[实用新型]流化床锅炉排渣装置有效
| 申请号: | 201220138689.0 | 申请日: | 2012-04-05 |
| 公开(公告)号: | CN202598503U | 公开(公告)日: | 2012-12-12 |
| 发明(设计)人: | 陈长龙 | 申请(专利权)人: | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司虹焱热电有限公司 |
| 主分类号: | F23C10/24 | 分类号: | F23C10/24 |
| 代理公司: | 双鸭山欣合专利事务所 23203 | 代理人: | 张亚力 |
| 地址: | 155100 黑*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 流化床 锅炉 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及锅炉技术,尤其是一种流化床锅炉排渣装置。
背景技术
目前,流化床锅炉存在的主要问题是飞灰含碳量大,固体不完全燃烧损失量大,特别对于难以着火的无烟煤、劣质煤、煤矸石等发热量较低的燃料,这些燃料比重大,含碳量低,在沸腾炉中炉料无法沸腾起来,容易引起炉料沉积结焦,排渣困难等现象,如果加大送风量,提高沸腾风速,造成细小颗粒未等完全燃烧就被烟气夹带而走,固体不完全燃烧损失增大,因此加大送风量不可采取,如果能够及时把沉积死料排出去,锅炉还能够维持运行。但是,由于锅炉排渣系统设计不够合理完善,从燃烧室出来的四个渣管统一集中在锅炉零米的小渣仓内,锅炉排渣时四个渣管同时排料。由于使用的劣质燃料,颗粒度大、比重高大、灰分大、发热量低的缘故,大颗粒燃料吹不起来,出现沉积后,要想及时把这部分沉积的死料单独排出,现有设备无法实现。
发明内容
为了克服燃料比重大造成的炉料沉积结焦,排渣困难的不足,本实用新型提供一种流化床锅炉排渣装置。将小渣仓取消,四根排渣管直接接进水磨刮板槽箱,使每根排渣管可独立操作排渣,达到及时排除炉料沉积结焦的死料的目的。
本实用新型解决其技术问题采取的方案,是由排渣管、膨胀节、下渣管、水磨刮板槽箱组成,排渣管上部经过风室与上部布风板排渣口配合焊固,排渣管下部与膨胀节滑动配合,下渣管与水磨刮板槽箱侧壁焊固构成排渣装置,其中,相同的四根排渣管,以一根为例,排渣管的下端端头有台阶,台阶的外径周边与膨胀节内壁滑动配合,膨胀节呈漏斗状,上部封板中心有圆孔,圆孔与排渣管管壁外径滑动配合,上部封板外径边沿与膨胀节上口配合焊固,膨胀节下端出口与下渣管一端配合焊固,下渣管下端与水磨刮板槽箱侧壁焊固,下渣管中部安装有阀门。
本实用新型的有益效果是,每根排渣管独立排渣解决了排出死料的难题,结构简单,制作简便,易于维修。
附图说明:
参照附图对本实用新型进一步说明。
图1.为本实用新型结构主视图;
图2.为本实用新型侧视图。
具体实施方式:
本实用新型具体实施方式是,参照图1、图2,由排渣管、膨胀节、下渣管、水磨刮板槽箱组成,排渣管2上部经过风室1与上部布风板7排渣口配合焊固,排渣管2下部与膨胀节3滑动配合,下渣管4与水磨刮板槽箱6侧壁焊固构成排渣装置,其中,相同的四根排渣管,以一根为例,排渣管2的下端端头有台阶8,台阶8的外径周边与膨胀节3内壁滑动配合,膨胀节3呈漏斗状,上部封板9中心有圆孔,圆孔与排渣管2管壁外径滑动配合,上部封板9外径边沿与膨胀节3上口配合焊固,膨胀节3下端出口与下渣管4一端配合焊固,下渣管4下端与水磨刮板槽箱6侧壁焊固,下渣管4中部安装有阀门5。
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