[实用新型]改进的文氏管喉口降尘装置有效
申请号: | 201220138549.3 | 申请日: | 2012-04-05 |
公开(公告)号: | CN202626221U | 公开(公告)日: | 2012-12-26 |
发明(设计)人: | 季书民;向旭东;王宁;张红霞 | 申请(专利权)人: | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 |
主分类号: | C21B7/22 | 分类号: | C21B7/22 |
代理公司: | 乌鲁木齐新科联专利代理事务所(有限公司) 65107 | 代理人: | 李振中 |
地址: | 830022 新疆维吾*** | 国省代码: | 新疆;65 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 改进 文氏管喉口 降尘 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种改进的文氏管喉口降尘装置。
背景技术
高炉的煤气净化大都采用湿法除尘工艺,高炉产生的荒煤气通过重力除尘和一二文串联除尘,成为半净湿煤气,通过半净煤气总管,高炉的半净湿煤气都汇集到三座电除尘塔里进行精除尘,成为净煤气,再通过净煤气总管向各个用户输送或放散。随着高炉分厂生产规模的扩大,新增高炉较多,每座高炉的煤气发生量100000m3/h(燃料比0.6t/t),五座高炉的煤气总量达到500000m3/h左右,原设计每座电除尘处理煤气量47000-66500m3/h,煤气的理论处理负荷达到现有三座电除尘塔设计能力221600m3/h的2.2倍。煤气总管原设计进出口管道压力由5-6kPa已提至10-12kPa,净煤气含尘为7-10 mg/m3 ,含饱和水蒸汽约等于48g/m3机械水。电除尘器因超负荷已远远不能满足高炉煤气处理的生产要求,除尘能力明显不够,导致净煤气质量下滑,热风炉及其它煤气用户对质量的需求问题日益突显。如:热风炉格子砖渣化速度快,渣化程度严重,寿命低,煤气理论燃烧温度低,热风炉送风温度低,其它高气用户煤气烧嘴经常堵。由于煤气系统除尘负荷高,净煤气含尘达到100 mg/m3,远远高于国标规定的10 mg/m3 。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种改进的文氏管喉口降尘装置,其结构简单,文氏管半净煤气含尘可降到10 mg/m3以下,解决钢铁厂煤气含尘高的问题。
本实用新型的目的是这样实现的,一种改进的文氏管喉口降尘装置,包括文氏管,文氏管的中部为喉口,喉口的上部为收缩段,喉口的下部为扩张段,在喉口的两侧壁上分别设置着喷嘴,喉口的截面尺寸为400×600mm,在喉口内水平设置着一块三棱柱,三棱柱的底面位于所述的上排喷嘴中心线上方,三棱柱底面的宽度为200mm,三棱柱底面的长度为600mm。
采用本实用新型结构,喉口煤气流速达到100-120m/s,压力降在8-12kPa,喉口尺寸400×600×500的范围。煤气由收缩段形成高速煤气流通过喉口时与水激烈冲击,使水雾化,雾化水与煤气充分接触,使粉尘颗粒湿润聚合并在下部扩张段减速,煤气与粉尘颗粒湿润聚合尘滴分离,随水排出,同时起到降低煤气温度的作用。将二文喉口上部收缩段割开,在不影响高炉操作的基础上,将两侧向内位移,使得与进水方向相对的一侧尺寸缩小,同时在二文喉口内部加装一个三棱柱节流板,缩小喉口面积,使喉口面积等于改进后的一文喉口面积,从而可以将煤气含尘降低到10 mg/m3,提高一文,二文喉口压差及煤气流速,达到煤气净化的目的。该装置结构简单,文氏管半净煤气含尘可降到10 mg/m3以下,解决了钢铁厂煤气含尘高的问题。
附图说明
下面将结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。
图1为本实用新型的主视结构示意图。
具体实施方式
一种改进的文氏管喉口降尘装置,如图1所示,包括文氏管,文氏管的中部为喉口3,喉口3的上部为收缩段1,喉口3的下部为扩张段4,在喉口3的两侧壁上分别设置着喷嘴2,喉口3的截面尺寸为400×600mm,在喉口3内水平设置着一块三棱柱5,三棱柱5的底面位于所述的上排喷嘴中心线上方,三棱柱5底面的宽度为200mm,三棱柱5底面的长度为600mm。喉口3高度为500mm。本实用新型结构简单,文氏管半净煤气含尘可降到10 mg/m3以下,解决了钢铁厂煤气含尘高的问题。
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