[发明专利]高粘熔融物料双联过滤器无效
申请号: | 200910048374.X | 申请日: | 2009-03-26 |
公开(公告)号: | CN101844000A | 公开(公告)日: | 2010-09-29 |
发明(设计)人: | 杨海波;王洪波;王素华 | 申请(专利权)人: | 上海瑞宝造粒机有限公司 |
主分类号: | B01D35/00 | 分类号: | B01D35/00;B01D35/12;B01D36/00;B29B13/10;B29B9/10;B01J2/00 |
代理公司: | 上海京沪专利代理事务所(普通合伙) 31235 | 代理人: | 周志宏 |
地址: | 201100 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 熔融 物料 过滤器 | ||
技术领域:
本发明涉及一种过滤器,更具体地说涉及一种用于旋转式造粒机高粘熔融物料双联过滤器。
背景技术:
在现有技术中,目前生产石油树脂、改性树脂、橡胶助剂之类的颗粒状的产品时常用的设备是旋转式造粒机,为清除在呈高粘熔融状态的物料中的熔点高的不相容聚合物,需在进入造粒机前进行过滤。同时又由于高粘熔融物料易于炭化或结晶常会发生堵塞,而目前所使用的过滤器结构又过于简单,在处理杂质含量高的聚合物时生产线间断率特别高,必须停机更换滤网,频繁的停机不仅影响了生产效率,也相应增加了生产成本。
发明内容:
本发明的目的是针对现有技术不足之处而提供一种结构更为合理、易于拆卸、维修简便、使用周期长、无须频繁停机的高粘熔融物料双联过滤器。
本发明的目的是通过以下措施来实现:一种高粘熔融物料双联过滤器,其包含有:进料、出料管道,二位三通阀,过滤器,其特殊之处是:所述过滤器由壳体及滤芯所组成,所述壳体由端盖、筒体组成,其通过螺栓连接,筒体设有进料口及出料口,其外缘包裹有保温管,保温管外侧为保护罩;所述滤芯由底座、支撑柱、盖板、滤网所组成,所述支撑柱一端焊接在底座上,其另端有螺纹,所述盖板开有若干进料孔及支撑柱穿通孔,所述滤网相嵌在底座及盖板对应的凹槽内,支撑柱穿过盖板由螺母紧固;进料管道与二位三通阀公共口连接,二位三通阀两出口分别连接出现两对称设置的过滤器的进料口,两对称设置的过滤器的出料口汇聚于另一个二位三通阀,其公共口与出料管道相接。
所述过滤器筒体外缘包裹的保温管呈之字形折返排列。
所述过滤器筒体外缘包裹的保温管呈螺旋线环绕排列。
所述过滤器滤网由不锈钢制成。
与现有技术相比,由于采用了本发明提出的高粘熔融物料双联过滤器,其采用双联对称设置的过滤器布置方式,通过两个二位三通阀轮换使用的方法,清洗或更换滤芯时旋转式造粒机无需停止工作,实现了造粒机不间断的工作,充分挖掘设备的潜力,大幅度地提高产量,取得了积极的效果。本发明的另一个优点是滤芯的清洗、更换容易从过滤器壳体中取出卸下支撑柱上的螺母即完全解体,缩短了维修保养的时间,同时也减轻了劳动强度。
附图说明:
图1是本发明提出的一个实施例系统框图。
图2是图1实施例过滤器结构示意图。
图3是图1实施例过滤器筒体外缘包裹保温管之字形折返排列示意图。
具体实施方式:
下面结合附图对具体实施方式作详细说明:在图1~图2所示本发明的一个实施例中,一种高粘熔融物料双联过滤器,其包含有:管道1、二位三通阀2、过滤器3,所述过滤器由壳体31及滤芯32所组成,所述壳体31由端盖311、筒体312组成,其通过螺栓连接,筒体设有进料口313及出料口314,其外缘包裹有保温管315,保温管外侧为保护罩316;所述滤芯32由底座321、支撑柱322、盖板323、滤网324所组成,所述支撑柱322一端焊接在底座321上,其另端有螺纹,所述盖板323开有若干进料孔324及支撑柱穿通孔325,所述滤网相嵌在底座321及盖板323对应的凹槽326内,支撑柱322穿过盖板孔325由螺母紧固;进料管道11与二位三通阀21公共口连接,二位三通阀两出口211分别连接呈对称设置的两过滤器的进料口313,两对称设置的过滤器3的出料口314汇聚于另一个二位三通阀22,其公共口与出料管12相接。
图3是图1实施例过滤器筒体外缘包裹保温管之字形折返排列示意图。过滤器筒体包裹的保温管可采取螺旋管缠绕的方式,高温的蒸气或热油从保温管进口318逆向流动至出口317,确保内管内的高温熔融物料不因温度的降低而发生凝固。本例中所用的滤网采用不锈钢制作,可提高滤网的使用寿命。检修时只需用夹钳夹出滤芯,卸下支撑柱上的螺母滤芯即完全解体,重新安装亦很方便。
本发明使用时,先将二位三通阀21、22调整至相同的通道,如:左路通道上,使用一段时间后需检修时将二位三通阀21、22调整至右路通道,对左路的过滤器进行清洗或更换滤网。这样可实现旋转造粒机不间断地工作。
经采用本发明的单位统计:对采用本发明的前后不同生产情况作了对比,因改变了过滤器的结构及管道系统,精简了设备及投资,充分挖掘了设备的潜力,机器设备可延长工作周期,缩短了维修的时间,整机的工作效率得以提高,因故障的减少平均产量由原来的1.5吨/每小时提高到2.5吨/每小时,本发明所带来的进步是显著的。
上述实施例并不购成对本发明的限制,凡采用等同替换或等效变换的形式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围之内。
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