[实用新型]托轮减重孔的加工装置无效
申请号: | 201020241011.6 | 申请日: | 2010-06-29 |
公开(公告)号: | CN201728391U | 公开(公告)日: | 2011-02-02 |
发明(设计)人: | 刘红枫;赵志;蒋晓妍;徐雁凯 | 申请(专利权)人: | 中国有色(沈阳)冶金机械有限公司 |
主分类号: | B23B41/00 | 分类号: | B23B41/00;B23B27/10;B23B27/22;B23B47/00 |
代理公司: | 沈阳亚泰专利商标代理有限公司 21107 | 代理人: | 史旭泰 |
地址: | 110141 辽宁省*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 托轮 减重孔 加工 装置 | ||
技术领域:
本实用新型是属于托轮的减重孔的机械加工装置。
背景技术:
回转窑是广泛用于有色金属、黑色冶金、耐火材料、水泥、化工和造纸等工业部门,是对散状和浆状物料进行加热处理的回转筒设备。
托轮是回转窑的主要承载装置,现有的托轮上的减重孔是由铸造制得,这样可以减少生产成本,提高效率。但是铸造后经常出现不是铜砂混合,就是在减重孔附近出现裂纹,导致废品率居高不下;回炉重铸不但提高了产品的成本,而且降低了生产效率,严重影响了产品的生产周期。
发明内容:
本实用新型就是针对上述问题,提供一种可提高生产效率、又可保证生产质量的托轮减重孔的加工装置。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案,本实用新型包括机体,内排屑刀具,机体上的竖向导轨上设置有横向主轴,其结构要点内排屑刀具的刀杆设置在支撑座上,内排屑刀具的尾端设置在滑动密封座内;内排屑刀具的内孔通过管道同排水槽、给水槽相连,给水槽内设置有循环水泵,内排屑刀具的下方为支座。
本实用新型有益效果:
1、生产效率高
本实用新型使托轮减重孔的加工效率比现有提高3倍以上;
2、提高了加工精度
本实用新型由于采用了内排屑及滑动密封座,使切削排出畅快,避免了由于切屑排出不畅导致产品表面的划痕,提高产品的加工精度,使其达到Ra3.2左右;
3、提高了刀具的寿命
本实用新型由于内排屑刀具的尾端设置在滑动密封座内;内排屑刀具的内孔通过管道同排水槽、给水槽相连,给水槽内设置有循环水泵;形成冷却润滑装置,提高刀具使用寿命3~4倍以上,降低刀具制造成本40%。
附图说明:
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步说明。
图1是本实用新型结构示意图;
图2是滑动密封座结构示意图;
图3是图2的I部放大图;
图4是内排屑刀具的结构示意图;
图5是图4的俯视图;
图6是支座的结构示意图。
具体实施方式:
如图所示,本实用新型包括机体13,内排屑刀具5,机体13上的竖向导轨22上设置有横向主轴12,内排屑刀具5的刀杆7设置在支撑座6上,内排屑刀具5的尾端11设置在滑动密封座10内;内排屑刀具5的内孔21通过管道3同排水槽1、给水槽8相连,给水槽8内设置有循环水泵9,内排屑刀具5的下方为支座2。
滑动密封座10包括基座23,基座23的左方为连接法兰17,基座23外设置有具有密封垫15的冷却环16,冷却环16同基座23上的孔18、管道19分别相通。调整螺母14同冷却环16之间具有间隙20。
为避免内排屑刀具5在切削过程中承受的切削力过于集中,同时减少切削量,刀片25在位置安装上选择采用了高低错齿摆放,使切削区互相搭接,断屑效果更好。
内排屑切削加工过程中内排屑刀具5的切削是连续的,在切削时,为减小切削阻力,确保切削过程的高效运行,首先在顺时针的方向上刀片25选择本着由窄到宽而且是由高到低的原则,刀片25的高度设计上采用根据刀片25宽度由宽到窄的原则,选择刀片25高度由低到高的排列方式。
支座2上方可为V型架,V型架的两侧分别设置有滚轮24。
本实用新型的机体13可采用镗床,使用更为方便、灵活。
使用时,将内排屑刀具5的刀杆7同机体13的横向主轴12上的滑动密封座10连接,内排屑刀具5再加工托轮4;循环水在内排屑刀具5的内孔21内,管道3、排水槽1、给水槽8之间循环,将给内排屑刀具5降温同时,给切屑随之从内排屑刀具5内孔21内带出来。
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