[实用新型]湿式磨机螺旋溢流分级出料器无效
| 申请号: | 200920172105.X | 申请日: | 2009-05-15 |
| 公开(公告)号: | CN201394479Y | 公开(公告)日: | 2010-02-03 |
| 发明(设计)人: | 唐新民 | 申请(专利权)人: | 唐新民 |
| 主分类号: | B02C17/00 | 分类号: | B02C17/00;B02C17/18 |
| 代理公司: | 铜陵市天成专利事务所 | 代理人: | 马元生 |
| 地址: | 244051安徽省铜*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 湿式磨机 螺旋 溢流 分级 料器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种湿式磨机的出料器,尤其是一种湿式磨机螺旋分级出料器。
背景技术
磨机是用来破碎物料(矿石)的关键设备。在破粉碎作业加水的磨机称湿式磨机。它有溢流型和格子型两大类。格子型为强制间断排矿,溢流型为中心溢流排矿。
溢流型磨机的出料端由出料端盖、端衬板、出料口和圆筒筛组成。其中出料口内孔靠筒体内端为圆柱形,外端为喇叭形(内小外大);内圆孔对应筒体充填率只有30%左右。圆孔内一般有螺旋叶片,但螺旋头数一般为2头(也有1头)。叶片高度只有25mm左右,螺距很短,向筒体内返砂能力很差。筒体旋转,钢球和矿石(浆)的混合充填率30%以上,它们在高差作用下,由铜体溜入出料口;他们在此流动过程中,按粒度大小先后沉淀,粗粒沉砂被返砂螺旋推进筒体,细粒随矿浆排出。当实际混合充填率达38%以上就会出现“跑粗”,即钢球和粗粒随矿浆排出。正常运转的实际混合充填率35%左右,但在开停车时,仍不同程度“跑粗”,为减少“跑粗”影响,采用排空停车和出料圆筒筛。
格子型磨机的出料部,由出料端盖、大小格子板、中心衬板、大小提升斗、出料口和圆筒筛组成。其出料大小格子板和中心衬板,把大小提升斗和出料口组成8组以上的通道隔开。出料口内孔为圆柱(内)喇叭(外)形,无螺旋叶片。筒体运转,小于格子板筛孔的矿粒(浆)和钢球,灌入底部的提升斗内,提升斗随筒体转动提升,斗内的矿石(浆)面高于筒体内矿石(浆)面,在高差作用下,一部分细粒含量较多的矿浆,优先由筛孔流回筒体,其余灌入出料口排出。一般粒度大于筛孔的钢球砸碎断,而“跑粗”的几率也较多,为减少“跑粗”影响,用出料圆筒筛。格子型磨机一般虽不“跑粗”,因其操作原因,实际混合充填率,尤其是矿浆充填率为25%到50%以上,其产品粒度和处理量变化很大。
实用新型内容
本实用新型的目的就是解决溢流磨机实际混合充填率太少及“跑粗”的问题。
本实用新型采用的技术方案是:湿式磨机螺旋溢流分级出料器,它包括圆筒形筒体和一端与筒体外端密封连接的截锥形出料管,筒体内壁设有螺旋形凸起,筒体内端一侧的螺旋形凸起为大于等于4头螺旋,外端一侧的螺旋形凸起为大于等于2头螺旋,出料管的另一端的端面连接有筛板,筛板的筛孔为圆形或圆弧形。
采用上述技术方案,它的实际混合充填率大于等于50%;由于缩小了了溢流磨机的出料口内径并强化返砂螺旋的推送能力,并增设了出料管作为沉淀区,强化了沉淀分级;端面的筛板的筛孔为圆形或圆弧形,防止开停车时的“跑粗”。
本实用新型的有益效果是:减小了磨机的自重回转质量;磨机的实际混合充填率达到60%左右,且操作稳定;确保了磨矿产品的粒度小于200目,磨矿产品粒度更佳,且不“跑粗”。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
图2为筛板示意图。
图中,1、筒体,2、螺旋凸起,3、出料管,4、筛板,5、法兰,6、筛孔。
具体实施方式
本实用新型湿式磨机螺旋溢流分级出料器,如图1所示,它包括圆筒形筒体1和一端与筒体1外端密封连接的截锥形出料管3,本实施例的筒体上的内径为600mm。筒体1内壁设有螺旋凸起2,筒体1内端一侧的螺旋形凸起为四头螺旋凸起2,外端一侧的螺旋凸起2为二头螺旋,螺旋凸起2的高度为70mm,厚度为16mm。出料管3的另一端的端面连接有筛板4,筛板4如图2所示,筛板4通过法兰5实现与出料管3端面连接。筛板4的筛孔6为圆弧形。
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