[发明专利]合金钢空心车轴及其制造工艺无效
申请号: | 200910044560.6 | 申请日: | 2009-10-19 |
公开(公告)号: | CN102042297A | 公开(公告)日: | 2011-05-04 |
发明(设计)人: | 佘毅贇 | 申请(专利权)人: | 株洲天力锻业有限责任公司 |
主分类号: | F16C3/02 | 分类号: | F16C3/02;B60B35/00;C21D8/00 |
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地址: | 412001 *** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 合金钢 空心 车轴 及其 制造 工艺 | ||
技术领域
本发明涉及一种轨道交通机车的车轴及其生产工艺,特别涉及一种合金钢空心车轴及其制造工艺,具体涉及35CrMoA合金钢空心车轴及其制造工艺。
背景技术
高速铁路机车车辆如动车组在高速运行时,其车轮对路轨的冲击随速度的提高而急刷加强。为了提高路轨的使用寿命,应当减小车轮对铁路钢轨的冲击,所以必须减小机车车辆转向架弹簧以下的部件重量,而轮对重量占该部分重量的大部分,所以空心车轴的设计应运而生。现有技术中,以欧洲车轴验收标准及制造工艺方法为先进技术,EN 13261(2005年版)制订了车轴的常规性能参数,如化学成分、机械性能等,其所采用的材质为EA4T。由于该材质的合金钢价格昂贵,且现有技术中的方法和设备所加工的产品合格率低,产品生产成本过高,限制了其推广应用。本领域的技术人员曾尝试采用价格相当较低的合金钢替低EA4T,但其采用现有技术中的加工工艺难以达到产品标准。
综上所述,现有技术中的空心车轴及其加工方法仍存在问题,需进一步改进。
发明内容
本发明的目的在于提供一种合金钢空心车轴制造工艺,它可使所生产的产品韧性好,性价比高,满足高速列车的使用要求。
本发明的另一目的在于提供一种合金钢空心车轴,它采用上述方法生产,具有韧性好,性价比高的优点。
本发明的技术方案为:
一种合金钢空心车轴制造工艺,它包括毛坯锻造、锯铣端头、粗车、调质热处理、深孔钻、镗加工步骤,其特征在于:它所用毛坯的材质为35CrMoA合金钢。
作为对本发明的进一步改进,所述的毛坯锻造步骤中毛坯的锻造比为8-12。
作为对本发明的进一步改进,所述的毛坯在进行毛坯锻造步骤后进行正火处理。
一种合金钢空心车轴,它采用上述的合金钢空心车轴制造工艺生产。
本发明的有益效果在于:本发明选用35CrMoA合金钢生产空心车轴,降低了空心车轴的材料成本,其性价比得到大幅度的提高,并通过加工工艺的改进,使产品的质量达到相关标准的要求,如:通过将累计锻造比限定在8以上,可使35CrMoA合金钢空心车轴的金相组织更加均匀细致,并满足纵向、横向冲击性能要求。通过在毛坯锻后进行正火热处理工艺,改善车轴调质热处理前内部组织,细化晶粒,为调质热处理做好准备。
总之,本发明的所提供的35CrMoA车轴,其韧性好,性能达到欧洲标准的车轴要求,内外表面质量提高,磁粉探伤后无超标缺陷,提高了车轴的抗疲劳性能。
具体实施方式
实施例1:
一种合金钢空车轴制造心工艺,它所用毛坯的材质为35CrMoA合金钢,其生产步骤包括毛坯锻造,锯、铣端头,粗车,调质热处理,半精车,径向探伤,深孔钻、镗,深孔珩磨,精车,磁探,精磨,滚压,表面防腐处理,上述步骤按现有技术中的常规方法进行,其中毛坯锻造步骤中毛坯的锻造比为8,毛坯在进行毛坯锻造步骤后进行正火处理。
采用上述工艺生产的合金钢空心车轴性能符合企业标准的要求,其主要指标达到欧洲标准EN 13261的要求,韧性好,内外表面质量好,磁粉探伤后无超标缺陷,具有较高的抗疲劳性能。
实施例1:
一种合金钢空车轴制造心工艺,它所用毛坯的材质为35CrMoA合金钢,其生产步骤包括毛坯锻造,锯、铣端头,粗车,调质热处理,半精车,径向探伤,深孔钻、镗,深孔珩磨,精车,磁探,精磨,滚压,表面防腐处理,上述步骤按现有技术中的常规方法进行,其中毛坯锻造步骤中毛坯的锻造比为12,毛坯在进行毛坯锻造步骤后进行正火处理。
采用上述工艺生产的合金钢空心车轴性能符合企业标准的要求,其主要指标达到欧洲标准EN 13261的要求,韧性好,内外表面质量好,磁粉探伤后无超标缺陷,具有较高的抗疲劳性能。
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