[实用新型]一种进气管支架焊接工装无效
申请号: | 200820120621.3 | 申请日: | 2008-06-27 |
公开(公告)号: | CN201217139Y | 公开(公告)日: | 2009-04-08 |
发明(设计)人: | 王文庭 | 申请(专利权)人: | 宁波均胜汽车电子股份有限公司 |
主分类号: | B23K37/04 | 分类号: | B23K37/04;B23K37/053 |
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地址: | 315040浙江省宁*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 气管 支架 焊接 工装 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种进气管支架生产辅助工具,尤其涉及一种进气管支架焊接工装。
背景技术
发动机进气管支架是通过热板焊接的方法连接到进气管本体上的,在装车中的作用是固定进气管,因此,焊接质量的好坏直接决定着发动机能否稳定正常工作,为了焊接进气管支架需要焊接工装来辅助焊接,传统的进气管支架焊接工装见图5~图8,支架焊接过程中,加紧工装会受到很大的压力,但由于原工装是空心的,支架的熔接面会向内缩,导致焊接不牢固和溢料不均的现象发生。
发明内容
本实用新型针对现有技术中的不足,提供了一种结构简单,能提高支架焊接强度,且使溢料支架均匀的进气管支架焊接工装。
为了解决上述技术问题,本实用新型通过下述技术方案得以解决:
一种进气管支架焊接工装,包含工装本体,以及设置在本体上的夹头,所述夹头嵌入本体内,其要点是,所述夹头上设置有上凸台、下凸台。
上述技术方案中,所述上凸台、下凸台其形状与工件形状相同。
有益效果:本实用新型与现有技术相比,具有如下有益效果:将进气管支架焊接工装内部改为实心,可以增加支架与工装的接触面,可以有效避免支架的熔接面会向内缩,支架的焊接强度比原来有了很大的提高,同时溢料也均匀了。
附图说明
图1为进气管支架焊接工装主视图
图2为图1右视图
图3为沿图1中A-A向剖视图
图4为沿图2中B-B向剖视图
图5为现有技术进气管支架焊接工装示意图
图6为图5右视图
图7为沿图5中A-A向剖视图
图8为沿图6中B-B向剖视图
图9为工件准备焊接时状态图
图10为工件焊接加热期状态图
图11为工件焊接转接期状态图
图12为工件焊接及冷却期状态图
图13为工件焊接完成后状态图
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述:
进气管工件焊接工装是热板式焊接的辅助工具,所述热板式焊接原理见图9~图13,其原理是:由热板产生的热量软化结合表面,然后再加压焊接。作业流程是:先把所需要焊接的产品分别放到上、下模具内,对准位置,调整所需的加热温度及熔接时间,将产品利用中间加热板先加热,到指定温度及时间后退出加热板,再利用气缸将上下熔接面熔接,待熔接面冷却后,气缸退出并完成焊接过程。
支架焊接过程中,加紧工装会受到很大的压力,但由于原工装是空心的,见图5~图8,支架的熔接面会向内缩,导致焊接不牢固和溢料不均的现象发生。为了改善焊接效果,现将加紧工装内部改为实心。
见图1~图4,所述进气管支架焊接工装其结构主要由本体1,以及设置在本体上的夹头构成。
所述本体上的上方设置有夹头2,所述夹头2分设成二块,所述夹头2上设置有上凸台3、下凸台4,所述上凸台3与下凸台4的形状与工件形状相同,并不以此为限。
工装安装时,先将夹头2对准工件,然后移动夹头2向工件靠拢,当夹头2将工件夹紧后,将其放入本体1中。
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