[实用新型]一种TPE挤出成型机的改良结构无效
申请号: | 201020642342.0 | 申请日: | 2010-12-03 |
公开(公告)号: | CN202006572U | 公开(公告)日: | 2011-10-12 |
发明(设计)人: | 翁德喜;沈庆东 | 申请(专利权)人: | 欧瑞喜(福州)塑胶科技有限公司 |
主分类号: | B29C47/00 | 分类号: | B29C47/00;B29C47/12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 tpe 挤出 成型 改良 结构 | ||
【技术领域】
本实用新型涉及一种TPE挤出成型机,特别涉及一种TPE挤出成型机的改良结构。
【背景技术】
TPE挤出成型机属于注塑机的一种,其是将TPE粒料熔化后通过预制的模头挤出冷却而制成具有固定形状的TPE型材,如图1所示,TPE挤出成型机通常包括进料口1′、成型机主体2′以及出料口,其中在出料口处设有预制的模头3′,模头3′是一个中空的管体结构,再参考图1,现有的模头3′结构包括外壳31′和由外壳31′围成的空腔32′,其空腔32′用于TPE原料挤出经过并冷却而成型。若要生产管状结构的TPE型材,则空腔32′的中间还设有一金属芯33′。传统的模头3′的空腔32′比较长,与金属芯33′的长度基本相等,即空腔32′包覆了整个金属芯33′,导致TPE原料挤出通道较长,摩擦阻力较大,从而使TPE挤出成型机的耗能较大,另外,空腔33′内的封闭空间不易使TPE原料及时冷却,因此需加以改良。
【实用新型内容】
本实用新型要解决的技术问题,在于提供一种TPE挤出成型机的改良结构,以解决挤出成型机的耗能较大,不易冷却的问题。
本实用新型要解决的技术问题是这样实现的:一种TPE挤出成型机的改良结构,包括进料口、成型机主体以及出料口,其中在出料口处设有预制的模头,模头结构包括外壳和由外壳围成的空腔,空腔的中间还设有一金属芯,其特征在于:所述空腔的长度为金属芯长度的1/3~1/2。
所述空腔的长度为3cm。
本实用新型的优点在于:将空腔的长度缩短为金属芯长度的1/3~1/2,使TPE原料挤出通道变短,摩擦阻力减少,从而使TPE挤出成型机的耗能降低,同时可使TPE原料及时冷却,成型时间缩短,生产效率得到较大的提高。
【附图说明】
下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步的说明。
图1是现有的TPE挤出成型机的结构示意图。
图2是本实用新型TPE挤出成型机的结构示意图。
【具体实施方式】
请参阅图2所示,本实用新型的TPE挤出成型机的改良结构,包括进料口1、成型机主体2以及出料口,其中在出料口处设有预制的模头3,模头3的结构包括外壳31和由外壳31围成的空腔32,空腔32的中间还设有一金属芯33,其中:所述空腔32的长度为金属芯33长度的1/3~1/2。通常可将所述空腔的长度设置为3cm.
所述空腔32用于TPE原料挤出经过并冷却而成型,本实用新型的空腔32的长度为金属芯33长度的1/3~1/2,从而缩短TPE原料挤出通道,使TPE原料与空腔32外壁即外壳31之间的摩擦阻力减小,从而使TPE挤出成型机的耗能降低,同时空腔32缩短,可使封闭的空间减少,TPE原料挤出后可及时与外界空气接触而冷却加快,成型时间缩短,使生产效率得到较大的提高。
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