[发明专利]50t顶吹转炉应用高拉碳单渣法生产高碳钢的方法无效

专利信息
申请号: 201210196007.6 申请日: 2012-06-14
公开(公告)号: CN102747182A 公开(公告)日: 2012-10-24
发明(设计)人: 吕爱强;阮强;蔡丽勇;富志生;梁金鹏;慕进文 申请(专利权)人: 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
主分类号: C21C5/32 分类号: C21C5/32;C21C5/36
代理公司: 甘肃省知识产权事务中心 62100 代理人: 张英荷
地址: 735100 *** 国省代码: 甘肃;62
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摘要:
搜索关键词: 50 顶吹 转炉 应用 高拉碳单渣法 生产 高碳钢 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于钢铁冶炼技术领域,涉及一种50t顶吹转炉应用高拉碳单渣法生产高碳钢的方法。 

背景技术

在高碳钢生产现状中,由于高碳钢主要用于生产各类高强度线材、以及高端钢绞线、钢帘线等,对钢质要求较高,尤其对钢中磷、硫含量、夹杂物含量要求较高,为了确保钢水磷含量及夹杂物含量符合要求,目前全国各大钢厂大多采取双渣法操作,实现钢水磷含量的控制。但双渣法对冶炼周期、金属料损失冲击较大,不利于产能的发挥及钢铁料消耗的控制。 

方坯高碳钢采用双渣法进行冶炼,由于50吨顶吹转炉没有底吹系统,导致过程化渣困难,去磷难度大,只能通过冶炼前期利用低温、高氧化铁、高碱度造渣、用萤石化渣将铁水中磷氧化至炉渣中,然后通过前期倒渣将高磷炉渣倒出一部分,经过二次造渣可以有效的降低渣中磷含量,避免冶炼后期回磷幅度大、终点磷含量超标的问题。但由于前期倒渣操作导致冶炼周期延长2~3min,同时前期为了去磷,渣中氧化铁含量基本在20%以上,前期倒渣过程金属损失量较大。前期倒渣操作对发挥转炉产能、降低钢铁料消耗影响较大。单渣法作为高碳钢冶炼的一个研究方向,由于其吹炼时间短、脱磷效果好而逐渐获得发展,然而现有公开文献中还没有将单渣法应用于50t方坯高碳钢顶吹转炉的可实施方案介绍,如何将单渣法冶炼应用于50t方坯高碳钢顶吹转炉仍是目前尚未解决的问题。 

发明内容

本发明的目的在于针对现有技术存在的问题,提供一种去磷效果好、生产成本低的50t顶吹转炉应用高拉碳单渣法生产高碳钢的方法。 

为此,本发明采用如下技术方案: 

一种50t顶吹转炉应用高拉碳单渣法生产高碳钢的方法,按照如下工艺步骤进行:装料、开吹、造渣、倒炉倒渣、测温取样、出钢;以石灰、矿石、氧化铁皮球为造渣剂,并在开吹后分批加入;吹炼前期将炉渣碱度控制在1.5~2.0,吹炼中后期将炉渣碱度控制在3.0~3.3。对转炉炼钢而言,吹炼前期通常指开吹到开吹后3分钟这一时间段,吹炼中后期通常指开吹后3~11分钟这一时间段。

所述石灰的用量为35~55公斤/吨钢,矿石和/或氧化铁皮球的用量为8~14公斤/吨钢。矿石和氧化铁皮球既可单用也可混用,混用时矿石和氧化铁皮球的加入比为1;1~3;造渣时可同时加入萤石,所述萤石的用量小于2公斤/吨钢。 

吹炼过程采用恒压变枪位顶吹供氧制度,供氧强度为3.5~4m3/(min·t);转炉供氧枪位在高低枪位间交替变换,最高枪位1.2m,最低枪位0.8m。 

入炉铁水磷含量<0.120%、硅含量<0.5%,铁水温度1250~1320℃;入炉铁水比为83%~92%。 

控制转炉吹炼终点碳含量在0.55%~0.65%,磷含量<0.010%。 

出钢前向钢包中加入用量为2~4公斤/吨钢的钢渣改制剂,避免钢水下渣回磷;出钢温度1530℃~1600℃。 

本发明通过合理使用石灰、氧化铁皮球及矿石等造渣材料,在冶炼前期有效的将钢水中的磷氧化至炉渣中,冶炼中后期通过提高碱度、将终渣碱度控制在3.0~3.3之间,避免后期回磷,从而有效的将高碳钢终点磷控制在目标范围,不但可以有效的缩短高碳钢冶炼周期、并且有效的降低钢铁料消耗指标。 

在装入量相近的情况下,通过对高碳钢单渣法、双渣法控制参数进行统计,具体如下表: 

表1  50t顶吹转炉高碳钢单渣法双渣法生产操作对比分析表

                                                    

通过对比分析,在相同装入条件下,单渣法与双渣法终点磷含量没有明显变化,但终渣碱度大幅度降低;钢铁料消耗呈降低趋势;每炉钢平均节约时间2.5分钟。

综上,本发明的有益效果在于: 

1、使用较大数量的矿石、氧化铁皮球造渣,矿石、氧化铁皮球成渣快,化渣效果好,可有效去磷,方坯高碳钢终点磷控制在0.010%以内,并采用特定的供养制度,使得50t顶吹转炉应用高拉碳单渣法生产高碳钢成为可能;同时能够替代萤石,将萤石用量从吨钢8~10公斤/吨钢降低到2公斤/吨钢以下;

2、通过吹氧进行高拉碳操作,将终点碳含量控制在0.55%~0.65%之间,不仅降低了生产成本,又提高了钢水质量;

3、缩短冶炼时长2~3min,提高了转炉产能;

4、有效的降低了方坯高碳钢铁料消耗,吨钢铁料消耗量减少4公斤。

具体实施方式

下面通过具体实施方式对本发明作进一步的详述。 

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