[发明专利]一种RH纯净钢冶炼及深脱碳工艺无效
| 申请号: | 201010108190.0 | 申请日: | 2010-02-05 |
| 公开(公告)号: | CN102146502A | 公开(公告)日: | 2011-08-10 |
| 发明(设计)人: | 唐复平;李镇;王晓峰;林洋;吴春杰;康伟;姜振生;费鹏;栗红;陈本文;金学峰;袁皓;孙群;孙涛;辛国强 | 申请(专利权)人: | 鞍钢股份有限公司 |
| 主分类号: | C21C7/10 | 分类号: | C21C7/10;C21C7/068 |
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| 地址: | 114021 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 rh 纯净 冶炼 脱碳 工艺 | ||
技术领域
本发明属于冶金技术领域,尤其涉及一种RH纯净钢冶炼及深脱碳处理技术。
背景技术
RH脱碳是利用利用钢中C、O反应生成CO气体的动力学原理,通过降低真空中CO分压,使钢中C、O反应向生成CO的方向进行;脱碳进行到后期由于钢液中的O含量低,O的传质成为脱碳的限制性环节,为进一步降低碳含量,采取优化钢液C、O反应的动力学条件,王峰,杨晓江<RH真空精炼工艺的应用实践>金属世界[J],2008.5,p.18文献中脱碳后期采取降低真空、加大环流量来促进C、O反应的进一步进行,赵云珠,<RH生产超低碳钢的实践>鞍钢技术[J],2008.2,p.49文献中采取氧枪吹氧提高钢液中的喷[O]含量来促进C、O反应的进一步进行。
RH脱碳后期采用氧枪吹氧、降低真空度、提高环流量能在一定程度上降低碳含量,但也存在着以下缺点:(1)吹氧会引起其他元素的氧化,造成钢液夹杂物含量升高。(2)脱除钢液中过剩的氧增加了脱氧合金的用量。(3)真空度的降低受设备限制有一定局限性。(4)环流量的提高会加速真空室耐材侵蚀、同时受设备条件限制有一定局限性。
因此,研究RH深脱碳技术,具有重要意义。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术所存在的问题,提供一种适用于各种超低碳钢生产的,通过从RH上升/下降管下部导入的喷管向钢水中喷入CO2气体或粉体实现深脱碳的方法。
为了解决上述技术问题,本发明是这样实现的:该RH纯净钢冶炼及深脱碳工艺的特点在于,在RH上升/下降管的下部管壁上开有通孔,通过喷管与外部气源或送粉设备连接,在RH精炼期间通过喷管向钢水中喷吹CO2气体。或者,以氮气、氩气、二氧化碳或一氧化碳气体为载体向钢水中喷吹CaCO3、BaCO3、MgCO3、NaCO3、FeO、Fe2O3或MnO中的一种或一种以上粉剂。
本发明所述通孔的位置距RH下降管下沿100~500mm,其轴向与上升/下降管上部轴向呈10~90°,数量为1~10个;所述通孔沿上升/下降管方向纵向排列分布,或径向分布,或呈螺旋状分布,或为空间不对称分布;所述喷管的内径为1~30mm。
本发明所述粉剂的粒度为0.001~3mm,粉剂的喷入量为0.1~10kg/t钢;所述喷管的单管气体压力为0.1~2Mpa,单管气体流量为3~40Nm3/h。
本发明所述粉剂的喷入时间可以在RH精炼开始后0~20分钟,或者在[O]脱[C]的能力不足时。
本发明技术方案中碳酸盐粉剂喷入后发生反应(1),产生的CO2气泡相当于多个小真空室,加速了钢液中的碳氧反应,CO2与钢液中[C]发生反应(2)生成CO排出钢液,进一步降低了钢液中碳含量;粉剂FeO、MnO喷入钢液后分别发生反应(3)、(4),增强了钢液中的氧势,促进了钢液中碳氧反应的发生,进一步降低了钢液中的碳含量。
CaCO3=CaO+CO2 (1)
CO2+[C]=2CO
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