[实用新型]粘结磁粉脱水装置有效
申请号: | 201220346789.2 | 申请日: | 2012-07-18 |
公开(公告)号: | CN202692635U | 公开(公告)日: | 2013-01-23 |
发明(设计)人: | 海涛 | 申请(专利权)人: | 昆明华凌高恒磁性材料有限公司 |
主分类号: | F26B17/30 | 分类号: | F26B17/30 |
代理公司: | 昆明祥和知识产权代理有限公司 53114 | 代理人: | 和琳 |
地址: | 650300 云*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 粘结 脱水 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及粘结磁粉生产的脱水装置,尤其是一种利用离心力进行脱水的粘结磁粉脱水装置。
背景技术
铁鳞是生产粘结永磁铁氧体磁粉的主要原料之一,我国几乎在建立永磁铁氧体工业的起步阶段就开始使用铁鳞。然而,由于铁鳞受到钢材品种、收集情况等因素影响,成分极不稳定,且含杂质较多,若不经过预先处理,很难保证粘结永磁铁氧体磁粉的磁性能。为了能利用铁鳞这一来源广、价格低的原料生产出中高档性能的粘结永磁铁氧体磁粉,必须对其进行深加工。粘结永磁铁氧体磁粉的生产工艺流程主要为:将进厂铁鳞分类、经水洗磁选→化验→原料烘干→粗粉碎→添加剂混合→致密→打饼→烧结→粗粉碎→细磨→洗涤→脱水→回火→冷却→分散→分级→包装→检验入库。目前,在脱水过程中,一般均使用板式挤压进行脱水,将洗涤后的粉料放入板与板之间,进行挤压脱水,但是在脱水过程中,粉料容易残留在挤压板之间的缝隙内,不但难以清洗还会造成粉料浪费,而且粉料中的含水率不可调节,采用挤压方式进行脱水,效率低,平均每个班次能处理11至12吨,在挤压过程中还容易造成粉料颗粒破损。
发明内容
本实用新型所要解决的就是现有粘结永磁铁氧体磁粉生产过程中,采用挤压式脱水装置浪费原料、破坏粉料颗粒、粉料含水率不可调节的缺陷,提供一种利用离心力进行脱水的粘结永磁铁氧体磁粉脱水装置。
本实用新型的粘结永磁铁氧体磁粉脱水装置,与洗涤装置及回火装置分别连接,其特征在于该脱水装置包括空心转轴和离心脱水机转筒,空心装置分别与洗涤装置的出料口及离心脱水机转筒的进料口连接,离心脱水机转筒的出料口与回火装置进料口连接。
洗涤后的粉料由空心转轴送入离心脱水机转筒后,在高速旋转产生的离心力作用下,立即被甩入转筒的转毂腔内。由于粉料颗粒比重较大,因而产生的离心力也较大,被甩贴在转毂内壁上,形成固体层;水密度小,离心力也小,只在固体层内侧产生液体层。固体层的粉料在螺旋输送器的缓慢推动下,被输送到离心脱水机转桶的出料口,经出料口连续排出,液体则汇集后排出离心脱水机。
本脱水装置通过离心作用在脱水时减少粉料的浪费、减少对粉料颗粒的破坏、控制粉料含水率,提高粘结永磁铁氧体磁粉磁性能的稳定性,提高产量。
与板式挤压脱水装置相比,本实用新型的有益效果是:
(1)本实用新型采用的离心脱水装置,结构简单,使用方便,设计合理,脱水装置分别与上下工序的装置连接,由于脱水后的粉料直接由离心脱水机出料口排入回火装置内,能实现连续生产,提高了工作效率,每个班次的处理量能提高到20至22吨;
(2)本实用新型可通过调整离心脱水机的转速,来调节粉料的含水率,控制粘结永磁铁氧体磁粉磁性能的稳定性;
(3)本实用新型采用前后生产工序装置连接,能实现连续生产和自动化控制。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
其中,洗涤装置1,空心转轴2,离心脱水机转筒3,回火装置4。
具体实施方式
实施例1:一种粘结永磁铁氧体磁粉脱水装置,包括空心转轴2和离心脱水机转筒3,空心装置分别与洗涤装置1的出料口及离心脱水机转筒3的进料口连接,离心脱水机转筒3的出料口与回火装置4进料口连接。
洗涤后的粉料由空心转轴2送入离心脱水机转筒3后,在高速旋转产生的离心力作用下,立即被甩入转筒的转毂腔内。由于粉料颗粒比重较大,因而产生的离心力也较大,被甩贴在转毂内壁上,形成固体层;水密度小,离心力也小,只在固体层内侧产生液体层。固体层的粉料在螺旋输送器的缓慢推动下,被输送到离心脱水机转筒3的出料口,经出料口连续排出,液体则汇集后排出离心脱水机。
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