[发明专利]一种铁水扒渣法无效
| 申请号: | 200910187790.8 | 申请日: | 2009-09-30 |
| 公开(公告)号: | CN102031339A | 公开(公告)日: | 2011-04-27 |
| 发明(设计)人: | 张志文;于晖;陈杰;王文科;于强;刘庆辉 | 申请(专利权)人: | 鞍钢股份有限公司 |
| 主分类号: | C21C7/072 | 分类号: | C21C7/072;B22D43/00 |
| 代理公司: | 鞍山嘉讯科技专利事务所 21224 | 代理人: | 张群 |
| 地址: | 114000 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 铁水 扒渣法 | ||
技术领域
本发明涉及铁水预处理工艺领域,尤其涉及一种铁水扒渣法。
背景技术
铁水脱硫扒渣到后期时渣滓分散,扒净需加聚渣材料,增加扒损。日本钢管公司经多年研究发现,从出钢口流出的钢流中混入熔渣的原因,主要是出钢口上方引起的钢流吸入漩涡,这种吸入漩涡位置愈高,愈容易将熔渣带走,因此如果降低通过出钢口流出钢水的相对流速,即可降低所产生的吸人漩涡的高度,因而能防止熔渣的流出。根据此研究成果,日本钢管公司提出了出钢口吹气干扰涡流法。该方法是在出钢口周围安装惰性气体吹管,出钢时,通过惰性气体吹管往炉内喷吹惰性气流,可有效地阻止炉渣流出。韩国光阳厂也研制了类似的方法,即出钢时间出钢口上方的钢液面吹氩气,吹散钢液面上的炉渣,同时形成一个“刚性”凹坑,抑制熔池涡流在出钢口上方形成,凹坑形状对阻止炉渣随钢水流人出钢口起着重要作用。采用本方法钢包内渣层厚度为20~50mm,此方法的缺点是不能加快钢渣上浮。
另外,加拿大伊利湖钢铁公司研究认为,230t转炉当出钢口上方钢水高度为125mm时,开始出现涡流卷渣现象。为防止涡流卷渣,在出钢口设置多孔透气砖,通过吹气来于扰涡流,此方法一般钢包渣层厚度小于75mm,但透气砖易损坏,不能整个炉役工作。
发明内容
本发明的目的提供一种铁水扒渣法,缩短扒渣时间,提高工作效率,降低扒渣带铁量。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:
一种铁水扒渣法,其特征在于,在扒渣后期,在扒渣侧最远端向铁水罐中连续吹入惰性气体,其步骤如下:
1)铁水熔炼后,用扒渣机扒渣,直至渣层厚度小于50mm;
2)将吹渣管伸入扒渣侧最远端铁水液面以下300~400mm,气源压力0.6~0.8MPa,气体流量15~30Nm3/h;
3)扒渣结束后,停止吹气。
所述气体为氮气,纯度大于98%。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过气体翻腾将渣滓排向扒渣侧并聚集,可以明显缩短扒渣时间,将扒渣时间控制在10分钟以内,能够较好的满足深脱硫钢种的硫含水量控制,减少冶炼过程回硫,同时降低扒渣带铁量。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明:
一种铁水扒渣法,以260吨钢水罐为例,在扒渣后期,在扒渣侧最远端向铁水罐中连续吹入惰性气体,其步骤如下:
1)铁水熔炼后,用扒渣机扒渣,直至渣层厚度小于50mm;
2)将吹渣管伸入扒渣侧最远端铁水液面以下300~400mm,气源压力0.6~0.8Mpa,气体流量15~30Nm3/h;
3)扒渣结束后,停止吹气。
惰性气体一般为氮气,纯度大于98%,也可以选择氩气等其它惰性气体。本方法主要通过惰性气体的翻腾将渣滓排向扒渣侧并聚集,可以明显减少扒渣次数,加快钢渣的上浮,缩短扒渣时间、降低扒渣带铁量。
实施例中,首先制作吹渣管路,吹渣管一般选择内径为25mm的钢管,气源压力控制在0.6~0.8Mpa,吹气流量控制在15~30Nm3/h,吹渣管插入铁水深度控制在300~400mm左右。在扒渣后期渣层厚度小于50mm左右时,在距离扒渣侧最远端罐壁吹入纯度大于98%的惰性气体氮气,吹入的气体翻腾产生的波浪将渣滓排向扒渣侧并聚集,直到扒渣结束停止吹气。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于鞍钢股份有限公司,未经鞍钢股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/200910187790.8/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:金属焊球栅阵列封装的测试设备
- 下一篇:一种CO2清洁泡沫压裂液体系





