[发明专利]一种钢包精炼炉用精炼剂无效
申请号: | 201110412245.1 | 申请日: | 2011-12-13 |
公开(公告)号: | CN103160645A | 公开(公告)日: | 2013-06-19 |
发明(设计)人: | 庞雪 | 申请(专利权)人: | 庞雪 |
主分类号: | C21C7/04 | 分类号: | C21C7/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 215600 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 钢包 精炼炉 精炼 | ||
技术领域
本发明涉及一种钢包精炼炉用精炼剂。
背景技术
硫在钢中是以FeS形式存在。硫会造成钢的“热脆”性。FeS熔点为1193℃,而Fe与FeS组成的共晶体,其熔点只有985℃。液态Fe与FeS可以无限互溶,但FeS在固态铁的溶解度很小,仅为0.015%~0.020%。所以当钢的硫含量超过0.020%时,钢水在冷却凝固过程中由于偏析,Fe-FeS以低熔点的共晶体呈网状分布于晶界处;钢的热加工温度在1150~1200℃,在此温度下晶界处共晶体已熔化,当钢受压后造成晶界的破裂,这就是钢的“热脆”性。钢中氧含量较高时,FeO与FeS形成的共晶体熔点更低,只有940℃,更加剧了钢的“热脆”现象。除此之外,硫还会明显地降低钢的焊接性能,引起高温龟裂,并在金属焊缝中产生许多气孔和疏松,从而降低焊缝的强度。当硫含量超过0.06%时,显著恶化了钢的耐腐蚀性。对于工业纯铁和硅钢来说,随着钢中S含量的提高磁滞损失增加,影响钢的电磁性能。同时连铸坯(或钢锭)凝固结构中硫的偏析也最为严重。
为了消除上述缺陷,生产厂家通常炉后出钢过程中加入石灰、萤石进行脱硫,并加入铝铁等脱氧剂进行预脱氧,成本较高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种成本较低,脱硫、脱氧性能良好,使用方便的精炼剂。
本发明的目的由下述的技术方案来实现:基本由以下各成份组合而成,各成份的配比按重量计为:
SiO27-16%、Al2O322-35%、MgO6-12%、CaO余量。
本发明的精炼剂形状为颖粒状或块状。块状的精炼剂是将上述各成份原料压碎成小颗粒状,混合均匀尔后加温在模具中压制而成,块状的形状可为圆饼状;颗粒状的精炼剂则是将各成份的原料压碎成一定直径的颗粒,混合均匀即可。本发明精炼剂的加入量为5-7公斤/吨钢。
本发明的积极效果在于:
1、本发明的精炼剂对钢液具有良好的脱硫、脱氧性能,吨钢消耗量低于固体脱硫剂2-4公斤。精炼剂加入量为5-7公斤/吨钢时,出钢过程中的平均脱硫率可大于30%,LF精炼炉内的脱硫率可大于75%;
2、成渣迅速,精炼剂使用后形成的液渣对Al2O3、SiO2等夹杂具有良好的吸收作用;
3、本发明的精炼剂成分均匀,熔化速度快,可缩短精炼时间,提高了生产率,同时也降低了电耗;
4、本发明的精炼剂为预熔剂,熔点低,具有良好的防潮性能,可以远程运输,存储期长;
具体实施方式
实施例1:50吨精炼
精炼剂由以下各种成份配制而成(按重量计):
SiO2 9%、Al2O3 28%、MgO 12%、CaO余量。
实施方法:50吨转炉出钢过程加完硅铝钡后,加入310公斤该精炼剂,到LF精炼炉后,观察精炼样硫含量,精炼后取样,分析硫含量,在中间包取成品分析成分,并跟踪成品硫、氧含量及夹杂物级别。
实施结果得出,加入该精炼剂后,脱硫率平均为56%.说明其脱硫率相对较高。钢中夹杂物级别也比较低,具有良好的除渣作用。
实施例2:
精炼剂由以下各种成份配制而成(按重量计):
SiO2 12%、Al2O3 35%、MgO 9%、CaO余量。
实施方法:80吨转炉出钢过程加完硅铝钡后,加入500公斤该精炼剂,到LF精炼炉后,观察精炼样硫含量,精炼后取样,分析硫含量,在中间包取成品分析成分,并跟踪成品硫、氧含量及夹杂物级别。
实施结果得出,加入该精炼剂后,脱硫率平均为58%.说明其脱硫率相对较高。钢中夹杂物级别也比较低,具有良好的除渣作用。
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