[发明专利]一种RH炉循环利用LF精炼渣的方法无效
申请号: | 201110268794.6 | 申请日: | 2011-09-10 |
公开(公告)号: | CN102994703A | 公开(公告)日: | 2013-03-27 |
发明(设计)人: | 林洋;王晓峰;孙群;于守巍;姚伟智;马勇;张越;臧绍双;王成青 | 申请(专利权)人: | 鞍钢股份有限公司 |
主分类号: | C21C7/10 | 分类号: | C21C7/10;C21C7/064;C21C7/06;C21C7/00;C21B3/06 |
代理公司: | 鞍山嘉讯科技专利事务所 21224 | 代理人: | 张群 |
地址: | 114000 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 rh 循环 利用 lf 精炼 方法 | ||
技术领域
本发明涉及钢铁冶炼领域,尤其涉及一种RH炉循环利用LF精炼渣的方法。
背景技术
在现代钢铁工艺流程中,LF炉外处理已经成为一个必不可少的关键环节,它在炼钢、精炼和连铸之间起到弹性连接作用。LF脱硫后的炉渣中含有较高含量的CaO、Al2lO3等成分,碱度较高,且还原性较强,此种炉渣在钢包浇钢结束以后通常是作为三废输出,未能达到脱硫的最大限度。
国内部分企业已经将LF精炼渣返回利用进行了工业应用试验,并且取得了很好的效果,如唐山股份第一炼钢厂采用LF热态钢渣回收再利用,将此钢渣重新加入LF炉中继续发挥钢水升温、脱硫等冶金作用,同时回收了部分浇注残余钢液,有效降低了成本,详见《炼钢》2006年8月,“LF热态钢渣循环再利用技术的开发与应用”。
其不足之处是:由于LF炉精炼渣自身热态再利用需要经过倒包作业,会对车间物流造成一定影响;而由于RH炉自身的结构特点,根本不能实现循环利用热态LF炉精炼渣。
发明内容
本发明的目的是提供一种RH炉循环利用LF精炼渣的方法,在RH炉精炼过程中,对LF精炼渣进行冷态再利用,降低生产成本。
为实现上述目的,本发明通过以下技术方案实现:
一种RH炉循环利用LF精炼渣的方法,将LF精炼渣冷却后,经粉碎、筛分、磁选、压球,经真空料斗系统加入RH炉中,参与真空循环脱气精炼中脱硫、降低钢液全氧过程反应,其操作步骤如下:
1)将LF炉处理钢水后的还原渣排到渣罐中,炉渣冷却后粉碎,该炉渣成分按重量百分比含量为CaO 20%-60%,Al2O3 5%-40%,SiO2 5-15%,FeO+MnO<1.5%,其余为杂质;
2)磁选去除含钢炉渣后,对粉末态炉渣过筛,筛上直接获得10mm-50mm粒度炉料;筛下的粉末状炉渣经压球机压制成10mm-50mm粒度的炉料,压球机最大线压力10-12t/cm;
3)将步骤2)中得到的炉料混合后加入到RH炉真空料斗中;
4)在RH炉脱氧合金化结束钢液循环一个周期后,通过振动给料器将真空料斗中炉料连续加到RH炉真空室钢水表面,炉料的加入量为2kg-10kg/吨钢;
5)通过摄像镜头观察真空室内炉料完全熔化后,炉料和钢水在强烈的搅拌作用下,进行脱硫和降低钢液全氧反应,继续保持钢水循环3min-5min后破真空。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:1)实现LF炉脱硫后的精炼渣在RH炉上的冷态循环再利用,达到钢水脱硫、降低钢水全氧和炼钢生产节能减排的目的。2)本发明可使RH炉脱硫率达到4%-31%,全氧降低率可以达到8%-26%,对钢水洁净度的提高和生产成本的降低起到一定作用。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步说明:
以180吨钢水真空循环脱气装置(RH炉)为例,使用回收的LF精炼渣和未使用LF炉渣的对比情况。
实施例1:
一、RH炉使用LF精炼渣后前后对比情况
1、LF精炼渣成分指标及加入方式见表1:
表1
2、使用LF精炼渣后RH炉钢水成分变化见表2:
表2
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