[发明专利]转炉煤气电除尘火花控制方法无效
申请号: | 201010190666.X | 申请日: | 2010-06-03 |
公开(公告)号: | CN101886155A | 公开(公告)日: | 2010-11-17 |
发明(设计)人: | 李卓函;李彦生 | 申请(专利权)人: | 大连嘉禾工业控制技术有限公司 |
主分类号: | C21C5/40 | 分类号: | C21C5/40;G05F1/10 |
代理公司: | 大连非凡专利事务所 21220 | 代理人: | 闪红霞 |
地址: | 116023 辽宁*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 转炉 煤气 除尘 火花 控制 方法 | ||
技术领域:
本发明涉及一种除尘火花控制方法,尤其是一种既可降低火花发生率、保证除尘设备安全稳定运行,又可提高除尘效率的转炉煤气电除尘火花控制方法。
背景技术:
氧气转炉炼钢在整个吹炼过程中会产生大量的含有CO和粉尘的高温烟气,对其进行净化回收,是环境保护的要求,也是实现负能炼钢的重要保证。目前,对于转炉煤气除尘主要有湿法(OG法)和干法(LT法)两种,其中干法净化回收是将转炉中所产的煤气收集冷却后再经过电除尘,即将含粉尘的煤气在电场作用下发生电离,粉尘荷电后沉积在收尘极和电晕极上……,同时回收煤气,具有除尘效率高、节水节电、煤气回收量大、粉尘利用率高、风机寿命长、无二次污染、占地面积小等优点。但是,由于转炉煤气的实时变化性强且易燃易爆,因此对电除尘的高压控制难度相对较大,电压太高容易发生火花击穿,甚至引起爆炸;电压太低又影响除尘效果。为了避免煤气爆炸,现有的火花控制方法是对电场运行状态(打火)进行监测,当电场发生火花击穿时,迅速闭锁可控硅一个触发周期,以15°/10ms调节可控硅导通角至输出电压达到原值的85~90%,再以1~3°/10ms调节可控硅导通角直至输出电压达到原值。因输出电压为原值后的电场容易发生火花击穿,如频繁打火放电,则控制设备就总处于可控硅闭锁或升压过程,导致输出电压降低,严重影响了除尘效果。
发明内容:
本发明是为了解决现有技术所存在的上述技术问题,提供一种既可降低火花发生率、保证除尘设备安全稳定运行,又可提高除尘效率的转炉煤气电除尘火花控制方法。
本发明的技术解决方案是:一种转炉煤气电除尘火花控制方法,其特征在于按如下步骤进行:
a.对电场运行状态进行监测;
b.当电场发生火花击穿时,闭锁可控硅一个触发周期,再以15°/10ms调节可控硅导通角至输出电压达到原值的85%,再以1~3°/10ms调节可控硅导通角至输出电压达到原值的95~99%,保持此电压恒定输出30~9999s,然后再以1~3°/10ms调节可控硅导通角至输出电压达到原值。
本发明与现有技术的最大区别点是将输出电压调节至原值的95~99%,继而保持此电压恒定输出30~9999s,可有效降低火花发生率,从而保证除尘设备安全稳定运行,同时又可提高除尘效率。
具体实施方式:
a.同现有技术一样,通过采样回路对电场运行状态进行监测,所用数据处理芯片可采用ARM芯片,因数据处理量大且速度快,可通过提高采样点数量实现精确监测;
b.当电场发生火花击穿时,先闭锁可控硅一个触发周期,再以15°/10ms调节可控硅导通角至输出电压达到原值的85%,再以1~3°/10ms调节可控硅导通角至输出电压达到原值的95~99%,保持此电压恒定输出30~9999s,然后再以1~3°/10ms调节可控硅导通角至输出电压达到原值,从而有效地提高除尘效率。
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