[实用新型]由纯苯固相催化加氢制备环己烷的反应装置无效
申请号: | 201020584580.0 | 申请日: | 2010-11-01 |
公开(公告)号: | CN201841007U | 公开(公告)日: | 2011-05-25 |
发明(设计)人: | 刘勇武;姜茂贵;周超;熊富才 | 申请(专利权)人: | 内江天科化工有限责任公司;刘勇武 |
主分类号: | B01J8/00 | 分类号: | B01J8/00;C07C13/18;C07C5/10 |
代理公司: | 泰和泰律师事务所 51219 | 代理人: | 吴姗 |
地址: | 642450 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 纯苯固相 催化 加氢 制备 环己烷 反应 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种由纯苯固相催化加氢制备环己烷的反应装置。
背景技术
目前由纯苯固相催化加氢制备环己烷的反应装置,其反应装置包括苯进料管、氢气进料管、汽化器、第一反应器和第二反应器、冷却器、与冷却器相连的出料管,第一反应器和第二反应器串联后再与汽化器和冷却器连接,串联时气相原料需经过两个反应器,反应器内均设有多层催化剂,因该反应为放热反应,为将每个反应器内的反应带拉长,又要使得反应充分,只有最下层的催化剂是纯催化剂,其余各层均加有稀释剂;使用一段时间后,催化剂从上至下逐渐失去活性,反应带移至底部时,因是纯催化剂,反应剧烈,温度快速升高,副反应增加,催化剂的寿命降低,需经常停产更换催化剂,既加大了催化剂的消耗,又不能保证生产的连续性,降低了生产效率,苯的转化率只有98%,环己烷质量不能得到保证。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的上述不足,提供一种由纯苯固相催化加氢制备环己烷的反应装置,它能提高纯苯的转化率和环己烷质量、并延长催化剂的使用寿命、减少更换催化剂的次数、保证生产的连续性。
为达到上述目的,本实用新型的由纯苯固相催化加氢制备环己烷的反应装置,包括苯进料管、氢气进料管、汽化器、第一反应器和第二反应器、冷却器、与冷却器相连的出料管,其特征在于还包括第三反应器,汽化器、三个反应器、冷却器通过管路依次串联,并在两部件之间的串联管路上设有截止阀,第一反应器和第二反应器内设有加有稀释剂的催化剂,第三反应器内设有纯催化剂。
使用时,通过打开各截止阀,可让三个反应器串联工作,第一反应器和第二反应器作为主反应器,其内的催化剂加有稀释剂,反应平稳,使用寿命较长,可减少催化剂的更换次数,第三反应器作为补充反应,其反应的量很少,由于是纯催化剂,苯的转化率提高到99.9%以上,但反应温度不会偏高,消耗量较少;
作为本实用新型的进一步改进,所述三个反应器的进口和出口又通过旁路管线交互连接,并在相应的旁路管线上均设有截止阀;当需要更换第一反应器或第二反应器内的催化剂时,通过控制截止阀,可让第一反应器或第二反应器从反应管路中断开,取下反应器更换催化剂,无需停炉,可保障生产的连续性;
作为本实用新型的进一步改进,所述出料管和氢气进料管还通过回收管相连,并在回收管上设有压缩机;可将出料管中的残余原料气再次反应,提高利用率;
作为本实用新型的进一步改进,所述第一反应器和第二反应器均为列管式反应器,第三反应器为罐式反应器;列管式反应器的反应效果较佳,能够及时把反应热带走,但成本较高,第三反应器作为补充反应,可降低整个设备的成本;
综上所述,本实用新型能提高纯苯的转化率和环己烷质量、并延长催化剂的使用寿命、减少更换催化剂的次数、保证生产的连续性。
附图说明
图1为本实用新型实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。
如图1所示,由纯苯固相催化加氢制备环己烷的反应装置,包括苯进料管1、氢气进料管18、汽化器19、第一反应器2、第二反应器3、第三反应器4、冷却器5、与冷却器5相连的出料管6,所述汽化器19、三个反应器、冷却器5通过管路依次串联,并在两部件之间的串联管路上设有截止阀7、8、9、10,所述三个反应器的进口和出口又通过旁路管线交互联接,并在相应的旁路管线上均设有截止阀11、12、13、14、15,出料管6和氢气进料管18还通过回收管16相连,并在回收管16上设有压缩机17;所述第一反应器2和第二反应器3均为列管式反应器,第三反应器4为罐式反应器,第一反应器2和第二反应器3内设有加有稀释剂的催化剂,第三反应器4内设有纯催化剂;
使用时,苯和氢气由进料管1和进料管18通入后经过经过汽化器19汽化后混合,通过打开截止阀7、8、14、9、10,其它截止阀关闭,让第一反应器2、第二反应器3、第三反应器4串联工作,第一反应器2可完成反应的75%左右,第二反应器3可完成反应的23%左右,两反应器内的催化剂加有稀释剂,反应平稳,使用寿命较长,可减少催化剂的更换次数,第三反应器4作为补充反应,仅完成反应的2%左右,其内的纯催化剂消耗量较少,苯的转化率提高到99.9%以上;反应物到冷却器5,被冷却后获得液态的环己烷,通过调整氢气和苯的配比,确保苯能反应完全,避免对后续工序造成影响;当需要更换第一反应器2中的催化剂时,通过打开截止阀11、14、9和10,其它截止阀关闭,可让第二反应器3与第三反应器4串联工作,取下第一反应器2更换催化剂,无需停炉,可保障生产的连续性;同理,通过操作各截止阀,可让第一反应器2、第三反应器4串联工作,取下第二反应器3更换催化剂;通过回收管16和压缩机17可将出料管6中的残余氢气再次反应,提高利用率;列管式反应器的反应效果较佳,能够及时把反应热带走,但成本较高,第三反应器4作为补充反应,可降低整个设备的成本,本实用新型能提高纯苯的转化率和环己烷质量、并延长催化剂的使用寿命、减少更换催化剂的次数、保证生产的连续性。
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