[发明专利]一种减少超低碳钢絮流的方法无效

专利信息
申请号: 201310230266.0 申请日: 2013-06-11
公开(公告)号: CN103266202A 公开(公告)日: 2013-08-28
发明(设计)人: 王鹏飞;简龙;毛志勇;赵志刚;郭猛;孙艳霞;康永弟 申请(专利权)人: 鞍钢股份有限公司
主分类号: C21C7/10 分类号: C21C7/10;C21C7/06
代理公司: 鞍山华惠专利事务所 21213 代理人: 赵长芳
地址: 114021 *** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 减少 低碳钢 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于炼钢工艺技术领域,尤其涉及一种具有二次精炼功能的RH(真空循环脱气炉)工序减少超低碳钢絮流的方法。

背景技术

目前,国内炼钢厂在生产超低碳(碳含量在0.0030%以下)IF钢时,普遍采用铁水预处理—转炉—真空处理—连铸的生产工艺,按照《IF钢操作指导》进行生产。在转炉出钢后加入铝造渣球,RH抽真空处理后,上机浇注。该生产工艺存在的主要问题是:由于在RH抽真空处理过程中顶渣未改质,且产生的Al2O3未进行球化处理,在浇注过程中经常发生絮流的问题,而且需要更换2-3支水口才能将6罐钢浇注下来,不仅影响了钢的质量和可浇性,而且增加了备件消耗和费用支出。

发明内容

本发明提供一种减少超低碳钢絮流的方法,旨在减少浇注过程中换水口的次数,避免IF钢在浇注过程中出现絮流现象,从而提高钢水的可浇性,降低生产成本。

为此,本发明所采取的解决方案是:

一种减少超低碳钢絮流的方法,其具体步骤为:

1、转炉铁水比>88%,出钢温度控制在1700-1750℃,降低RH铝氧升温的幅度;

2、控制出钢氧含量,使出钢氧值在600-800ppm的比率达到95%以上;

3、出钢后,根据出钢氧值向钢渣表面加入铝粉,具体加入量为:

出钢氧值 ppm<700700-800>800铝粉加入量 kg/吨钢0.11-0.120.185-0.1950.28-0.31

加入铝粉后,吹氩30-60s;

4、RH在脱碳结束后,按每吨钢0.18-0.2kg的比例加入硅铁,进行预脱氧,净循环3min后,定氧,根据定氧值加入铝线段进行终脱氧和调整钢水铝成分;

5、加铝后,通过提升气体管向真空室中吹入CaO与CaCO3的混合物,CaO与CaCO3配比为:1:2,吹入量为0.37-0.40kg/吨钢;

6、破空后到连铸开浇时间控制在25-31min,保证有足够的时间促进夹杂物的上浮。

本发明的有益效果为:

本发明可减少水口消耗,使每个浇次换水口数由2支减少为1支;可使塞棒的开口度保持在75-85mm之间,有利于夹杂物的上浮,加快上浮速度,极大提高钢水的可浇性,避免IF钢在浇注过程中出现的絮流现象,提高钢的内在质量。

具体实施方式

下面以260吨转炉,生产CSC钢种为例,对本发明做进一步说明。

实施例1:

1、铁水在脱硫前测温1330℃,铁水兑入量240t,废钢装入量30t,铁水比(铁水量/铁水量+废钢量)为88.9%。出钢温度控制在1710℃,降低RH铝氧升温的幅度。

2、控制出钢氧含量,出钢氧值在700ppm控制。

3、出钢后,向钢渣表面加入50kg铝粉,加入铝粉后,吹氩30s。

4、将钢水吊至RH处理,RH抽真空14min脱碳结束后,加入50kg硅铁进行预脱氧,净循环3min后,定氧,根据定氧值加入铝线段进行终脱氧和调整钢水铝成分。

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