层保护的一种强疏水改性淀粉的捏合制备方法及应用方法。
背景技术
目前,疏水类淀粉均采用先对淀粉原料羧甲基化,然后再进行疏水化处理的分步方法,如干法或半干法、湿法、溶剂法。这些方法要么取代度低、要么产生大量废水造成环境污染,要么成本过高,生产和大规模应用受到限制。本发明通过大量调研和对疏水化机理的深入研究,决定优选所需处理剂、优化制备条件,采用捏合法直接由淀粉原料合成出强疏水改性淀粉。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术存在的缺陷,提供一种采用半干法和溶剂法相结合、且使用捏合机进行直接合成的强疏水改性淀粉的捏合制备方法及应用方法。该方法有效地吸取了两种方法的优点,又因为彼此的互补,最大程度地减小了两者的不足。
本发明采用的技术方案:
本发明的强疏水改性淀粉的捏合制备方法技术路线是:首先将淀粉原料利用碳酸钠在捏合机反应釜内进行碱化后,然后直接加疏水试剂进行合成。
依照上述技术路线的具体技术方案是,进行的碱化条件为:取1000~1500重量份的淀粉原料放入捏合机反应釜中,加入100~150重量份的碳酸钠和150~250重量份水、150~200重量份无水乙醇,在20~30℃下进行碱化;合成条件为:在捏合机搅动下反应40~80min后,加入200~250重量份的疏水试剂和150~200重量份无水乙醇,在20~30℃下反应80~100min即可得到产品。
上述方案进一步包括:合成后的产品再进行洗涤去盐即得成品。
所述的淀粉为玉米淀粉。
上述方案优化方案是所述的淀粉为蜡质玉米淀粉。
按照上述方法制成的强疏水改性淀粉应用方法是:按照强疏水改性淀占水基钻井液2-5%的重量比例添加到水基钻井液中,混合均匀即可。
采用以下方法测定疏水取代度:
准确称取0.01g样品,加入0.1mol/L的氢氧化钠溶液20ml于100℃水浴中回流2h,使样品全部水解,冷却至室温,用去离子水定容至100ml待用。对羧甲基淀粉做相同处理,做为参比溶液,测样品在224nm处的吸光度值。根据以下公式计算样品的取代度:
式中:Y-苯甲酸钠浓度,g/L;
w-苯甲酰基的百分含量,%;
m-所取样品的质量,g;
105-苯甲酰基分子量;
M-羧甲基葡萄糖单元的分子质量(246.88);
0.1-所取样品的体积,L。
本发明与现有技术相比具有如下优势:(1)保持了半干法使用水量较少的特点,相对于湿法,大大减少了用水量,避免了污水对环境的污染;(2)保持了溶剂法使得淀粉始终处于分散状态的特点,保证了较高的反应效率,避免了单纯的干法反应效率低、产品取代度不高的不足;(3)该方法相对于单纯的溶剂法,大大减少了有机溶剂使用量,降低了生产成本;(4)对于以非溶液介质生产来说,采用捏合机进行合成,使得反应更均匀、更充分,原料利用率高,而且单次可以进行2kg以上的实验,相对于普通实验室方法,增加了放大生产的成功率;(5)通过初始优选原料、试剂及优化反应条件,而后采用一步法直接将普通淀粉制备成所需疏水淀粉,省去了其他中间环节,节约了成本,减少浪费;(6)经过多次实验,最终合成出的疏水淀粉取代度DS高达73%,由于难溶于水,会使水基钻井液泥饼更加密实,而溶于油则适用于高含油钻井液体系。
具体实施方式
结合实例进一步说明本发明。
实例1
称取1000份的蜡质玉米淀粉原料放入捏合机反应釜中,加入100份的碳酸钠、150份水、150份无水乙醇,在20℃下进行碱化,在捏合机搅动下反应50min后,加入200份的疏水试剂和150份无水乙醇在20℃下反应80min即可得到产品;将产品进行洗涤去盐即可得最终成品。按照疏水取代度测定方法得当其取代度为70.6%。
实例2
称取1500份的蜡质玉米淀粉原料放入捏合机反应釜中,加入120份的碳酸钠、200份水、200份无水乙醇,在25℃下进行碱化,在捏合机搅动下反应60min后,加入250份的疏水试剂和150份无水乙醇在25℃下反应80min即可得到产品;将产品进行洗涤去盐即可得最终成品。按照疏水取代度测定方法得当其取代度为72.7%。
实例3
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